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79 个结果
  • 简介:针对瓶钢30CrMoA坯料在用户验收过程中出现的倍裂纹问题,从微观、轧向组织两方面展开缺陷分析。分析认为倍的裂纹主要为火焰切割引起的应力裂纹,与材质没有关系。

  • 标签: 气瓶钢 30CrMoA 火焰切割 应力裂纹
  • 简介:采用纯Cu粉、Cu-2Zn粉、Cu-2Fe粉、Cu-2Zn-2Fe粉等4种不同成分的铜剂,以Fe-Cu-C烧结钢为基体,在1120~1150℃、保温30min工艺下铜,研究不同成分铜剂的熔性能及其对铜烧结钢力学性能的影响。结果表明:同其它3种铜剂相比,Cu-2Zn-2Fe铜剂铜性能最好,烧结钢铜后表面质量均匀一致、无溶蚀现象;上下表面硬度基本一致,较未铜烧结钢提高了约60%;4种铜剂铜的烧结钢冲击韧性为13.7~14.0J/cm^2,较未铜的提高2倍以上;在铜剂中,Fe元素可以降低铜剂熔体活性、增加黏度;Zn元素可以降低铜剂熔体黏度、增加其活性。

  • 标签: 渗铜剂 烧结钢 熔渗性能 力学性能 溶蚀
  • 简介:引入“固态扩+轧制”的表面改性方式,即在研究镁合金薄板表面改性方法及工艺的基础上,采用固态粉末包覆热扩的方法,对AZ31镁合金薄板进行表面改性处理,获得研究目标材料;借助有限元软件Ls—DYNA模拟其冷轧过程,获得最优的轧制工艺参数并进行轧制实验,通过x.射线衍射(xRD)、金相显微镜、布氏硬度测量计、往复式摩擦磨损试验机和CorrTest腐蚀电化学测试系统检测材料表面的组织与性能。结果表明:轧制变形后的表面组织晶粒更加细小、均匀;耐磨性有所改善,表面硬度由HB61.4提高至HB63.5,摩擦因数由0.52变为0.6,表面摩擦磨损质量损失由0.33mg降低至0.26mg;表面耐腐蚀性能显著提高,其开路电位由-1.594V变为-1.574V,自腐蚀电位由-1.574V变为-1.38V,自腐蚀电流密度由6.2×10-3mA/cm2变为7.0×10-4mA/cm2。

  • 标签: 轧制 固态扩渗 镁合金 表面性能 LS-DYNA
  • 简介:通过压制、预烧和熔,制备1种液压零件用粉末冶金铜钢。用UMT~3型摩擦磨损实验机评价该材料在边界润滑条件下的耐磨性,研究基体密度对铜钢摩擦磨损性能的影响,并与目前常用的耐磨合金进行摩擦磨损性能对比。结果表明:在边界润滑条件下,铜量相同,基体材料密度分别为6.40、6.60、6.80g/cm2的粉末冶金铜钢摩擦副的摩擦因数相差不大,4h的质量磨损量分别为1.70、1.50和3.10mg;而传统耐磨合金中硬度较低的HMn58—2铜合金磨损量为24.10mg,磨损较快。

  • 标签: 粉末冶金 渗铜钢 边界润滑 摩擦磨损性能
  • 简介:高体积分数金刚石颗粒增强Cu基复合材料由于硬度高导致其难以加工成形。采用粉末注射成形制备多孔金刚石预成形坯和Cu熔相结合的工艺可以实现金刚石/Cu的近净成形。本文对经过表面镀铬再镀铜的金刚石粉末注射成形涉及的关键工艺,包括粘结剂的选择、注射成形工艺过程、烧结工艺等进行研究。结果表明,采用成分为70%石蜡+25%高密度聚乙烯+5%硬脂酸的粘结剂作为金刚石粉末注射成形的载体时,喂料具备优异的综合流变性能,同时可以获得较高的固相体积分数。采用上述配方的粘结剂,最佳的注射温度为165-175℃,注射压力为80~90MPa。脱脂金刚石预制坯最佳的烧结条件为:烧结温度1050℃,保温时间25min,此时坯体的强度达到10MPa,孔隙基本全部为开孔隙。

  • 标签: 注射成形 金刚石坯体 强度 开孔率
  • 简介:中厚板卷厂通过转炉终点碳含量控制,LF白渣精炼,RH真空脱气、钙处理,连铸机加强保护浇注,使用碳保护渣生产阻钢,铸坯倍情况良好,轧后性能符合要求。

  • 标签: 低碳低阻钢 N120 冶炼
  • 简介:介绍了硅烧结的意义、现状和硅烧结矿的成矿机理,对我厂的原料、设备、工艺等现状进行分析,探讨我厂烧结的现状和硅烧结需采取的措施。

  • 标签: 烧结 低硅 碱度 料层厚度 配碳
  • 简介:专利号:ZL200810143127.3发明人:吴光亮;周明伟;梁新亮;朱正谊;梁武;李光辉;彭伟;朱建学;肖立峰本发明公开了一种碳深冲/拉延钢的生产方法,在转炉冶炼过程中全程底吹氩,采用单渣/双渣工艺,倒尽去磷渣,后期造高碱度渣,终渣二元碱度R>3.5,钢水终点温度1620~1650℃,出钢[P]<0.012%。钢水在LF炉精炼站

