简介:
简介:竖炉导风墙的作用是将烘干后的生球平分为二,以利于生球焙烧充分,同时把炉内热风通过导风墙内部引至烘干床,以利于生球烘干。竖炉导风墙有两部分组成:导风墙及支撑导风墙的水梁。下面介绍一下我厂竖炉导风墙两部分的设计情况。
简介:烧结厂竖炉一车间8m^2竖炉,在1992年6月之前,备有D700—13—2风机1台,既给竖炉提供助燃风,又给竖炉提供一次冷却风,当时球团矿产量达到200t/班左右。1992年6月之后。竖炉易地大修新上1台D800-11鼓风机,也是一机两用,D700—13—2鼓风机只
简介:长期以来,球团竖炉导风墙的使用寿命一直困扰着众多球团竖炉厂家,直接影响着球团矿的产量及综合效益。因此,导风墙换代材料的开发应用已势在必行。
简介:布料是球团生产过程中的一个非常重要的环节。布料小车运行好坏直接影响布料的均匀性,料层透气性和作业率。为此,针对布料车存在的问题采取了改进措施。
简介:济钢球团厂有3座球团竖炉,分别于1968年3月(1。炉8m。)、1987年12月(2^#炉10m^2)、2002年3月(3^#竖炉14m^2)投入生产,3座竖炉的建立,形成了具有济钢特色球团竖炉炉群。目前3座竖炉均采用“导风墙-烘干床”新炉型工艺。长期以来,如何进一步提高球团竖炉生产能力,加快竖炉大型化步伐进程,降低消耗成为球团工作者追寻的重要目标。
简介:根据高炉生产实践,入炉品位每升高1个百分点,焦比可降低2%,产量可提高3%,渣量可减少20kg/t,综合体现在生铁成本下降10元/t。球团矿因其强度好、粒度均匀、铁品位高、还原性好等特点,越来越受到现代高炉炼铁的青睐,其在炉料结构中的用量比例越来越高。但是目前我国只有个别球团厂的铁品位达到65%,大部分都在62%~63%左右,有的球团厂还低于60%;与闽外的相比,我国球团矿铁品位一般要低3~4个百分点。所以,进一步提高球团矿铁品位是加快球团生产的首要任务。
简介:铁原料质量的高低是影响球团竖炉生产顺行和技术经济指标的主要因素之一。本文针对酒钢1#、2#球团竖炉铁原料的变化,通过采取原料混匀作业和配矿优化,以及竖炉生产工艺改造和参数优化调整等措施,保证了球团生产过程的顺行和主要技术经济指标的稳定。
简介:球团矿的冷却是竖炉生产过程中的一个重要环节,但这个问题在国内长期以来没有得到很好的解决。实践证明,经炉内一次冷却后竖炉排出的球团矿温度仍高达600~800℃,为防止高温球烧损皮带,多数厂家被迫进行打水冷却。
简介:竖炉炉内二次冷却技术现已在竖炉工艺中得到广泛应用,但其余热大部分厂家都没有利用。根据竖炉热平衡测试,二次冷却风带走的热量约占竖炉热支出的30%左右,我厂结合自身实际,在技术质量部的支持下,和某冶金研究设计院共同研究,挖掘这部分能量,利用余热回收技术加热助燃风。2003年11月利用中修时间在1^#竖炉上实施后,生产实践证明,降低了煤气消耗,提高了竖炉产能。
竖炉导风墙通洞后的生产实践
我厂8m~2竖炉导风墙的创新式设计
8m^2竖炉内导风装置改造
宣钢延长8m2球团竖炉导风墙使用寿命的几点做法
1^#竖炉助燃供风系统改造实践
洛耐院巩义市联营耐火材料厂——球团竖炉导风墙用组合大砖介绍
竖炉布料车的改造
导风墙通风孔堵塞原因探析
TCS竖炉设计及生产特点
大型TCS竖炉工艺设计特点
球团竖炉炉群高效生产技术开发
天宝球团竖炉生产实践
提高竖炉球团矿铁品位的研究
竖炉生产原料的变化及对策
本钢16m^2竖炉增产实践
竖炉球团冷却系统的改造
提高竖炉球团矿产质量生产实践
竖炉二次冷却余热利用研究
杭钢竖炉配用智利精矿的实践
球团竖炉改造及生产实践