电液滑阀故障处理方法分析

(整期优先)网络出版时间:2024-04-17
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电液滑阀故障处理方法分析

王德勇

洛阳三隆安装检修有限公司  河南  洛阳 471000

摘要:某炼油厂340万吨/年催化裂化装置电液滑阀采用九江东升厂控制系统,由控制系统和液压油缸组成。下面根据实例,分析电液滑阀在线处理故障的方法。

关键词:液压系统、 液压元件、PLC系统

一、前言

滑阀是催化裂化装置的重要设备,控制着反再系统的压降及料位等重要工艺参数。滑阀出现工控异常时,对整个生产影响较大。因此,生产上,对每个滑阀,均有专项应急处置预案,出现故障时,优先保位或者自保,以供工艺反应及调整机会。

二、滑阀优缺点

滑阀控制系统升级后,对新旧系统进行优缺点对比分析:

1、滑阀系统优缺点

(1)新液压系统,自锁电磁阀DF2增加一套电磁阀,防止出现自锁电磁阀单台失效情况,并增加自锁压力显示,通过压力显示,能直观判断自锁功能是否正常。同时增加2只压力表,开阀压力和关阀压力,直观读取开阀和关阀的压力差,判断油缸运行状态;

(2)新液压系统,增加1支位移传感器,即在油缸上安装2支位移传感器。当2支位移传感器偏差大于设定值时,系统锁位;

(3)新控制系统,增加了电源冗余系统,防止一路电源故障时,PLC系统断电;

(4)新控制系统,增加了蓝牙功能和报警记录功能。当系统出现瞬发故障时,可通过U盘下载故障信号,返给厂家进行数据分析,精准判断故障;

(5)新控制系统增加红外功能,使用遥控器调整参数,便于操作维护。

2、两套系统变化功能分析

(1)位移传感器变化

1)位移传感器指示波动

原系统1支位移传感器出现过波动现象,当位移传感器输出波动时,PLC根据反馈信号与命令信号做对比,导致阀门频繁波动,当反馈与命令偏差大且时间达到5S(当前设定值)时,滑阀触发自锁,供工艺反应时间,将阀门打至机械位,进行在线维修,更换位移传感器。

更换位移传感器后,需重新确定阀位反馈。通过拉动位移传感器拉杆,模拟阀门位置,标定全开、全关位置后,标定完成,将控制命令与滑阀实际位置调整一致,即可切换成自动控制。

2)位移传感器输出不变

原系统1支位移传感器出现过输出不变化现象,滑阀自控全开位,给生产造成波动。原因为PLC控制系统接收的阀位测量信号保持不变,而DCS发出的阀门控制指令一直小范围变化。当阀位命令与阀位反馈之间存在偏差时,根据滑阀系统控制原理方框图(图1)所示,电控系统输出偏差给比例阀,使其弥补偏差,这时因为偏差一直存在,比例阀就会向一个方向一直输出。因偏差一直不变化,这时比例阀接受到的驱动电流会越来越大,现场表现为滑阀动作越来越快,2S内,将滑阀自控至全开位。

因位移传感器对滑阀运行时,对阀位控制起到关键作用,新系统设计时,便增加了1支位移传感器,实现反馈备份。当其中一支位移传感器故障时,PLC系统检测到2支传感器输出偏差大,直接出发锁位功能,双重保证反馈信号正常。

(2)自锁电磁阀变化

原液压系统有1台自锁电磁阀,出现过电磁阀阀芯卡住,滑阀故障发生时,无法自锁,滑阀自动打开现象。原因为自锁电磁阀阀芯内部被异物卡住,导致失电时,无法正常切换,未实现锁位功能。

为避免再次出现锁位电磁阀失效,增加已一台锁位电磁阀,将2个锁位电磁阀进行串联,并在自锁电磁阀油路上,增加压力表,直观判断锁位油压是否正常。当锁位油压小于系统油压或者不跟随系统油压变化时,则锁位电磁阀可能出现堵塞现象,需要解体维修。

