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  • 简介:轧制过程为研究对象,运用Marc商用有限元软件建立了典型孔型下的多道次轧制模型。通过数值模拟得到了金属变形规律、温度场及力能参数等。模拟结果不仅可以深入分析轧件金属在各种孔型中的变形机理,还可以为实际生产和工艺优化提供有效参考。

  • 标签: 棒材轧制 工艺参数 MARC
  • 简介:本文叙述了厂二车间大规格圆钢的工艺选择、孔型及导卫设计的基本情况,同时分析了试轧过程存在的问题及改进措施。

  • 标签: 大规格圆钢 轧制 实践
  • 简介:介绍了连轧厂采用切分轧制技术的应用情况,叙述了该工艺技术的生产过程及存在的问题与采取的措施,简述了应用效果。

  • 标签: 连轧 棒材 切分轧制 轧制工艺 平立交替
  • 简介:介绍了连轧厂大圆钢轧制方案的改进过程。结合连轧厂自身的设备特点来设计工艺流程,改进后的轧制方案克服了原设计的缺点,批量生产后取得了一定的经济效益。

  • 标签: 大圆钢 轧制方案 微张力控制 力能参数校核 轧钢厂
  • 简介:详细介绍了轧制的现场要求和轧制过程的保产措施。轧制技术使月生产能力增加16%,故障换辊时间减少75%;而且成品公差减小,晶粒组织细化且均匀,机械性能更适合于直接对接。

  • 标签: 轧机利用率 负公差 轧机保护措施 作业率
  • 简介:主要介绍了首钢长钢公司轧钢厂四车间φ10mm螺纹钢二切分轧制工艺的生产实践情况.从成本、调整难度和工艺稳定性方面分析两种工艺方案的优劣,确定最佳工艺方案;通过试轧情况,分析存在问题,提出解决措施.

  • 标签: 半连轧 φ10 mm螺纹钢 二切分 孔型
  • 简介:针对推钢机定位不准导致待锯钢材推翻、推斜的现象,通过分析发现是由于动力不均及无法同步等原因造成的。通过对现有部分设备进行改造,并优化控制程序,实现了较高的控制精度,减少了锯切周期,进一步提高了热锯锯切能力。

  • 标签: 推钢机 电磁阀 位移传感器 脉冲信号 PLC
  • 简介:对冷床对齐装置的工作状况和原理进行了介绍,并对设备维护过程中发现的问题进行了跟踪,从而提出针对该设备的优化方法,解决维护过程的实际问题。

  • 标签: 对齐装置 对齐辊子 链条 链轮 底座
  • 简介:通过对世界特殊钢主要生产国家的生产品种、规模、坯料断面、产品质量和发展方向等研究,对我国特殊钢厂的引进和改造提出建议

  • 标签: 棒线材 特殊钢 发展
  • 简介:2013年12月28日,南钢第一条按特钢理念建设的中生产线顺利建成并开始试生产,这不仅意味着南钢可增产80万吨/年优特钢,更标志着提升产品竞争力项目的顺利实施。

  • 标签: 产品竞争力 核心竞争力 棒材 试生产 生产线 特钢
  • 简介:在轧钢工艺应用新技术中,通过连铸坯热送热装工艺、加热炉蓄热式加热、全线控制轧制、PLC调速、精轧机组切分轧制生产等达到线生产的降本增效和产品结构调整;成品轧机使用碳化钨辊环的硬质合金组合式轧辊提高作业率;成品轧机后三段冷却管的控制冷却工艺,使产品获得很好的综合力学性能,产品级别迈上了一个台级,调整结构效益明显。

  • 标签: 热送热装 切分轧制 控制冷却
  • 简介:简要分析了厂冷床输入辊道制约生产的几个因素,重点介绍了厂针对这些制约因素而采取的改进措施。

  • 标签: 冷床 输入辊道 镶套 翻板 改进 棒材厂
  • 简介:漏磁检测技术是一种检测效率较高、准确性高的无损检测技术。本文介绍了漏磁探伤的基本原理、组成和检测时的影响因素。并结合该技术在南钢弹簧产品检测中的应用,针对影响现场漏磁检测结果的因素进行分析和研究,以期得到更准确的检测结果,使漏磁检测技术更好的服务于的检测。

  • 标签: 漏磁检测 无损检测 缺陷 弹簧钢棒
  • 简介:针对倍尺在飞剪后辊道中的运行及卸钢情况,分析了轧制速度与辊道、卸钢装置的结构参数之间的关系,提出了拨尾装置的结构和作用,解决了辊道长度过小与轧制速度提高之间的矛盾。

  • 标签: 参数确定 装置 棒材 应用 轧制速度 结构参数
  • 简介:本文介绍了厂冷床裙板升降调整问题、16^#轧机下垮问题、弹簧扁钢拔钢器画线问题、冷剪系列问题的现象、原因和处理方法,并对某些设备问题提出了一些建议。

  • 标签: 设备故障 现象 分析 处理
  • 简介:本文根据公司目前转炉煤气回收和使用的实际情况及现有数据,对厂加热炉由油气混烧改为全烧煤气的可行性进行了分析,并提出解决办法。

  • 标签: 转炉煤气 棒材厂 可行性分析 轧钢加热炉