脆易碎大粉煤量贫瘦煤种洗选加工的工艺设计

(整期优先)网络出版时间:2011-07-17
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脆易碎大粉煤量贫瘦煤种洗选加工的工艺设计

田会卿

田会卿

(郑煤集团裴沟精煤有限公司河南新密452370)

中图分类号:TD821文献标识码:A文章编号:1673-0992(2011)07-0000-01摘要:在详细分析煤质资料及产品结构的基础上,对裴沟精煤有限公司选煤厂的选煤方法、产品结构、工艺流程等方面进行了精心的设计。该方案符合郑州矿区煤炭加工与综合利用整体发展规划,同时也为矿区后续选煤厂的建设提供了宝贵的思路。

关键词:煤质特征产品结构选煤方法工艺设计

郑煤集团裴沟矿始建于1960年,原设计能力0.60Mt/a,1966年投产,经过近几年的扩建、技改后,产能达到1.50Mt/a,目前实际产量约2.00Mt/a。对周边小煤窑资源整合后,整体产能将提高到2.40Mt/a。矿井目前开采的对象是二迭系山西组二1煤层,系特低硫、中低磷、低灰至中灰、高热值的贫煤、贫瘦煤。

为了提高产品质量、增加产品的市场竞争力、提高企业的经济效益和社会效益,郑煤集团决定建设一座与矿井能力相适应的选煤厂,并成立了裴沟精煤有限公司。

1煤质特征及可选性

1.1煤质特征

该煤层原煤多呈松散的粉末状及鳞片状,疏松易碎,少量为块状,采用哈特葛罗法测得二1煤层可磨指数(HGI)为106—180,平均132,属极易磨煤。具体具体筛分和浮沉资料见表1、表2、表3及表4。

由煤质资料综合分析可以看出:

1)原煤粒度较细,主导粒级为3-0.5mm粒级及-0.5mmm粒级,分别占32.80%及28.33%,在选择工艺流程时应特别注意提高细粒级的分选精度。

2)+0.5mm各粒级原煤灰分随粒度的减小,呈现明显降低趋势;而-0.5mm各粒级的灰分则较均匀。说明高灰分的矸石和低灰分的净煤具有显著的脆性差异:矸石较硬,净煤脆而易碎。

3)+50mm大块占总样的6.33%,而其中纯矸石占总样的5.24%,为高含矸煤。

4)原生煤泥中-0.045mm粒级灰分与-0.50mm总体灰分相近,且为所有各粒级中灰分最低的粒度级,显示了典型的净煤脆性粉碎的结果。

5)煤的泥化试验研究结论:该煤种是不易泥化煤,只是其中净煤部分特别易碎。

1.2原煤可选性分析

分选密度<1.50kg/L时,±0.1含量>40.00%,属于极难选煤。

分选密度等于1.50kg/L时,±0.1含量为43.29%,属于极难选煤。

分选密度等于1.60kg/L时,±0.1含量为15.00%,属于中等可选煤。

分选密度>1.70kg/L时,±0.1含量<10.00%,属于易选煤。

贫瘦煤作为炼焦配煤,灰分一般为9-12%。贫瘦煤作为喷吹用煤的国家标准,灰分为8-13.50%。当确定洗精煤灰分≤11%时,理论分选密度在1.60kg/L左右,±0.1含量为15.00%,属于中等可选煤。

2产品结构

1)洗精煤:灰分Ad≤11%,硫分St,d<0.5%,粒度50-0mm,作为高炉喷吹或少量的炼焦配煤用。

2)洗中煤:灰分Ad>35%,粒度50-0mm,供电厂。

3)煤泥:灰分Ad>40%,供电厂。

3选煤方法

立足选煤厂建设的先进性、科学性、合理性、运行可靠性的原则,选煤方法采用目前应用成熟的重介质选煤技术及其配套工艺。+50mm块煤经破碎筛分、预先脱泥后,50-0.5mm原煤采用无压给料三产品重介旋流器分选。-0.5mm粒级经分级旋流器分级后,0.5-0.25mm粒级煤泥经TBS分选。0.25-0mm细煤泥用浮选机浮选,尾煤浓缩后压滤。

