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32 个结果
  • 简介:分析了影响棒材生产率的各因素,通过钢坯重,控制切损和负偏差,减少切分线差等有效措施,翼钢公司近年来率指标不断得到提高,实现了效益最大化。

  • 标签: 定尺率 切头尾 切分轧制 倍尺 线差
  • 简介:针对冷弯型钢连续生产线的特点,提出采用PLC与直流调速器相结合的方式构成飞锯控制系统,并给出控制系统流程图.实践证明,该系统具有适用性广泛、操作方便、控制精度高、可靠性好等特点.

  • 标签: 冷弯型钢 定尺飞锯 控制系统 PLC 直流调速器
  • 简介:1前言钢材率是企业经营活动中的一项重要的综合指标。率的高低是企业技术水平和管理水平的重要标志,是提高企业经济效益和社会效益的有效途径之一。在改革开放的大潮中,在计划经济逐步转向市场经济的情况下,如何利用有限的资

  • 标签: 钢材定尺 定尺率 轧钢厂 品种规格 连铸坯 企业经济效益
  • 简介:激光作为一种新型测量方法,具有精度高,准确、方便的优点,克服了原摄像抗干扰能力差、铸坯温度变化时影响识别精度等缺点。使用新型测距装置后,精度可控制在15mm以下,大大节约了材料。

  • 标签: 二切机 板坯 定尺 激光
  • 简介:本文针对210转炉厂连铸现有的板坯切割采用红外摄像机定位难以满足现有工艺要求的问题,提出采用激光切割的优化思路,将很好的解决这些问题。

  • 标签: 切割系统 定切割 摄像定
  • 简介:针对滚切式剪生产中主传动由于稀油润滑设计不合理而导致轴瓦烧坏的故障案例分析,详细讲解了对稀油循环润滑供油方式和管道及主传动轴瓦改造、增加温度检测装置等措施圆满解决了问题。

  • 标签: 稀油循环润滑 给油指示器轴瓦 温度监测 电气连锁保护
  • 简介:鞍钢第一薄板厂Ф60、Ф76两条高频焊管机组是1980年安装投产的,年产量为5~6万吨。其飞锯系统当时采用气动飞锯极限定,目无连续的长度检测手段,锯切长度误差较大。因原飞锯系统靠气缸推动,风压不稳定、而成型速度又经常变化,所以误差分布很不稳定,

  • 标签: 数控定尺 电焊管机组 微机控制系统 工作原理
  • 简介:本文对棒材厂二车间大规格圆钢剪切质量问题进行了分析,叙述了改进措施及其效果。

  • 标签: 大规格圆钢 剪切 质量
  • 简介:阐述了高炉探的工作原理,分析了使用过程中常见故障的原因并提出了解决方法,确保了探的正常工作。

  • 标签: 高炉 探尺 故障
  • 简介:根据哈登尔飞剪的设计图纸、说明书以及现场安装调试的实践经验,介绍了哈尔登飞剪的剪切原理及调试要领,供有关技术人员参考。

  • 标签: 飞剪 剪切原理 调试
  • 简介:本文介绍了机——液双滚筒式碎边剪切机的结构、工作原理、性能特点,并介绍了该机的液压系统及其特点。

  • 标签: 双滚筒 碎边剪切机
  • 简介:通过对棒材厂冷剪机剪切过程及剪切时轧件的受力分析,找出剪切时出现质量问题的原因,并制定措施加以解决。

  • 标签: 冷剪机 剪切 质量
  • 简介:针对方大特钢公司60Si2Mn弹簧扁钢产品出现剪切端面裂纹问题,进行裂纹检测、剪切温度试验和不同温度下力学性能检测;分析发现剪切时的温度对裂纹产生的影响,发现剪切裂纹是剪切应力作用于偏析较严重部位形成的裂纹源在残余应力释放过程中扩展形成的横向裂纹.根据分析结果,在生产实践中分别对炼钢、轧制工序采取相应措施,有效控制了弹簧扁钢的剪切端面裂纹.

  • 标签: 弹簧扁钢 裂纹 剪切温度 偏析 原因分析
  • 简介:基于热轧线工艺特点,对卷取机机前导动作频繁造成立柱磨损严重的问题,对立柱进行了改进,取得了明显效果。

  • 标签: 卷取机 机前导尺 立柱
  • 简介:本文结合鄂钢棒材厂倍剪电控系统改造项目,对倍剪的工作原理和控制思想作简要的介绍。

  • 标签: PLC 倍尺剪 电控系统
  • 简介:介绍了中小型轧线倍剪切控制系统的硬件、工艺设备控制流程和存在的问题,并详细叙述了倍改进的具体过程。改进后提高了系统控制精度。

  • 标签: 中小型轧线 倍尺剪切 系统控制精度
  • 简介:1前言横向剪切行进中轧件的剪切机称之为飞剪,其类型很多,有园盘式、滚筒式、双臂杆式、曲杆回转式等。采用飞剪有利于使轧钢生产向连续化、高速化和自动化方向发展,它是轧钢生产发展的主要环节,也是现代化轧钢生产的主要标志之一。

  • 标签: 飞剪 剪切机构 线速度 气动制动器 刀片 轧件头部
  • 简介:着重分析了轧钢四车间棒材倍尾部弯曲产生的原因,并从工艺入手制定了相应的消除措施,经过试生产,效果显著,尾部弯曲基本消除,取到了良好的经济效益.

  • 标签: 倍尺 弯曲 棒材 剪切 巨剪
  • 简介:利用分离式Hopkinson压杆(splithopkinsonpressurebar,简称SHPB)技术对T6时效态2195铝锂合金帽型试样进行动态加载获得绝热剪切带(adiabaticshearband,ASB),利用透射电镜(TEM)和光学显微镜(OM)观察动态加载前后剪切带的微观结构特征,利用电子背散射衍射(EBSD)分析合金在100~400℃温度下退火后绝热剪切带微观结构的变化,研究剪切带内纳米结构的热稳定性。结果表明:在动态加载过程中,帽型试样的剪切区域形成绝热剪切带,剪切带内的晶粒为50~100nm左右的纳米等轴晶,在绝热剪切形变过程中析出相已完全溶解于基体中,纳米晶内部和晶界不存在析出相。在不同温度下退火时,剪切带内的晶粒随温度升高而长大,100~200℃温度下退火后晶粒未发生显著长大,在300℃退火后晶粒急剧长大到0.22μm,400℃退火后晶粒尺寸为1.77μm;在300℃左右温度下剪切带的硬度显著下降,此温度正是剪切带内纳米晶粒急剧长大的临界温度。

  • 标签: 2195铝锂合金 绝热剪切带 纳米结构 热稳定性