简介:摘 要:针对干扰弹壳体零件生产存在壳体制造工艺需要进行6次引伸,工序间不平衡,等待时间过长,重复操作的浪费以及产线设备布局分散,冲压设备与机械加工设备布局在两个车间,加工过程需要往返两个车间等诸多问题。通过精益生产线建设方法,对该产品的生产流程进行了分析及优化以及生产工艺的改进,提出了一种产能、效率、成本优化的生产线。通过改善,生产工步数减少到20个,搬运次数减少到8次,减少了10次搬运,移动距离缩短了1084米,加工工序合并成8个,作业减少为20人次,降低19人次,最长单机作业时间减少为1.03min/件,班产量达到407件,解决了干扰弹壳体生产线存在的问题。
简介:摘要 针对大型壳体装配过程需要翻转的工况,提出一种翻转架车结构设计方案,并对该架车进行安全性分析。实际应用表明,该翻转架车可显著提升装配操作效率及操作安全性。
简介:摘要:近年来,我国对对电能的需求不断增加,变压器的应用也越来越广泛。散热性能是变压器设计的重要指标之一,变压器的正常工作可保障电网稳定运行,研究其散热问题具有现实意义。本文首先分析外置可移动式散热装置安装需求,其次探讨散热方法,最后就改善变压器壳体散热能力的措施进行研究,为相关试验人员提供参考,具有一定的实用价值。
简介:摘要:近年来,我国对对电能的需求不断增加,变压器的应用也越来越广泛。散热性能是变压器设计的重要指标之一,变压器的正常工作可保障电网稳定运行,研究其散热问题具有现实意义。本文首先分析外置可移动式散热装置安装需求,其次探讨散热方法,最后就改善变压器壳体散热能力的措施进行研究,为相关试验人员提供参考,具有一定的实用价值。
简介:摘要:壳体零件具有结构复杂、加工精度高的特点,随着先进制造技术的应用与推广,制造业的竞争日益激烈,客户对于产品的质量要求和加工效率也日益提高,但我们的去毛刺方法仍停留在使用锉刀、固结砂轮、铲刀、钢丝刷、针刷、砂带及油石等带磨料的工具,使用手工方法去除产品加工部位的毛刺。目前,该方法已经远远不能满足客户的需求,各加工企业也逐渐认识到去毛刺是提高壳体清洁度的一个重要环节,如何提升去毛刺效果和质量成为一个重要课题,去毛刺的效果对于产品的最终加工质量和外观质量至关重要。据调查,目前清洁度控制的重要环节,可以通过主动去毛刺技术,去除加工过程中产生的毛刺,提升零件的加工质量,避免毛刺引起的清洁度问题。