4工艺流程

根据所确定的选煤方法,确定选煤厂相关工艺环节为:原煤准备、原煤脱泥、原煤重介主选、重介产品脱水脱介、介质回收、粗煤泥分选、粗煤泥回收、煤泥浮选、浮选精煤脱水、两段煤泥水处理系统、介质添加。

流程的显著特点是设置了原煤脱泥及粗煤泥分选系统,针对原煤易粉碎、煤泥量大的特点,选前脱泥有利于介质密度控制和脱介,提高了分选精度,降低了加工成本。粗煤泥分选系统一方面可以提高原煤重介入选物料下限、降低重介系统的介耗,提高重介系统的分选效果和精度,另一方面可以降低浮选入料量,降低全厂的运行成本,又提高了精煤和中煤的产量,增加了经济效益。采用无压给料三产品重介质旋流器,可以同时出精煤、中煤和矸石三种产品,系统简化、分选精度高。

工艺流程简图:

原煤

筛分

破碎

-50mm粒级

+50mm粒级

脱泥

50-0.5mm粒级

无压三产品重介旋流器

-0.5mm粒级

0.5-0.25mm粒级

-0.25mm粒级

分级旋流器

浮选机

TBS分选

矸石

中煤

精煤

脱介筛

脱介筛

脱介筛

矸石

离心机

离心机

中煤

精煤

粗精煤

粗中煤

浮选精煤

浮选尾煤

两段浓缩

5设备选型

主要设备选用原装进口设备:如无压给料三产品重介旋流器、脱介筛、浮选机、分级旋流器、弧形筛、加压过滤机、离心机、圆盘给料机、沉降过滤离心机、压滤机、两段浓缩机等;本着节约增效的目的,磁选机采用国内组装的设备。同时,考虑到设备通用性,设备型号、规格尽量相同,减少备品、备件数量,优化维护和管理工作。

6主要设计特点

1)裴沟二1煤层煤质软、极易粉碎、煤泥量大,实际进入重介系统的煤泥量可能会超过50%。针对该煤种的这个特点,设计采用了洗前脱泥的工艺方法,这有利于介质密度控制和脱介,提高分选精度,降低加工成本。

2)因为该煤种次生煤泥量大,本设计采用无压重介旋流器分选,避免有压入料造成的大量煤泥。

2)煤泥采用了粗、细煤泥分级洗选的设计理念,粗煤泥(0.5-0.25mm)螺旋分选,细煤泥(0.25-0mm)浮选,0.5-0.25mm部分螺旋尾煤视其质量可掺入粗精美或粗中煤。

3)粗煤泥(0.5-0.25mm)采用TBS干扰床分选,提高了精煤产率,降低了浮选负荷。

4)该项目浮选精煤产品率约为19.01%,设计时此项精煤产品用加压过滤机脱水后回收,不但提高了精煤的产品率,又降低了煤泥水回收系统的负荷。

5)采用两段浓缩工艺,一部分相对较粗的煤泥经浓缩分级后采用沉降过滤离心机回收,掺入中煤产品销售,提高了经济效益。

7结语

裴沟矿井田二1煤层为特低硫、中低磷、低—中灰分、高热值、较高软化温度、极易磨之贫煤、贫瘦煤,其可选性难选—中等可选,多呈粉末状,热稳定性较差。通过对裴沟矿煤质资料的认真研究,精心设计了针对该种煤质切实可行的洗选加工工艺。通过对选煤方法、工艺流程的合理设计,裴沟精煤有限公司选煤厂在工艺设计上最终达到了产品结构合理、选煤方法得当、工艺设计适应煤质特征及产品市场定位的较好效果,符合郑州矿区煤炭加工与综合利用规划,为生产运行效益最大化奠定了基础,也为矿区其它后续选煤厂的建设提供了宝贵的思路。

作者简介:

田会卿(1974—),男,河南省登封县人,1997年毕业于郑州大学,工学学士,现在郑煤集团裴沟精煤有限公司从事选煤厂筹建工作。