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  • 简介:我厂锌精矿含0.35~0.50%,在锌冶炼过程中有22~23%的进入回收镉后的渣,含27~36%,含锌6~9%。此种含物料原采用与铅冰铜搭配进行鼓风炉熔炼,获得冰铜经转炉吹炼产出含93%的粗,再经火法精炼、电解精炼产出电。此生产工艺是成熟的,但存在流程长、能耗高、污染环境、劳动强度大等缺点,再加上近几年来精炼炉杂处理增加,精炼炉渣量增大,造成鼓风炉处理不完渣,从而使渣大量

  • 标签: 铜渣 浸出率 鼓风炉熔炼 火法精炼 电解精炼 冰铜
  • 简介:本文介绍了无氧生产工艺,探讨了其技术条件控制,对生产中暴露出来的问题提出了解决办法.

  • 标签: 无氧铜 脱氧 工艺 铸锭 焙烧
  • 简介:阳极板质量不仅直接影响产量及生产成本,同时也影响电解工序阴极铜质量和其它经济技术指标。通过对阳极板化学成分、物理规格影响因素分析,有针对性地进行了铜模改进等一系列生产控制优化实践,提高了阳极板质量,效果明显。

  • 标签: 火法精炼 阳极板 质量 合格率 控制
  • 简介:武汉化工学院与有关生产厂共同研制成功了一项利用低品位矿生产高纯度硫酸的新技术。该项新技术是通过综合利用低品位铁共生氧化矿或硫化矿,采用“溶”沉铁酸浸,化学浓缩结晶的新工艺生产硫酸,经工业试验及生产实践认为:该项技术

  • 标签: 高纯度 低品位 矿生产 化学浓缩结晶 新技术 工业试验
  • 简介:介绍金隆业一号阳极炉、三号阳极炉分别应用稀氧燃烧技术(DOC)和重油乳化技术,以提升其燃料燃烧效率,减少废气排放;并在一号阳极炉成功应用透气砖技术,增强熔体搅拌力度,改善氧化还原反应动力学条件,提升阳极炉冶炼反应速率,以达到低碳节能高效。

  • 标签: 阳极炉 清洁生产 稀氧燃烧 重油乳化 透气砖
  • 简介:通过对影响本厂阴极铜质量的主要因素进行分析探讨,提出了相应的改进措施,使板身外观质量在高电流密度(325A/m2)条件下能够保持稳定,生产出的阴极平整、光滑、密实,达到国家A级品质标准,各项效益指标得到了较大提升。

  • 标签: 阴极铜 外观质量 主要因素 改进措施 优质品率
  • 简介:本文简述了国内外对磷及磷铜球研究状况,阐述了磷铜球在电镀PCB行业中的市场前景和国内磷铜球生产生产方法及影响磷铜球质量的重要因素,详细分析了利用磷铜球作为电镀材料,其产品质量对电镀用磷铜球耗量的影响。

  • 标签: 磷铜球 阳极 电镀 PCB 晶粒度
  • 简介:介绍了新型捕收剂MA-1和MOS组合在银山矿业的应用,通过小型试验以及生产应用,证实了采用新型捕收剂MA-1和MOS组方的、金的回收率优于黄药组方。

  • 标签: MA-1 MOS 铜硫矿石 回收率
  • 简介:介绍了紫金业公司采用诱导法脱砷工艺的原理和流程。对生产实践中技术数据进行分析,提出对工艺技术措施进行优化的方法,找到了脱砷的最佳工艺条件。通过对工艺条件进行准确的控制,脱砷效率达到90%以上,并取得了较好的经济技术效益。

  • 标签: 铜电解 电解液净化 诱导法脱砷 脱砷效率 工艺优化
  • 简介:介绍了世界上再生金属的生产、利用的历史现状和世界上先进的废冶炼生产技术。通过对四种不同生产工艺生产铜线坯对纯度要求的初步论述,确立了采取反射炉处理废杂,经有芯工频感应炉精炼后,生产电工用铜线坯是比较符合实际的生产工艺。本文着重介绍氧化还原反应处理废杂的工艺技术。

  • 标签: 电解铜 废杂铜 工频感应炉 电阻率 反射炉 铜线坯
  • 简介:剖析了江西业集团贵溪冶炼厂(简称贵冶)倾动炉车间单圆盘浇铸铜阳极板质量不高的现状,从贵冶制定的“阳极板物理规格标准”出发,经研究分析查找影响因素,通过技术改进和优化过程控制,使得阳极板品质有了较大提升。

  • 标签: 浇铸 阳极板 质量 铜模 电子秤
  • 简介:印度斯坦业公司(HindustanCopperLtd,HCL)旗下位于贾坎德邦(Jharkhand)的印度铜矿联合体(IndianCopperComplex)镍、及酸回收工厂8月11日开始运营。

  • 标签: 铜业公司 印度 生产 联合体 酸回收
  • 简介:本文介绍了对电解液净化系统中硫酸工艺的改进,通过解决目前蒸发系统及冷却结晶工序存在的问题,使得蒸发后液比重由1.39~1.41提高至1.41~1.43,滤液含由25.5g/l降至21.8g/1,有效提高了净液系统处理能力。

  • 标签: 电解液 净化 硫酸铜 比重 结晶 真空蒸发
  • 简介:中国最大镍生产商及第三大生产商——金川集团为实现到2015年将镍产能提升三分之二,产能提升一半的计划,决定在防城港市企沙工业区建设镍大型冶炼生产基地。广西金川有色金属有限公司成立揭牌暨金川有色金属加工项目奠基仪式已于6月23日在防城港市举行。

  • 标签: 金川集团 生产基地 铜冶炼 铜镍 广西 有色金属加工
  • 简介:结合银电解工业生产实际情况,从银电解的基本原理、技术条件、杂质行为、电解液和阳极泥处理、技术经济指标等各个方面,详细介绍了传统银电解生产工艺,并着重研究探讨了高酸无电解液银电解生产工艺。生产实践表明该工艺有抑制铋的析出,降低对阳极板品质的要求,节约生产成本等特点。为解决新投产的银电解生产线因用1#银粉造液电解液中无离子,或银阳极板铋含量过高带来的生产问题提供了参考。

  • 标签: 高酸 无铜 电解 生产实践
  • 简介:分析并探讨了影响电解直流电耗的因素,同时,介绍了金川电解车间近几年在降低直流电耗方面所做的工作。

  • 标签: 电解精炼 直流电耗 槽电压 炼铜
  • 简介:精炼生产过程中,净化工序产生大量含砷锑铋的黑渣,本研究采用加碱湿磨后固砷焙烧,使黑渣中的砷与碱生成易溶于水的砷酸钠,在水浸脱砷工序中进入溶液;水浸液中的砷加石灰生成砷酸钙沉淀填埋;脱砷后滤液含碱高、含砷极低,可部分返回循环使用;其它返盐厂沉镍工序替代一部分纯碱使用;滤渣进行硫酸浸出,酸浸液可用作生产盐产品;硫酸浸渣用于提取锑、铋、银。整个工艺过程回收率达到99.6%,砷脱出率达到98%以上,95%以上的锑和98%以上的铋进入渣中,酸浸时通过加入微量氯根,98%以上的银也进入酸浸渣里,综合回收了黑渣中的、银、锑、铋等有价金属。

  • 标签: 黑铜渣 加碱固砷 砷酸钠 浸出率 脱出率