简介:摘要:压力蒸汽灭菌器主要是利用真空泵来排空灭菌物品和灭菌柜里的冷空气,这会导致灭菌中有一种压力,在这种压力的作用下,蒸汽能够穿透到物品的内部,从而达到灭菌的效果。应用压力蒸汽灭菌器的优势较大,具有灭菌效果好、时间短、损害程度低、节约能源以及工作效率高的特点。如果根据真空的类型分类,可以将其分成脉动真空和预真空,我们现在使用的是脉动真空的灭菌器。灭菌质量直接受到冷空气排出量的影响,而冷空气的排出量又受到脉动次数和脉动幅值的影响。经过大量的试验和计算得出,脉动次数为3的时候,能够排除灭菌柜中99.2%的冷空气,这也就达到了真空状态。使用脉动真空的灭菌器,制定出合理的升温灭菌方案,必须要包含以下几个方面的控制对策,比如升温控制方案、升温转灭菌时温度稳定方案、灭菌控制方案、B-D试验等温度控制对策。
简介:摘要:某公司使用的三台灭菌器,仅使用三年,通过宏观检验,发现产生严重腐蚀,导致失效。本文从菌棒原料配比、加工,香菇生成的过程,介绍了灭菌器的产生腐蚀的现象、严重程度。从灭菌器的工作原理入手,详细分析了灭菌器产生腐蚀的机理和原因,以及香菇生成过程中的各种因素对灭菌器腐蚀速度的影响,最后,阐述了防止腐蚀的措施。
简介:【摘要】目的:分析消毒供应室器械使用低温等离子体灭菌器的应用效果。方法:选择我院于2020.11-2021.10月,1年内消毒供应室提供的518件医疗器械,2020.11-2021.4月期间为对照期,在此期间的259件器械采用低温环氧乙烷灭菌,2021.5-2021.10月期间为实验期,在此期间的259件器械使用低温等离子体灭菌器灭菌。结果:实验期灭菌合格率明显高于对照期,同时实验期器械损伤率、灭菌时间均明显低于对照期,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:消毒供应室器械使用低温等离子体灭菌器效果更佳,可显著提高灭菌合格率,减少器械损伤,缩短灭菌时间,有较高应用价值。
简介:【摘要】目的:对于低温等离子体灭菌器配合全程质控管理进行分析,并探讨对于消毒供应室器械灭菌的作用。方法:参与本次研究的医疗器械为我院2021年1月~2021年12月进行灭菌的200件器械,并将研究器械进行分组。分组方式依据时间进行分配,S组与Y组,每组设定的数量为100件,常规的管理方式应用于S组(1月-6月),乙组则采用低温等离子体灭菌器配合全程质控管理(7月-12月),比较两组不同管理的效果。结果:在采取不同管理后,Y组管理效果明显优势显著与S组对比存在明显差异,且医护人员对于器械管理的满意度更高。结论:根据以上表述,将低温等离子体灭菌器配合全程质控管理应用于消毒供应室器械灭菌中,能够提高消毒供应室器械的清洗包装质量、提升医疗安全,值得广泛应用。
简介:摘要:目的 探讨消毒供应室内使用过氧化氢低温等离子灭菌器对不耐高热、高温器械的性能评价与灭菌效果。方法 在消毒供应室2019.02-2020.08期间筛选364个不耐高热、高温器械为对照组,在2020.08-2022.02期间筛选364个不耐高热、高温器械为观察组。对照组用戊二醛熏蒸法实施灭菌,而观察组用过氧化氢低温等离子灭菌器实施灭菌。观察2组器械的灭菌效果,并评价其性能。结果 器械灭菌合格率,2组中观察组最高,差异有统计学意义(P<0.05);器械损耗率、毒性反应发生率,观察组较低,差异有统计学意义(P<0.05);灭菌时间,观察组用时最少,差异有统计学意义(P<0.05);灭菌技能评分、灭菌后有效时间,观察组最高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 消毒供应室内使用过氧化氢低温等离子灭菌器对不耐高热、高温器械灭菌效果显著,且器械性能较好,值得应用。
