GDX2包装机拉线偏移检测的设计

(整期优先)网络出版时间:2024-05-07
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GDX2包装机拉线偏移检测的设计

程华桂

龙岩烟草工业有限责任公司  福建省 龙岩市  364021

摘要:卷烟厂包装机,把带有拉线的透明纸切割成等长的透明纸,然后把透明纸包裹在烟盒上,从而制作出带有拉线的烟盒。拉线缺失或者跑偏属于产品质量缺陷,设计一种拉线偏移距离检测方法和装置,当检测到拉线偏移距离超过预设值时,系统发出停机信号和警示,以保证烟包的包装质量。

关键词:光电检测器;PLC;按钮;信号

引言

GDX2包装机是意大利GD公司制造的用于包装香烟成品的机器。在制造过程中,拉线粘贴在透明纸上经过等长切割进入包装轮包裹着烟盒,在生产过程中,由于传动导轮异常会产生拉线内偏或外偏的现象,从而形成拉线跑偏的烟包。拉线偏移超过工艺范围,烟包流入下一个包装工序前没有被发现的话,则属于较大的质量事故。

本设计提供一种拉线偏移的检测方法和装置,能够自定义跑偏值,当跑偏距离超过设定值时发出停机信号和报警,提醒作业人员处理拉线跑偏,从而保证生产质量。

设计内容:

本设计包括:一个带常开触点的非自锁式按钮、一个带常开触点的自锁式按钮、两个完全相同的对射式光电检测器,停机信号、报警指示灯以及HMI人机界面。

一、硬件布局

1.检测器B是与检测器A完全相同的检测器,没有拉线粘贴的透明纸的两侧安装检测器B的接收端和发射端。检测器A的接收端和发射端则安装在刚好拉线粘贴的透明纸的两侧。两个检测器发射光源相同大小,接受端也相同大小,且形状为完全相同的矩形, 矩形的宽度与拉线的宽度相同。发射端发出的光线均匀分布,接收端接受到的光量大小与检测器的电压输出大小成正比。

2、将对射式光电检测器A与B的信号接入PLC的两个模拟量输入端,自锁式按钮上常开触点一端接到24V直流电源正极,一端接入PLC的第一个数字量输入端,此按钮定义为停机允许按钮;将非自锁式按钮的常开触点一点接到24V直流电源正极,另一点接入PLC的第二个数字量输入端,此按钮定义为校准启动按钮;

3、PLC的数字量输出有两路信号:停机信号,并入原包装机的停机信号;一路输出连接至报警指示灯。PLC通过串口通讯线连接至HMI人机界面,用于实时显示偏移量、修改偏移预设值。

二、拉线跑偏检测理论方法

1、检测器输出电压大小与光接收量正相关,通过对检测A和B检测的电压值进行换算,可以得到拉线的偏移量。机器在生产中因为拉线的导轮因为机械磨损会产生位移,因此必须定期对计算系统进行校准,故添加校准程序。

定义以下参数

Z:透明纸上的拉线跑偏距离

VA:光电检测器A实时的电压信号大小

VA0:当拉线没有偏移时,光电检测器A的电压信号值

VB:光电检测器B实时的电压信号值

X:拉线的宽度

M:人为定义的拉线可偏移量

通过推导得到拉线偏移距离Z为:。当拉线在标准位置时,按下校准启动按钮,获取此时检测器VA0的数值,使得Z的校准值为0,即取VA0的值等于当前VA的值。在校准后,包装机即可投入运行。

在运行过程中将Z值实时显示在HMI,并且在HMI添加M值的修改功能。如果Z>M,且停机允许按钮按下,则PLC输出停机信号和报警指示灯信号,并在HMI上显示“拉线偏移Z毫米”。若挡车工处理拉线偏移,拉线回归标准位置PLC便不再输出停机信号,包装机可继续运行。若停机允许按钮未按下,则PLC不输出停机信号,仍输出报警指示灯信号,而HMI依然显示“拉线偏移Z毫米”,提醒挡车工处理拉线偏移。

2、拉线跑偏检测计算推导过程

选取型号相同的对射式光电检测器A和B,矩形CDEF为光电检测器接收端接收光线和发射端发射光线的部分,其宽度为X,长度为Y;发射源的光均匀分布,单位面积上发出的光量为I;到达检测器接收端接收光线部分(即矩形CDEF)上的光由传感器转换为电压信号,接收的光量与电压信号大小成正相关,在光电检测器的接收端和发射端之间无任何物体时,接收端的光量达到最大,为XYI,此时光电检测器输出最大电压信号,其值为V0,于是对于矩形CDEF,1个单位的光量转变为的电压为

透明纸的透光率为α,拉线的宽度为X,透明纸粘贴拉线后的透光率为β,该透光率表示透过遮挡物后的接收光量与入射光量的比值,0≤β<α≤1。

对光电检测器B而言,发射端发出的光线穿过透明纸后被接收端接收,发射端发出的总光量为XYI,则接收端接收的透光量为αXYI,那么检测器B输出的电压信号大小VB为:

…………………………………………………①

拉线处于标准位置时,矩形CDEF刚好与拉线完全重合,即矩形CDEF接收的光量全部经过拉线后才能被矩形CDEF接收,发射端发射的总光量为XYI,则接收端接收的总光量为βXYI,因此检测器A输出的电压信号大小VA0为:

……………………………………………….②

当拉线偏移标准位置时,跑偏后的拉线与矩形CDEF的交点为G和H,此时跑偏距离设为Z;对于矩形CGHE,检测器A发射端的光线须通过透明纸才可到达接收端,此时矩形CGHE面积为ZY,则检测器A在CGHE上发出的总光量为ZYI,矩形CGHE接收的光量为αZYI。

对于矩形GDFH,检测器A发射端发出的光线要经过拉线后才达到接收端,矩形GDFH面积为(X-Z)Y,则检测器A在GDFH上发出的总光量为(X-Z)YI,矩形GDFH接收的光量为β(X-Z)YI;矩形CDEF接收的总光量为矩形CGHE接收的光量与矩形GDFH接收的光量之和,即αZYI+β(X-Z)YI,因此检测器A输出的电压信号大小VA为:

…………………③

综合公式①②③,即

得到:

………………………………………………………④

当Z≤X的时,公式④适用;当Z>X时,VA=VB,由公式④计算可以得到Z=X,即当拉线偏移量大于拉线宽度X时,公式④计算得跑偏距离为X。

同理当拉线向内偏移时,也可以得到相同的计算公式④。

运行效果

在拉线标准位置时安装本系统硬件并校准计算值,通过调试该检测装置后,实现了包装机拉线距离偏移的实时计算和检测,能够直观的显示偏移量和修改偏移报警值,在拉线偏移超过预设值时发出停机信号和报警,具有可视化、高精度、可靠的特点,能够提高包装机运行效率同时保证生产质量。

参考文献

[1]安雪峰.电气自动化在工业控制技术的实验分析[J].数码世界,2021年第001期

[2]邵国、彭河发时艳霞.卷烟用GDX2包装机外置PLC整合改造[J].机电产品开发与创新,2011年04期

[3]廖常初.S7-300/400PLC应用技术.机械工业出版社,2008年6月1日

[4]顾健.基于PLC的电气自动化控制系统设计及应用 [J]  .今日自动化,2019年第004期