简介:摘 要:[目的]气流烘梗丝机是制丝重要工序之一,CPK合格率是体现工艺气体稳定性重要指标,提高气流烘梗丝机工艺气体温度CPk合格率,可以提升烘梗丝机出口水分CPk合格率,进一步提升卷烟产品质量。[方法]稳定来料水分,优化工艺参数,合理设置设备参数,提升技能水平,由人工干预为主向自动调控为主转变,提高控制精准性,从而提升达到工艺气体温度过程稳定性的目的。[结果]最终气流烘梗丝机工艺气体温度稳定性进一步提高,经过巩固提升后,气流烘梗丝工艺气体温度CPK合格率达到69%,效果良好,有效提高了梗丝的加工质量。
简介:摘 要:[目的]气流烘梗丝机是制丝重要工序之一,CPK合格率是体现工艺气体稳定性重要指标,提高气流烘梗丝机工艺气体温度CPk合格率,可以提升烘梗丝机出口水分CPk合格率,进一步提升卷烟产品质量。[方法]稳定来料水分,优化工艺参数,合理设置设备参数,提升技能水平,由人工干预为主向自动调控为主转变,提高控制精准性,从而提升达到工艺气体温度过程稳定性的目的。[结果]最终气流烘梗丝机工艺气体温度稳定性进一步提高,经过巩固提升后,气流烘梗丝工艺气体温度CPK合格率达到69%,效果良好,有效提高了梗丝的加工质量。
简介:摘要:制丝生产设备通过实现各种工艺指标,对烟片和烟丝进行加工。制丝生产工序繁多,每个工序都具有自己独特的工艺参数。5吨生产线承担起了薄片烟丝的生产任务,工艺标准中超回工序薄片的蒸汽喷射比例为0.8kg/100kg,按照电子秤3500kg/h的设定流量来计算,生产薄片时的直喷蒸汽流量应该被控制在0.8kg/100kg×3500kg/h=28kg/h左右,而目前超回工序生产的其他各牌号烟叶的直喷蒸汽流量多在300-400 kg/h,因为原有的设备直喷蒸汽管路管径是按照满足此前工艺要求来设计的,所以并没有考虑到小流量 直喷蒸汽稳定施加的问题,现阶段在生产薄片烟丝的过程中,5吨线超回工序只需要施加少量的直喷蒸汽,其所需直喷蒸汽量只是生产正常烟丝十几分之一。若采用正常生产时的控制方式 ,将会导致直喷蒸汽流量波动大,控制不稳定,对成品薄片丝 水分控制产生不利影响。为了生产出合格的产品,必须采取相应措施改进超回工序直喷蒸汽的控制模式,使蒸汽流量控制更加精细、准确、可靠。
简介:摘要:全自动分丝绕丝机采用穿线通道,收线结构,旋转结构,夹持剪切结构,对已装钢丝进行自动定量缠绕,从而达到了提高生产率的目的。首先,对分丝绕丝技术的发展概况进行了说明,然后对其进行了分析;通过对分丝绕丝技术的发展及在国际上的应用进行了深入的研究,对现有的绕丝结构、绕线通道、收线结构、旋转结构、夹持剪切结构的选择和结构进行了选择和设计;并对分丝缠绕机的主要结构进行了设计和分析,特别是对其中的传动部分进行了详细的分析和计算。从分丝绕丝机的基本构成、工作机理出发,利用 Solid works三维造型软件建立了分丝绕丝机转笼的主要零件,实现了其整体的组装。关键设计的机械结构包含绕丝结构、穿丝通道、收线结构、转动结构、夹持剪切结构等。对零部件、结构、机构作出详细设计以及关键零部件的静力分析和强度计算。