(3)开阀和关阀增加压力表变化

观察开阀或关阀油压,若开阀或关阀过程出现异常,通过观察压力表,可瞬速判断是阀体卡涩还是液压油缸串油引起。

1)若阀体卡涩,在阀门开关动作过程中,压力表指示油压会比正常油压有所提高,这时应进行阀体相关维护,如检查滑阀填料密封压力、滑阀活动卡涩等是否出现异常现象。

2)开阀或关阀过程出现异常,压力表指示油压会比正常油压有所降低时,可能液压油管路出现泄漏,应检查处理泄漏点。

3)若液压油缸串油,压力表指示油压会比正常油压有所降低,且开阀和关阀油压基本一致或偏差较小。会出现滑阀开关动作时间过久、或者动作到一半就停止、不动作等情况。这时,应解体油缸,检查活塞密封是否损坏或油缸有划痕等。

三、系统经典故障分析

1、电液系统故障应急处理流程

(1)紧急配合工艺,将滑阀系统切换至机械模式;

(2)故障排除,配合系统投运,并联合调试验收;

(3)总结及编制故障分析报告。

当滑阀系统出现异常时,应第一时间降低对工艺生产的扰动,在进行后续处理流程。

2、系统油压低故障分析

(1)故障处理经过

DCS报警显示 “LV10301(催化半再生滑阀)跟踪失调报警。

工艺通知外操及机电仪人员赶到催化半再生滑阀LV10301现场,通过滑阀现场控制系统显示屏看到报警显示“跟踪失调”锁位,“A#电机故障”;控制室DCS阀位输出35.4%,现场阀位29.9%,偏差5.5%;系统压力10.8MPa,卸荷阀泄压状态;

随即外操将该阀切换到现场机械手动调节状态,工艺内操将半再生滑阀LV10301打到手动控制模式,调整输出信号与现场阀位一致,消除跟踪失调报警。

外操、仪表、电气、钳工几个专业,联合检查,确认油压低报报警。

(2)故障原因分析:

通过对DCS报警记录、滑阀阀位及调节趋势、滑阀液压油泵A/B电机电流趋势,结合现场控制系统报警记录厂家分析结果,综合分析如下:

8月4日16点48分32秒(DCS时间),系统油压首次出现低报警(系统设定<7.5MPa报警),DCS报警显示“LV10301跟踪丢失报警”(实际组态应为“系统压力低报警”),随后16点49分05秒压力恢复正常(系统设定>8.0MPa正常),16点49分22秒再次出现压力低报警,16点49分56秒压力恢复,每隔60秒左右重复报警。

到16点52分56秒,系统油压低报警重复出现5次,期间A泵一直运行,滑阀控制系统认为A泵不能保持油压正常,存在故障,16点53分54秒系统联锁停A泵,自动启B泵运行,系统报“A#电机故障”,室内DCS报警显示“系统压力低报警”(实际应该组态显示“系统综合报警”)。

当A泵联锁停,滑阀锁位,自动启B泵运行时,系统油压能够维持在10.9MPa(系统设定最大油压11MPa。操作人员将滑阀切到机械手动,停B泵,A泵运行时,系统油压也能够维持在10.9MPa,可以判定A泵及泵出口溢流阀(YR)工作均正常。

综上所述,我们认为系统油压低是造成半再生滑阀锁位的原因。分析造成系统油压低的原因有:a油缸内部密封圈泄漏; b蓄能器气囊突然泄漏引起; c卸荷阀未关严漏油; d锁位阀未关严漏油;e比例阀串油。

(3)处理措施:

1)测试过程:

锁位阀工作正常,系统升压后,锁位阀油压与系统压力一致,且锁位;

卸荷阀工作正常,系统升压后,卸荷功能正常,系统油压正常;

蓄能器工作正常,系统正常升压;

测试油缸动作时,通过观察开阀和关阀油压一致,判断为油缸串油,导致系统油压低,滑阀不动作;

为进一步确认为油缸串油,关闭J9和J10截止阀,通过机械手轮摇阀,较轻松,进一步确认油缸串油;

联系厂家紧急发货,更换新油缸,滑阀重新调校;

调校后,测试比例阀工作正常,系统升压后,系统油压正常。

2)调整滑阀系统压力范围,低报设置值改为6.5MPa;

3)统一DCS及各系统时钟,半再生滑阀系统时间已更新。

四、总结

本文通过新老滑阀控制系统变化对比,分析新系统优化后的各种保证措施。同时,分析新系统经典故障,对相关现象进行总结分析,总结作业经验和方法。

参考文献

滑阀系统说明书