简介:【摘要】目的 分析腹腔镜、宫腔镜等器械接受低温等离子体灭菌器进行消毒的效果。方法 研究对象为我院在2020年12月~2022年6月期间使用的腹腔镜、宫腔镜等器械,共计78批,借助随机单盲法进行分组,其中39批腹腔镜、宫腔镜等器械使用常规的消毒方式,组成对照组;剩余的39批腹腔镜、宫腔镜等器械使用低温等离子体灭菌器进行消毒,组成研究组。对比两组的灭菌合格率和器械损伤情况等指标。结果 研究组灭菌合格率为97.44%、对照组灭菌合格率为79.49%;研究组的器械损伤发生率为0.00%,对照组器械损伤发生率为17.95%;差异均有统计学意义(P﹤0.05)。结论 当在对腹腔镜、宫腔镜等器械进行消毒的过程中,应用低温等离子体灭菌器进行消毒,拥有显著的消毒效果,并且出现医院感染和器械损伤等情况较少,可以为患者提供更加优质的治疗服务,值得在临床治疗中推广。
简介:【摘要】目的:探讨压力蒸汽灭菌湿包产生原因,并结合原因制定相应的改进策略,以预防或减少湿包情况的发生。方法:回顾性分析2020年1月至2020年12月期间压力蒸汽灭菌锅次(3000锅次)和灭菌包数量(60000个),统计湿包出现情况,分析相关影响因素,制定相应的改进措施,并于2021年1月至2021年2月期间实施。比较改进措施实施前、实施后的湿包发生率,统计湿包发生原因分布情况。结果:改进措施实施前,共出现1143个(1.91%)湿包,实施后,60000个灭菌包中共出现湿包579个(0.97%),改进措施实施前后的湿包比例比较差异具有统计学意义(P<0.05)。湿包出现原因主要包括以下几个方面:(1)蒸汽原因:突然停电停水导致未能及时排除灭菌器柜内的蒸汽,柜内温度下降,蒸汽向水滴转化会打湿灭菌包。蒸汽传输管道过长或是铺设在地沟里的蒸汽管道被雨水浸泡等因素均可能造成蒸汽含水量过高,导致蒸汽质量不饱和,进而导致湿包出现。(2)设备问题:灭菌器真空泵、蒸汽管道、密封圈的老化以及后端管路松动均可能导致蒸汽溢出、泄露,进而导致湿包产生。排气口下方单向阀故障则会使灭菌柜无法完全密封,冷凝水倒流入柜内,促使湿包形成。(3)包装问题:灭菌包包装不规范,导致灭菌包出现过大、过重、过紧等情况,还存在未分开包装器械和敷料、用具重叠放置时未摆放吸水纸等问题。(4)装载不当:未掌握好灭菌锅装载容积,对饱和蒸汽的进入、冷空气的排出造成阻碍,形成湿包。金属容器、敷料未合理分层摆放;灭菌包直接与锅壁接触。(5)冷却时间短:卸载时,冷却干燥时间不足,灭菌锅过早打开,导致锅内留存的热蒸汽接触外界冷空气,产生大量冷凝水,导致湿包产生。另外将未充分降温的灭菌包置于温差较大的储存柜内,会出现局部潮湿现象,进而打湿灭菌包。改进措施实施后湿包形成原因按照从高到低排列依次为设备问题、包装问题、装载不当、蒸汽原因、冷却时间短,比例分别为33.68%(195/579)、31.09%(180/579)、19.17%(111/579)、10.36%(60/579)、5.70%(33/579)。结论:针对压力蒸汽灭菌湿包形成原因实施相应的改进措施能够促进湿包形成率下降,提示应定期对灭菌器进行维护保养,确保其良好运行。同时还应规范包装、装载、卸载流程,掌握正确的冷却时间,安装汽水分离器以提升蒸汽质量,提升操作人员技能水平。