简介:铁原料质量的高低是影响球团竖炉生产顺行和技术经济指标的主要因素之一。本文针对酒钢1#、2#球团竖炉铁原料的变化,通过采取原料混匀作业和配矿优化,以及竖炉生产工艺改造和参数优化调整等措施,保证了球团生产过程的顺行和主要技术经济指标的稳定。
简介:竖炉炉内二次冷却技术现已在竖炉工艺中得到广泛应用,但其余热大部分厂家都没有利用。根据竖炉热平衡测试,二次冷却风带走的热量约占竖炉热支出的30%左右,我厂结合自身实际,在技术质量部的支持下,和某冶金研究设计院共同研究,挖掘这部分能量,利用余热回收技术加热助燃风。2003年11月利用中修时间在1^#竖炉上实施后,生产实践证明,降低了煤气消耗,提高了竖炉产能。
简介:通过对烧结竖炉控制系统现状的介绍以及存在问题的分析,对频繁出现的通讯故障提出了具体的解决方案,现场实施后,取得了良好的应用效果,有一定的借鉴作用。
简介:为了满足高炉对炉料含MgO量的要求,改善球团矿冶炼性能,降低成本实现最大化效益,进行了白云石等含镁添加剂球团加镁试验。通过试验得出球团加镁的相关试验结论,对工业性球团加镁生产提供技术参考。
简介:本文描述了酒钢竖炉球团生产实践和对润磨机、造球盘、圆辊筛、齿辊等竖炉生产的关键设备进行了一系列的技术改造和有益的探索,改善了生球质量,稳定了炉况,为球团矿产质量的提高奠定了基础。对竖炉生产有了更加深刻的认识。
简介:本文介绍了新疆昕昊达矿业有限责任公司对球团造球工序的改造情况及效果,包括:造球盘本体、边刀、刮主刮刀、副刮刀、加水点、造球盘的角度调整及其它辅助设备改造。改造后,单台造球盘的运行作业率比之前每月提升了20%,造球盘的成球率提升到了40t/h。
简介:济钢3座球团竖炉原来均使用高炉煤气加热,随着高炉产量的不断增加。对球团矿的产量和质量提出了更高的要求。由于磁铁矿相对紧缺且价格较高.赤铁矿相对富裕且价格较低,竖炉生产面临着增加赤铁矿配比、降低成本的课题。经广泛调研,认为通过提高加热强度.增加燃烧室的还原气氛,有利于增加产量、改善质量、
简介:介绍1^#、2^#竖炉利用加工后的海砂矿生产高钛球的生产实验方案及过程控制。并就生产过程参数的变化情况进行分析,采取相应的调整措施。在工业生产实验的基础上,总结生产实践取得的经验和技术。
简介:本文通过讨论不同粒级矿石混合焙烧。研究不同粒级矿石混合焙烧效果。结果表明:大块炉焙烧,随着小块配入比例的增加。大块炉回收率指标下降。
简介:酒钢两座8m2竖炉自2004年投产以来,用料结构随炼铁需求不断发生变化,通过对不同品质、不同配比的原料搭配生产出合格球团矿,对改善高炉合理炉料结构起到了一定的促进作用。本文主要针对目前国内钢铁行业不景气情况,通过用料结构的优化,来达到降低球团矿成本,满足生产需要的目的。
简介:介绍南钢球团厂的用料情况及在生产过程中用料结构的变化对竖炉炉况的影响,分析竖炉球团生产对用料结构的一些要求,总结南钢竖炉球团厂在优化用料结构上的经验和调节手段。
简介:通过工业生产试验和分析,探索酒钢球团竖炉全周边磁铁精矿生产对球团矿产质量指标的影响和相关关键控制参数控制要求,为酒钢加大周边铁料资源的采购。降低球团矿成本提供科学依据,同时为下一步球团全周边磁铁精矿生产提供技术支撑。
简介:本文通过100m^3单、双燃烧室竖炉焙烧大块矿石工业试验与研究,找到适合焙烧酒钢桦树沟大块矿石的炉型,改善了矿石的焙烧条件,提高了焙烧矿产、质量和单台炉回收率。
简介:竖炉导风墙的作用是将烘干后的生球平分为二,以利于生球焙烧充分,同时把炉内热风通过导风墙内部引至烘干床,以利于生球烘干。竖炉导风墙有两部分组成:导风墙及支撑导风墙的水梁。下面介绍一下我厂竖炉导风墙两部分的设计情况。
简介:针对100m3焙烧竖炉膛矿石下行的不均匀,逐渐恶化影响炉子正常生产和技术指标情况,结合酒钢100m3焙烧竖炉排矿在生产中的实际缺陷,通过对竖炉局部火眼排矿系统进行优化改造,在一定程度上改善了炉膛矿石的均匀下行状况。
简介:转炉炉壁厚达到300mm左右时进入炉役后期,通过优化冶炼操作、强化溅渣护炉、补炉方法维护炉况,实现冶炼品种钢的目的,取得了明显效果。
简介:通过对高炉操作炉型的分析认为,炼铁4^#高炉炉况变差、炉腹结厚的原因是炉渣性能差、碱度高,炉体冷却强度大。对具体处理过程进行分析,探讨炉腹结厚的预防措施。
简介:本实用新型公开了一种加热炉炉辊辊环,在辊身上均匀布置有第一、第二、第三及第四辊环,每个辊环分成2~4瓣,每相邻两瓣之间有膨胀缝。在辊环的每瓣上有一个中间辐条和两个边外辐条,
简介:到2011年8月30日,公司210转炉厂2#转炉副枪使用寿命突破2000炉大关,达到2030炉,达到目前国内领先水平。这标志着210转炉厂在副枪维护使用上取得了可喜的突破,连续生产能力大为增强。
简介:酒钢公司为提高产品品质,强化产品市场竞争力,对炼钢工序原有直流LF炉进行改造,由原来的一台单工位LF炉增加到3台双工位LF炉,加强钢水精炼处理能力,使炼钢工序精炼炉年处理钢水能力达到200万吨。
竖炉生产原料的变化及对策
竖炉二次冷却余热利用研究
球团竖炉通讯故障分析与处理
竖炉球团加镁试验研究探索
酒钢竖炉生产实践及技术改造
竖炉造球工艺设备改造及效果
济钢球团竖炉成功应用转炉煤气加热
1^#、2^#竖炉高钛球生产实践
100m^3还原焙烧竖炉入炉矿石粒度组成应用研究
浅谈酒钢竖炉球团用料结构的优化思路
南钢竖炉球团生产用料结构的探讨
酒钢球团竖炉全周边磁铁精矿生产分析
双层燃烧室竖炉焙烧大块矿石工业试验研究
我厂8m~2竖炉导风墙的创新式设计
关于100m~3焙烧竖炉排矿局部优化的探讨
转炉炉役后期的炉况维护
炼铁4^#炉炉腹结厚原因及处理
一种加热炉炉辊辊环
公司210转炉副枪突破2000炉大关
炼钢LF炉改造