燃机电厂节水与废水零排放技术研究

(整期优先)网络出版时间:2023-12-15
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燃机电厂节水与废水零排放技术研究

何帝文

(深圳前湾燃机电厂,广东 深圳 518000 )

摘要 :电厂废水不仅会对生态环境造成严重威胁,还会浪费大量水资源。如何对电厂进行废水零排放改造,成为电厂管理者需要着重思考的问题。某电厂为了实现废水零排放目标,积极尝试对现有的废水处理技术进行优化升级,结合电厂废水排放实际需求,给出适合本电厂的节水及废水零排放技术,为其他电厂废水处理提供参考与借鉴。

关键词 :电厂管理,节水技术;废水处理技术 ;循环水

引言

根据《中华人民共和国水污染防治法》(2017年修订版)第十五条 国务院环境保护主管部门和省、自治区、直辖市人民政府,应当根据水污染防治的要求和国家或者地方的经济、技术条件,适时修订水环境质量标准和水污染物排放标准。第四十四条 要求造成水污染的企业进行技术改造,采取综合防治措施,提高水的重复利用率,减少废水和污染物排放量。加大环保力度。

根据深圳前湾燃机电厂《水量平衡试验报告书》、《2019年月度节水用水情况分析报告》及各水系统流程可知,工业用水量约800m³/d,除去蒸发损耗的水分,生产产生的废水排放量约为457.6 m³/d,经过处理后均排放,全厂重复利用率较低。

前湾电厂有必要实施全厂废水零排放项目,以实现节水环保的双重需求。

1工程概况

深圳前湾燃机电厂(以下简称前湾电厂)位于广东省深圳市南山区大铲岛,全厂现有3×390MW级燃气蒸汽联合循环机组(分别为#1、#2、#3机组),配套建设1台50吨/小时燃气快速启动锅炉、1台35吨/小时燃气快速启动锅炉、1座天然气调压站、1台1400KW天然气调压站水浴炉、4台备用柴油发电机、1座3000吨级重件码头、2座交通码头等公用、辅助工程。

全厂生产、生活取水水源为市政自来水,循环冷却系统采用海水直流冷却方式三台机组配备一套全膜法化学制水设备、套工业废水处理系统套生活处理系统

电厂污水废水处理技术

根据前湾燃机电厂《排污许可证》(证书编号:100000440305300002001P)要求,厂区水污染物排放执行标准按广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/ 26—2001)执行。

一级膜浓缩产生浓水量为40m³/d,其电导率约为3200us/cm,浓水中主要成份为氯化物、硫盐酸、碳酸盐等离子,此浓水可通过化水车间排水沟排入工业废水系统的废水储存水池,与工业废水混合后,经工业废水系统排放(工业废水系统处理能力为108m³/d),其出水指标满足广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/ 26—2001)要求。

2.1全厂水系统基本情况

全厂主要的排水有:锅炉补给水系统排水、机组排水、生活污水等,根据《水量平衡测试报告书》及现场测试、估算,各部分排水量如下表所示。

全厂主要排水情况一览表

名称

夏季满负荷数值预测

(m3/d)

备注

全厂总排水

457.6

锅炉补给水车间

系统反洗、正洗排水

90

排放至地沟,最终到1#工业废水储存池;

一级反渗透浓水

160

排放至浓水箱;

锅炉排水

120

排放至机组排水槽,最终到2#工业废水储存池;

生活污水

87.6

排至生活污水处理系统调节池;

2.2 节水技术方案

根据上表综合分析,我厂废水种类明确,尤其工业废水水质良好,适合大量回收,根据我厂现有成熟的运行经验,适宜采用膜浓缩减量的方式,回收大部分工业废水,浓缩后的浓水经过沉淀和去除硬度等,进入蒸发结晶,实现废水的“零排放”,各级节水利用方案如下:

   (1)锅炉补给水车间一级反渗透浓水

通过新增膜浓缩系统处理后,产水回用到锅炉补给水系统,浓水排放,如图1所示:

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图1  锅炉补给水车间一级反渗透浓水膜浓缩系统

(2)工业废水处理系统

锅炉补给水车间系统反洗、正洗排水,锅炉排水处理,通过后改造工业废水系统处理后,最终出水回用到锅炉补给水系统,如图2所示:

图2  工业废水处理系统

(3)生活污水

通过改造后的生活污水系统处理后,最终出水用做绿化或外排,优先考虑绿化使用,如图3所示:

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图3  生活污水系统

2.2 节水水量统计

全厂节水情况一览表

名称

夏季满负荷数值预测

(m3/d)

节水水量

(m3/d)

回用率

(%)

备注

全厂总排水

457.6

395

86.3

锅炉补给水车间

系统反洗、正洗排水

90

81

90

一级反渗透浓水

160

120

75

锅炉排水

120

108

90

生活污水

87.6

86

98%

2.3  技术经济效果

本项目改造投运后共计节约用水395m3/d,其中201m3/d用于生产用水,194m3/d用于绿化用水或外排,生产用水平均日节约费用757.77元/天,绿化用水平均日节约费用731.38元/天。(水费按3.77元/m3计算)

本项目改造投运后,膜浓缩系统平均日运行费用184.47元/天,工业废水系统平均日运行费用963元/天,生活污水系统平均日运行费用195元/天,共计1342.47元/天。

(电费按0.533元/kw.h计算)

废水零排放技术

3.1 建设的必要性

《粤电集团火电厂十三五废水治理规划》粤电安生【2017156的总体目标:合规取水、高效节水、达标排水,打造资源节约型、环境友好型绿色粤电。在加强火电厂节约用水管理、开展节水改造的同时,分批开展火电厂废水治理升级改造,集团将全部现役火电厂实现废水零排放

3.2 末端废水零排放方案

针对燃机电厂零排放项目,由于水质较好,为了提高水的利用率,降低末端处理设备的静态投资成本,通常采用浓缩减量、末端处理的思路,

由于锅炉补给水系统一级反渗透浓水含盐量仅为400ppm,SDI小于4,直接通过进入后续两级普通苦咸水反渗透膜系统进行浓缩,浓缩一定倍率后,水中硬度提高,会对后续浓缩系统以及固化结晶系统产生结垢污堵影响,故需要对浓水进行软化处理,软化过滤后,进入高盐反渗透膜系统浓缩,如图4所示。

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图4  锅炉补给水浓缩系统

经过浓缩、加药软化、澄清、过滤后的最终废水,其pH为10~12,悬浮物(SiO2、Ga和Mg的氢氧化物)较低,含盐量在15000-20000ppm,主要成分为Na+、K+、Cl-、SO42-,此高含盐量废水为全厂所有盐分的集中点,采用合适的蒸发结晶工艺路线实现废水“零排放”,固体物以及盐分将会单独收集以固废形式委外处理,水分子将会以凝结水或者水蒸气的形式最终返回水系统,如图5所示。

图5  锅炉补给水蒸发结晶系统

3.3 运维成本分析

本项目投运后,蒸发结晶系统平均日运行费用375元/天。(电费按0.533元/kw.h计算)。

  1. 结束语

燃机电厂水源为自来水,废水水质含量单一,变化小,浊度、TDS低。产生废水的回用率高,回用工艺系统可靠,已完成已投产。末端废水零排放系统的建设符合我国环保发展的要求。

参考文献

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