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19 个结果
  • 简介:四川攀钢集团高炉残渣经提钛处理后生成主要由铝酸钙、尖晶石组成的提钛尾。提钛尾A1:O,含量高,铝硅比高,但高CaO含量导致其A1:O,溶出率低,不宜单独采用拜耳法处理。将提钛尾作为铝土矿溶出过程添加剂,可替代石灰,同时能够有效利用提钛尾中氧化铝资源,给提钛尾综合利用找到了新的处理思路。

  • 标签: 提钛尾渣 铝酸钙 拜耳溶出
  • 简介:针对我国顶吹和底吹-鼓风炉炼铅工艺,所产高铅均为致密熔结物,结合青海西豫有色金属有限公司目前生产现状,鼓风炉还原需要二次配料以适应鼓风熔炼,与烧结块比增加了还原难度、能耗高、含铅高、床能力低及炉顶温度高等缺点。因此,将高铅的物化性质在较小的投资下,优化转换甚至高于烧结块的物化性质,更加适应于鼓风炉的熔炼,从而解决这一难题,起到节能降耗的作用。创新方案实施及对节能方面进行了较详细的分析论证。

  • 标签: 铅冶炼 高铅渣 制孔技术 创新 节能降耗
  • 简介:铜精炼生产电铜过程中,净化工序产生大量含砷锑铋的黑铜,本研究采用加碱湿磨后固砷焙烧,使黑铜中的砷与碱生成易溶于水的砷酸钠,在水浸脱砷工序中进入溶液;水浸液中的砷加石灰生成砷酸钙沉淀填埋;脱砷后滤液含碱高、含砷极低,可部分返回循环使用;其它返铜盐厂沉镍工序替代一部分纯碱使用;滤进行硫酸浸出,酸浸液可用作生产铜盐产品;硫酸浸用于提取锑、铋、银。整个工艺过程铜回收率达到99.6%,砷脱出率达到98%以上,95%以上的锑和98%以上的铋进入中,酸浸时通过加入微量氯根,98%以上的银也进入酸浸里,综合回收了黑铜中的铜、银、锑、铋等有价金属。

  • 标签: 黑铜渣 加碱固砷 砷酸钠 浸出率 脱出率
  • 简介:邯钢在炼钢系统推行转炉少冶炼工艺,在冶炼过程中充分利用高碱度的终,在吹炼前期适当时机倒出脱磷再进行二次造渣,从而实现降低料和钢铁料消耗,降低生产成本的目的.应用该工艺后降低石灰消耗29.3%,转炉渣量减少32.8%,钢铁料消耗降低5kg/t,取得了良好的经济效益.

  • 标签: 转炉终渣 循环利用 渣量
  • 简介:机内运行过程中,坯壳受到的应力作用是产生裂纹的外部因素。浇入结晶器的钢水因冷却而生成坯壳,坯逐渐收缩,其收缩过程分为过热度消失的液态收缩、凝固时的体积收缩和凝固后的线收缩及相变收缩等。结晶器凝固坯壳的收缩使坯壳与钢板形成较大的气隙,热阻相应也较大。由于传热不均匀,凝固速度不同,凝固坯壳厚度也不均匀。

  • 标签: 微合金钢 应力作用 连铸坯 连铸过程 角横裂 凝固坯壳
  • 简介:通过枪位、料、氧压控制有效解决了转炉冶炼前期喷溅循环利用造成的喷溅,为转炉清洁生产探索出新途径.

  • 标签: 转炉 喷溅渣 循环利用
  • 简介:本文概括介绍转炉留操作工艺特点,系统分析留操作工艺操作过程中存在的不安全因素。详细阐述利用自动化系统软件资源对转炉留操作进行全过程监控的方法,并简要分析了留预警系统可以在一定范围内提高生产过程的安全性,具有显著的间接经济效益和社会效益等特点。

  • 标签: 留渣 控制系统 过程分析判断
  • 简介:利用金相显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)及能谱分析(EDS)等测试方法研究Nb含量对铸造TiAl-xNb(x=1,3,5,7;原子分数,%)合金组织的影响。结果表明:Nb含量为1%时,TiAl-Nb合金铸锭组织主要为单相的γ组织;随Nb含量升高,合金组织主要为α2/γ层片组织;并在层片组织间存在2种偏析,分别是网状β相和γ相,合金的层片晶团平均尺寸逐渐增加,β相的体积分数逐渐升高;当合金中Nb的含量从1%增加到7%,层片晶团平均尺寸由89μm增加至190μm,β相的体积分数从1.9%增至12.9%;随合金中Nb含量增加,β相中Nb含量增加而Cr含量减少,γ相的偏析区域宽度变窄。

