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  • 简介:针对如何削弱爪极汽车发电机转矩脉动的问题,提出一种基于极弧系数理论对爪极进行切边处理的方法,用以削弱爪极汽车发电机的齿槽转矩,并建立三维有限元模型进行仿真分析。在仿真的基础上设计实验平台验证改变磁极参数能够有效地削弱转矩脉动。齿槽转矩是爪极汽车发电机转矩脉动的重要构成部分,对爪极磁通密度沿气隙圆周的分布进行傅里叶分解,选择合适的极弧系数减小部分傅里叶分解系数,能够有效降低转矩脉动。有限元仿真和实验数据的结果表明爪极切边处理能够明显削弱转矩脉动,同时验证了极弧系数、转矩脉动和电磁振动的强相关关系。

  • 标签: 爪极发电机 齿槽转矩 转矩脉动 极弧系数 磁极切边
  • 简介:功率变换器连接控制器和开关磁阻电机,是实现传输能量的重要部分。但开关管的开路故障将导致系统缺相运行,发电机输出功率低下;短路故障将导致高电流,甚至烧毁器件。为此,提出一种基于续电流和相电流的故障诊断算法,通过续电流和相电流提取出的特征值进行逻辑判断,实现了功率变换器开关器件的故障检测,甚至可以定位故障元件,并给出了判断逻辑部分的阀值经验公式。通过Simulink平台仿真实验和实物实验结果,都验证了该故障诊断算法的可行性和有效性。

  • 标签: 开关磁阻 发电机故障诊断 功率变换器 续电流 相电流
  • 简介:为了对无刷双馈发电机的有功功率和无功功率进行实时有效控制,采用了直接功率控制策略。与矢量控制方法相比,直接功率控制不需要复杂的坐标变换,可简化控制系统,提高系统的响应速度。为克服传统的直接功率控制方法中无法根据功率、磁链的大小来快速准确地选择合适的电压矢量这一缺点,提出了基于模糊控制的无刷双馈发电机直接功率控制策略,采用了新型模糊控制器代替传统的有功功率和无功功率两点式Bang-Bang控制,根据功率误差的大小,实现了大误差大调节、小误差精调节的策略。文中采用转子速模型实现了有功功率和无功功率的解耦,因此可以对有功功率和无功功率进行独立控制,进而实现了对功率因数的控制。在Matlab/Simulink软件中建立仿真模型,仿真结果表明,基于模糊控制的直接功率控制策略不仅可以提高控制精度,还可以提高电机对功率指令的响应速度,保证运行的稳定性,证明了本文控制策略的有效性和正确性。

  • 标签: 无刷双馈 模糊控制 发电机 直接功率控制
  • 简介:提出了一种基于模糊RBF神经网络的永磁同步电机DTC控制方案。该方案是在直接转矩控制系统的基础上,在模糊控制器前端加入了RBF神经网络模块,在对转矩误差、定子磁链误差和磁链角度进行映射前,对其进行数据处理获得合理的模糊分级,并作为模糊控制器的输入以便选择合理的电压空间矢量。RBF神经网络模块的加入使得系统具有更好的鲁棒性,仿真结果表明,基于模糊RBF神经网络的永磁同步电机DTC控制系统具有较好的动、静态性能,能够实现快速响应。

  • 标签: 永磁同步电机 直接转矩 模糊控制 RBF神经网络
  • 简介:摘要针对目前风力发电机组性能分析评价研究一般仅局限于某一方面,不能全面反应发电机组系统性能问题,本文利用模糊数学理论,探讨了从技术经济、功能设置、可靠性及维修性四个方面来综合评判风力发电机组系统性能的方法和过程。文章首先简述了风力发电机运行特征,然后分析了风力发电系统的现代控制技术,最后重点探讨了模糊控制在风力发电机控制中的应用设计。

  • 标签: 风力 发电机组 综合防雷
  • 简介:传统车辆雨刷电机采用继电器与保险丝的起动控制模式,此模式所引起的瞬间电流会对整个电网产生冲击和电磁干扰。为解决此问题设计了一种基于微控制器和智能功率开关的雨刷电机起动控制方案。试验表明该方案起动电流峰值得到了有效的控制电机起动平稳,证明该硬件及软件方案是可行的。

  • 标签: 微控制器 智能功率开关 脉宽调制
  • 简介:摘要传统异步电动机直接转矩控制系统中存在磁链观测误差,在传统算法的基础上,对磁链观测中纯积分导致的直流漂移和积分初值问题以及定子电阻变化的影响进行优化。用交换低通滤波环节与补偿环节的相对位置来代替纯积分,从而优化积分效果。由结果可知,有效的抑制力直流漂移,提高了磁链观测的准确性。

  • 标签: 直流漂移 纯积分 磁链观测
  • 简介:摘要面对一直处于高消耗、低效率的中学语文教学的尴尬局面,作为中学教师,我们应该怎么办呢?笔者认为,或许我们应一改以往一股脑的灌输式教学,把功夫花在如何能调起学生的学习胃口,让他们自己有兴趣去嚼、去消化、去吸收。让他们积极主动地调动已有的经验和情感,与作者进行心与心的碰撞、情与情的交流。在教学过程中,教师应始终保持高度的理性,再来点应有的糊涂,留给学生想象和玩味的空间。

  • 标签: 放心 模糊 精确 空间 想象 玩味
  • 简介:利用地脉动测试分析技术,对场地土类型进行了分类,并尝试对该场地内教学楼的动力特性进行测试和分析,取得了一定效果。测试结果表明:场地地基土类型基本以II类中硬场地土和III类中软场地土类型为主,I类坚硬场地土与IV类软弱场地土均零星分布。卓越周期与楼层高度呈非线性关系,基本呈反"S"型变化趋势,每次转折变化区间基本为2层楼高度。