  • 标签: 低硅 转炉冶炼 李光辉 高碱度渣 梁新 终渣
  • 简介:以Cu-Zr混合粉末为熔剂,密度为1.4g/cm3的多孔C/C复合材料为坯体,采用反应熔法制备C/C-ZrC-Cu复合材料,研究了复合材料的组织结构及物相组成,并对复合材料组织结构的形成机理进行了分析。结果表明:熔剂中Zr含量不同时,制备的复合材料均主要由C,ZrC和Cu相组成。随熔剂中Zr含量由50%增加到70%(质量分数),制备的复合材料中Cu含量逐渐降低,熔剂中Zr含量为60%时复合材料中ZrC含量最高(43.2%)。C/C复合坯体内的孔隙被反应生成的ZrC相及残余Cu相充分填充,炭纤维周围存在一层较致密的ZrC层,在远离炭纤维处,ZrC颗粒与Cu相呈混合分布状态。ZrC与C和Cu均有良好的界面结合状态,在ZrC颗粒长大和粗化过程中,形成了部分含内嵌Cu晶粒的较大ZrC颗粒。

  • 标签: C/C-ZrC-Cu复合材料 反应熔渗 组织 Cu-Zn混合粉末
  • 简介:由西南化工研究院与四川天科股份自主研制和设计的30000Nm3/h焦炉甲烷化制压缩天然工业装置,日前已在河北邯郸市裕泰燃气有限公司投产。这是我国首套焦炉制压缩天然装置,可实现年减排二氧化碳90万t、年产天然1亿m3。该项目开辟了我国重污染工业废气制备清洁能源的新途径。

  • 标签: 压缩天然气装置 自主研制 焦炉气 投产 首套 西南化工研究院
  • 简介:针对高洁净度硅钢冶炼过程中氮含量增长过快的原因进行研究,结果表明:在深脱硫过程中,钢液中氮含量增长较快,对应的氧含量极低。为了控制高洁净度硅钢中的氮含量,对整个炼钢过程中的氮氧含量变化进行分析,探讨其中的氧氮平衡关系。

  • 标签: 低碳低硅 深脱硫 氧氮平衡 夹杂物
  • 简介:通过对部分回流溶气气浮法处理剩余氨水工艺的不断改进,展示了自吸引法处理剩余氨水的先进工艺流程。将一种与工厂实际使用情况有一定距离的不稳定的处理工艺改造成符合特定工艺条件的先进流程。

  • 标签: 气浮除油 自吸引气法 工艺流程 焦化厂 剩余氨水
  • 简介:高炉操作者其实非常清楚高炉的最大能耗在于燃料,降低高炉的燃料比即可节能。但他们往往苦于受现有条件的制约,如何在保障高炉顺行的前提下,能够降低燃料比。其中制约最大的因素就是原燃料条件,经验表明高炉操作受原燃料的影响程度达70%,改善原燃料条件,能够带来显著的节能效果。但在价格因素、地域物流等综合因素的影响下。

  • 标签: 高炉顺行 燃料比 操作者 节能效果 原燃料 影响程度
  • 简介:主要分析了高风温、富氧喷煤和焦炭质量对燃料比的影响,总结出通过提高入炉风温、增加富氧喷煤和提高焦炭质量等措施来实现降低燃料比,对国内高炉燃料比技术的发展有一定的指导作用。

  • 标签: 燃料 富氧喷煤 焦炭 高风温
  • 简介:在由氰酸盐(KCNO和NaCNO)与碳酸盐(K2CO3和Na2CO3)组成的盐浴中添加适量稀土La,对35钢材料进行盐浴碳氮共,对涂层的显微组织、涂层的厚度、显微硬度沿层深的分布以及涂层的耐磨性进行测试与分析,研究稀土La对35钢盐浴碳氮共的影响。结果表明:在盐浴中添加稀土La可显著提高碳氮共层的厚度和表面硬度;在温度为560℃、时间为2h条件下进行盐浴碳氮共时,添加稀土La可增加化合物层的厚度,稀土添加量(质量分数)为5%时化合物层最厚;添加稀土还可提高涂层硬度,在575℃/2h、添加5%稀土条件下盐浴碳氮共后,试样表层硬度HV0.01达到最大值835,且耐磨性显著提高,与常规盐浴碳氮共相比,质量磨损降低38.4%。

  • 标签: 稀土La 盐浴碳氮共渗 显微硬度 耐磨性 35钢
  • 简介:本文介绍了搭配使用新疆高熔点、高品位铬矿,结合25MVA矿热炉炉型参数,生产硅高碳铬铁的实践,指出影响硅高碳铬铁稳定生产的关键因素。

  • 标签: 铬矿 技术 高碳铬铁
  • 简介:本文对Cr2O3含量仅在8%左右的品位铬铁矿进行了选矿研究。由于矿石品位,尾矿量大,为节省设备及占地面积,重点从预先抛尾方面入手。对抛尾工艺及设备进行选择。采用强磁选抛尾一摇床精选工艺及螺旋溜槽抛尾-摇床精选工艺均能得到较理想的选别效果。

  • 标签: 贫铬铁矿 选矿 预先抛尾 铬铁矿 低品位 抛尾工艺
  • 简介:针对煤气鼓风机轴封处泄漏煤气的现象,通过对轴封结构的分析研究和实验论证,将鼓风机的封方式由自吸式密封改为高压氮气强制密封,取得了很好的效果,消除了风机房内CO浓度高的安全隐患。

  • 标签: 鼓风机 轴封 泄漏 强制密封