  • 标签: TIAL合金 显微组织 偏析
  • 简介:近年来,对钢板的内部质量要求越来越高,为此,美国lukens钢公司成立了一个小组专门研究改善钢的清洁度。他们采取了以下措施:a.采用普通取样器在中间包取样,用测得试样的总氧含量来测定钢的内部清洁度;b.改进操作工艺:(a)开浇:使用逐步提高速的自动开浇技术,可防止前沿浇不足的缺陷,再通过减少开浇的数量和调整开浇的成分,保证了表面质量;(b)浸入式水口的材质:铝碳质水口取代熔融石英水口,同时喷补内衬和修改中间包造渣工艺使总氧含量小于20×10-6的炉数稳定增加;(C)挡墙和堰:通过水试验,决定在挡墙上加一些孔,使浇毕时钢水能完全流尽,再确定开孔的尺寸和位置,使之对钢液的流动模式影响不大;

  • 标签: 内部质量 钢板 美国 连铸坯 铝碳质水口 自动开浇
  • 简介:坯表面缺陷可分为纵裂纹、横裂纹、网状裂纹、皮下针孔和宏观夹杂,但主要缺陷是表面裂纹。表面裂纹形成的一个主要原因是在结晶器弯月面区域钢水一结晶器壁一保护一坯壳之间不均衡凝固.它取决于钢水在结晶器中的凝固过程。在二冷区,坯表面裂纹会继续扩展,它会导致轧材表面的微细裂纹,影响产品质量。连坯裂纹的形成是一个非常复杂的过程,是传热、传质和应力相互作用的结果。

  • 标签: 表面缺陷 裂纹形成 连铸坯 原因 结晶器壁 表面裂纹
  • 简介:针对太钢4350m3高炉水系统皮带机头轮吹扫装置在生产过程中暴露出来的能耗较高的问题,对其机械结构进行降耗改造.根据实际生产设备,运用三维建模软件对其结构进行建模,给出了改造部位的结构模型图,并且已经运用到实际生产中.实践证明,这次技术改造不仅大大降低了能源消耗,直接降低了生产成本,而且提高了吹扫冲的能力.

  • 标签: 皮带机吹扫装置 节能 降本增效 三维建模
  • 简介:莱钢宽厚板连铸机在线二次切割系统,使用摄像机定尺进行坯头检测,依靠编码器进行切割车行走定位.切割车回到原位后,编码器要靠原位限位进行清零,但清零后切割车由于惯性的原因不能立刻停止,且停止位置无规律,最终导致切割定尺出现较大偏差.为减小误差,采用激光测距仪替代行走编码器及原位限位,使误差范围大大降低,取得了显著效果.

  • 标签: 激光测距仪 板坯连铸机 二次切割
  • 简介:为进一步改善坯内部质量的控制效果,对奥钢联板坯连动态二冷与轻压下控制模型进行了详细解析。其中,模型将流离散成若干个切片,周期性地实时采集现场生产工艺参数,依据传热学理论与合理假设对每个切片建立传热微分方程,用有限差分法求解各切片传热微分方程,实现对坯实时温度场的动态跟踪和现场监控。考虑传热的滞后性,采用有效拉速,并基于目标表面温度控制法与轻压下理论实现了动态二冷与轻压下控制。

  • 标签: 板坯 实时温度场动态二冷轻压下
  • 简介:为了研究工艺参数对阳极立铅浇铸生产的影响规律,对阳极立铅浇铸的温度场和热应力场进行数值分析研究。具体基于ANSYSWorkbench有限元软件,综合运用热力学、有限元、数值仿真等基本理论和方法,通过比较不同浇铸温度和冷却水温度的阳极立温度场和热应力场,探寻获得了浇铸温度和冷却水温度对铅浇铸生产的影响规律。为实际生产中浇铸温度和冷却水温度两种工艺参数的选取提供了合适参考,同时对提高阳极立使用寿命提供了理论依据。

  • 标签: 阳极立模 数值分析 温度场 热应力场
  • 简介:通过化学气相沉积在短碳纤维表面制备C/SiC复合涂层,然后采用凝胶注法制备纤维体积分数分别为2%和4%的Cf/Si3N4复合材料,利用X射线衍射与扫描电镜对该材料的物相与组织结构进行分析,研究短碳纤维对Si3N4陶瓷力学性能的影响。结果表明:随碳纤维体积分数增加,Cf/Si3N4复合材料的密度和抗弯强度降低,但断裂韧性明显提高。当纤维体积分数为4%时,材料的断裂韧性达到8.91MPa·m1/2,比氮化硅陶瓷提高1.6倍,材料主要由长柱状的β-Si3N4基体、C/SiC涂层及碳纤维组成,碳纤维表面的C/SiC双涂层可防止高温下碳纤维与氮化硅基体发生反应,使碳纤维与氮化硅基体界面结合良好,以提高材料韧性并保证有合适的强度,满足功能材料在一定条件下的使用要求。

  • 标签: 碳纤维 氮化硅 抗弯强度 断裂韧性
  • 简介:在几次电动机启动时,分别出现GE保护装置的保护动作LED都被点亮了,但有时断路器被跳闸,有时断路器未被跳闸,几种不同的保护动作状况,令人困惑,本文针对该类情景,进行细致分析,理清了保护的各种不同动作情景后面的原因,并给出了解决方案。

  • 标签: 保护动作 电动机 原因 水处理 保护装置 断路器