  • 标签: 地脉动 地震小区划 动力特性测试
  • 简介:在洗衣机洗涤时间控制方面,针对传统经典控制方法不理想的现状,提出改用模糊逻辑控制的方法。首先,在众多影响洗涤时间的因素中,通过模糊聚类,选取三个主要因素作为模糊逻辑控制的输入,继而对它们建立隶属度函数,选用Mamadani模糊逻辑模型,建立模糊逻辑推理规则,最后实施具体洗涤时间的控制。仿真实验表明,此控制方法不仅有效,且优于传统经典控制方法。

  • 标签: 模糊逻辑 隶属度成员函数 模糊规则
  • 简介:针对永磁同步电动机传统6扇区直接转矩控制定子磁链轨迹不对称的问题,利用永磁同步电动机基本原理,借助Matlab/Simulink仿真软件,对比分析了6、12、18扇区3种扇区划分方案对磁链轨迹的控制效果,对3种方案的动态性能与逆变器开关频率做了比较研究。结果表明:扇区细分可有效改善定子磁链轨迹对称性,并且12、18扇区细分方案的效果基本一致;12扇区划分方案跟随性能最优,但扇区数目越多,系统抗扰动性能就会降低,且逆变器开关频率升高。

  • 标签: 永磁同步电动机 直接转矩控制 扇区细分 动态性能
  • 简介:直线电机驱动的H型数控平台系统在加工零件时,负载扰动、外部干扰和两电机安装的差异与机械耦合会影响单轴的跟踪精度且会产生同步误差。针对此问题,本文首先用拉格朗日方法给H型平台建模,然后提出一种改进的非奇异终端滑模控制(NTSMC)来进行位置控制器的设计,在不失滑模控制鲁棒性的情况下,有效地削弱了该控制所产生的抖振问题,提高了单轴的跟踪精度。在两轴间采用Sugeno型模糊神经网络(SFNN)补偿控制器来动态补偿H型平台的同步误差。通过模糊神经网络以任意精度逼近非线性系统的能力使同步误差在有限时间内趋近于零,以满足H型平台数控系统的高精度加工要求。仿真结果表明,所设计的控制系统能够有效提高系统的同步控制精度和鲁棒性。

  • 标签: H型平台 非奇异终端滑模控制 Sugeno型模糊神经网络补偿控制器 负载扰动
  • 简介:摘要压力蒸汽灭菌器的工作原理是将灭菌柜与灭菌物品内的冷空气靠真空泵强制排空,使灭菌柜内形成负压,蒸汽得以迅速穿透到物品内部进行灭菌。压力蒸汽灭菌器具有灭菌时间短、效果好、对灭菌物品损害轻、工作效率高、节约能源等优点。根据抽真空的不同,分为预真空和脉动真空两种,我院使用的是脉动真空压力蒸汽灭菌器。冷空气排除量的多少决定着灭菌质量,脉动次数的多少及脉动幅值大小决定着空气排除的彻底与否,经专业试验与计算,脉动3次将排除灭菌柜内的冷空气达到99.2%以上,即可认为是真空状态。对脉动真空压力灭菌器的灭菌效果监测有日常监测、B—D试验、物理监测、化学监测。

  • 标签: 压力蒸汽灭菌器 灭菌 效果监测
  • 简介:把中小城市主干线路作为一个整体,协调各个交叉路口并依据历史数据及Webster理论,计算出三种针对高峰、平峰、低峰车流量的配时方案,结合当前车辆检测器采集的实时车流量数据,利用模糊控制原理结合专家经验设计模糊控制器来实现方案的自动选择并适应车流量的改变,从而实现干线的绿波控制控制目标是使主干线路的车辆平均延误最小。仿真结果表明,该方案比单点、定时控制模式有效地减小了车辆平均延误,在车流量高峰时刻,优化效果更明显。

  • 标签: 中小城市 干线 模糊控制 多方案
  • 简介:摘要水轮发电机在不同的运行环境下,出口开关故障拒动会带来的不同的严重后果,本文将进行简单地分析其原因,并介绍水轮发电机出口开关故障拒动的解决策略。

  • 标签: 水轮发电机 开关 拒动 故障
  • 简介:摘要矿山大型提升机,其电力拖动、调速、电控系统,是保障提升机是否稳定安全可靠运行的关键。科学技术的发展,直流调速电控系统、变频调速电控系统取代了交流绕线型异步电动机拖动及金属电阻的交流调速电控系统,实现了提升机的经济、合理、安全、可靠运行。

  • 标签: 绞车 调速电控 运行比较 节能 安全 提效
  • 简介:目的探讨前交通动脉动脉瘤的外科治疗方法。方法对2009年1月至2014年7月手术夹闭的121例前交通动脉瘤的临床资料进行回顾性分析,Hunt-Hess分级0级3例,Ⅰ级20例,Ⅱ级57例,Ⅲ级29例,Ⅳ级12例。按动脉瘤瘤顶指向分类,前交通动脉瘤主要分为5型,向前12例,向下13例,向上49例,向后23例,多方向24例。结果121例138个前交通动脉瘤中,手术成功夹闭135个;2例(3个动脉瘤)手术夹闭困难,行动脉瘤包裹。有12例患者手术夹闭后由于脑积水而行脑室-腹腔分流术。出院时根据GOS评分判断预后:恢复良好101例,中残11例,重残5例,死亡4例(因手术后发生严重脑血管痉挛,顽固性颅内压增高而死亡)。结论夹闭手术对于前交通动脉动脉瘤的治疗是安全有效的,入路主要以翼点入路为主,但手术夹闭要结合多种因素个体化对待。

  • 标签: 前交通动脉动脉瘤 显微手术 疗效