简介:天津开发区的一项最新科技成果——“6000目超细重钙在PVC管件生产中的应用”,日前通过了天津市科委鉴定。该技术成功推出了由这种超细粉体与PVC树脂按1:2比例配制的新型复合材料,以此替代纯粹的PVC树脂生产塑料管件,对于节省石油资源、降低材料成本具有重要意义。
简介:文章综述了近年来国内外超细镍粉的制备方法及进展,分别就气相法、液相法和固相法制备超细镍粉的研究方法进行了简要的评述,对其未来发展趋势提出了自己的观点。
简介:我国钢铁行业经过近几年高速发展,造成了产能严重过剩,炼铁原燃料价格居高不下,钢材产品价格持续低速,钢铁企业竞争异常激烈,整个钢铁行业处于微剩或亏损边缘。高炉生产实践证明只有稳定的炉况才能生产优质铁水,而稳定的炉况又是高炉降低生产成本的灵魂,所以提高铁水优质率将是一项长期的工作。
简介:电炉厂采用100tUHP电炉短流程生产超(超)临界高压锅炉管用钢R102。通过实施精料方针、规范脱氧工艺、优化吹氩处理工艺、选择最佳二冷区配水模型、钢水低过热度浇注、控制拉速等集成的工艺,确保开发出的产品能够满足市场需求。
简介:本文介绍了评价设备性能的两项技术经济指标——设备完好率和设备可开动率,分析比较了它们的异同点。
简介:本文从影响银锭一级品率的杂质元素入手,分析认为影响银锭一品率的主要杂质元素有Pb、Sb、Cu、Bi.针对这4种杂质元素,提出了如何提高银锭一级品率采取的措施及所产生的效益.
简介:浸出,是湿法冶金中的一个过程。所谓浸出,就是将固体物料(例如矿石、精矿、熔砂或其他半成品)加入液体溶剂内,让固体物料中的一种或几种有价金属溶解于液体溶剂中,以便下一步从溶液中提取出有价金属。例如湿法炼锌中的浸出过程,
简介:本文就影响损失率和贫化率的主要因素进行了探讨,就如何降低采矿损失率及贫化率提出具体措施,目的是有效地降低“两率”,提高矿山企业的经济效益。
简介:
简介:成材率是钢铁企业主要的经济技术指标之一,同时,也是钢铁企业生产、经营技术和管理水平的综合反映。提高成材率,无疑是提高钢铁企业经济效益,增强企业实力的一条最有效、最重要的途径。我厂是长治钢铁公司主要轧材厂之一,产量约占全公司65%,轧机布置形式为φ400×1/φ300×5横列式;坯料来源为本公司一轧厂(φ65O×1/φ500×3)提供60—75mm热轧方坯。产品为φ18—φ32mm热轧圆钢、螺纹钢。钢坯消耗在我厂生产成本中所占比例在97%以上,提高成材
简介:介绍了用于制备超细和纳米硬质合金的现代烧结技术,如压力烧结、场辅助烧结、微波烧结、二阶段烧结等,评价了各种烧结方法,并以实验依据论证了真空烧结等普通烧结工艺在纳米硬质合金制备中的可行性.
简介:伊发AB与北欧钢铁厂合作进行了一项提高钢包自流率的试验。这种全新方法为:在开浇前先采用浇口吹氩技术,这样可使引流剂烧结层、底渣和其它堵塞物被气压击碎达到清理浇口的目的。伊发自七十年代中期以来,取得了钢铁
简介:通过优化球团配矿结构,加强工艺过程控制等措施,球团矿返矿率由13.5%下降到不足9.5%。
简介:铜冶炼过程中的高烟灰产出率,是直接影响闪速炉生产的主要因素之一。其一方面影响金属直收率;另一方面加重了后序排烟系统的作业难度,影响了闪速炉作业率。近两年贵溪冶炼厂(以下简称贵冶)熔炼车间针对此状况在生产实践中组织攻关,在降低烟灰发生率方面取得了明显的效果。
简介:1前言我分厂自81年投产以来一直是南钢的主要成材单位,92年年产量达到14.23万吨,超过了设计能力,93年突破16万吨。主要轧制12—25系列普碳圆钢、螺纹钢和标准件用碳素钢热轧圆钢。近一
简介:在钢材市场持续疲软的情况下,为了适应烧结生产的低成本运行,对1号烧结机进行了适应厚料层烧结的设备改造,取得了很好的效果。
简介:通过对轴承套圈进行组织、夹杂物分析后发现,超精磨后套圈沟槽内的凹坑处碳化物颗粒较少造成局部的软点;凸起处碳化物颗粒较大且聚集产生局部的硬质点。金相分析表明,这种微观区域的硬度不均匀是造成超精磨工序中精度无法保证的原因。
简介:联合国环境规划署6月3日发布(2009年全球可持续能源投资趋势报告》。报告显示,2008年全球能源领域共吸引投资2500亿美元,其中可再生资源吸引投资1400亿美元,占投资总额的56%,而对传统化石燃料的投资为1100亿美元,仅占44%。可再生能源的投资额首次超过化石能源。
简介:以2015年1月部分时段的铁路到达、排出时刻为例,分析南钢铁路物流目前存在的问题,从多个方面寻找铁路超停时费用发生的原因。提出几个管理创新的观点,以利于超停时费用的降低。
简介:以纳米Cr2O3和乙炔黑为原料,经高温还原碳化制备超细Cr3C2粉末,研究反应温度、反应时间以及配碳量对Cr3C2粉末的粒度与游离碳含量的影响。通过热力学计算,只有当温度高于1350K时还原碳化反应才有可能进行,采用纳米Cr2O3可显著降低反应温度,在1573K下焙烧6h碳化率即达到98.20%;Cr3C2粉末的游离碳含量随配碳量增加而显著提高,配碳量(质量分数)为理论配碳量的1.05倍时制得游离碳含量为0.23%、氧含量为0.91%(均为质量分数)、平均粒度为1μm的Cr3C2粉末,该粉末达到硬质合金及热喷涂应用的要求。
超细重钙应用技术
超细镍粉制备技术研究进展
提高铁水优质率的主要技术措施
超(超)临界高压锅炉管R102的开发
浅析设备完好率和设备可开动率
提高银锭一级品率的技术实践
浸出及浸出率
三矿区降低采矿损失率及贫化率的措施探讨
攀钢研制超细晶粒钢
坚持技术进步 强化工艺管理 提高综合成材率
现代烧结技术在制备超细和纳米硬质合金中的应用
改进钢包自流率方法的试验
降低酒钢球团矿返矿率实践
降低闪速炉烟灰发生率
推行负偏差轧制 提高成材率
适应超厚料层烧结的设备改造
轴承套圈超精磨表面缺陷分析
全球去年清洁能源投资首超化石能源
南钢铁路到达物流超停时分析
还原碳化法制备超细碳化铬粉末