简介:摘要: 针对什邡卷烟厂卷包车间空头烟包剔除不尽的问题特对GDX2包装机的空头检测进行改进。GDX2包装机的空头由原来的机械式发展为光电式是一种质的飞跃。但在长期的使用和观察中,我们发现它(光电式空头检测)第一支烟或最后一支烟剔除量太大,有的低速时正常到高速时剔除猛增,有的又相反高速时正常而低速时剔除量急剧增加。经检测明显有较大误剔。为了减小误剔,保证消耗指标,我们可以调整光电检测的参数,保证尽量少误剔而又能剔除80%以上的空头烟支。再在模盒与一号轮交接处的后挡板上增设一个光电空头检测,将X站未剔除的空头检测出来,并在3号轮剔除。这样既保证了产,质,秏等各项指标,又真正保证烟包空头这一项做到零缺陷。
简介:摘要:GDX2包专机的“C型推杆”磨损后,更换较为困难。常规方法需要5人同时完成,耗时360min。通过设计新的更换方法,通过6个步骤,使得工作量降低到2人,耗时120min,有效降低了工作劳动轻度,提升了设备维修效率。
简介:摘要:GDX2包装机组漏油问题在行业内普遍存在,针对漏油问题,通过长期的跟踪观察记录和系统性分析研究,发现漏油问题可以主要分为盖板类、推杆类和油管类三种,再针对每一种漏油的不同形式制定相应对策,系统性的解决了GDX2包装机组常见漏油问题。
简介:摘要:GDX2包装机组漏油问题在行业内普遍存在,针对漏油问题,通过调研和系统性分析研究,发现往复运动的推杆类零件的漏油原因在于油封的磨损和油封两侧压差的增大,回转类零件漏油的原因在于回转部位的磨损。并提出了增大回油量、降低压差、使用双油封、减少油封磨损以及镀陶瓷的解决方法。系统性的解决了GDX2包装机组常见漏油问题。
简介:摘要:在日常的维修和设备保养过程中,经常会遇到GDX2包装机二级联轴器拆卸困难的问题。联轴器的拆卸难题会导致设备维修时长增加,降低设备的有效作业率,影响企业经济效益。故本文针对联轴器拆卸难题进行详细分析,设计一种新型拆卸工装并应用到联轴器拆卸过程中。结果发现,新型工装拆卸联轴器法与传统拆卸方法相比,每次拆卸过程可节约1.93小时,提高了一倍以上的速度,同时提高125%的维修效率,可极大地降低维修成本,达到降本增效的目的。
简介:摘要:随着社会的高速发展,产品质量、设备效率等对企业的影响越趋明显。因此对设备保障工作提出了更高的要求。目前GDX2包装机组中CH小盒透明纸包装机端封烙铁调整频繁,且调整精度要求较高,精度达不到要求,会影响烟包质量,同时造成设备效率过低,有待进一步改善。
简介:摘要:近年来,振动监测技术飞速发展,为设备预防性维修提供了数据支撑。GDX2包装机通过使用马耳他轮实现间歇运动,使得振动监测的准确性显著提升。针对GDX2机型的预测性维修,通过在五号轮安装振动监测传感器,利用数据采集技术,配合振动监测技术和计算机处理技术,构建了振动监测平台,并在实际应用中实现了故障预警于故障排除,为GDX2机型的预测性维修奠定了实践基础。