中铁三局集团建筑安装工程有限公司 山西省 030006
摘要:分析某机场地基处理及道面混凝土质量控制,重点分析了道槽区地基膨胀土改良处理,对不同的改良材料及掺量进行土工试验,进行了膨胀土改良效果对比,达到了机场道槽区膨胀土改良的填筑效果。分析了道面混凝土施工重点控制手段,总结了试验、施工控制手段,给出了经济合理的改良手段,对膨胀土地区机场工程建设有参考意义。
关键词:膨胀土;改良;机场;干硬性混凝土
1引言
某机场场址地质具有弱膨胀潜势,膨胀土会随土质含水量变化产生膨胀或收缩,其胀缩特性对工程施工具有潜在的风险,对工程建设及运用形成重大影响,且机场场道混凝土采用高抗折混凝土,基础及混凝土施工的质量控制直接决定了后续使用的效果。
根据实地研究,查阅相关资料,对比场址地貌、水文、岩性等地质条件,结合室内土工试验数据及周边资源条件,现场对比分析膨胀土改良试验,经过试验段施工对比,确定出有效、经济的膨胀土改良措施及干硬性混凝土质量控制措施。
2基本概况
建设场地属冲积平原地貌,地形起伏较小,地势平坦,地面高程17.0-18.5m,场地内沟渠密布。所在场区水系发达,地下水丰富,勘探时地下水稳定水位埋深1.0-2.3m,每年5月份至8月份最高水位高程18.47m,9月份至次年4月份最高水位高程15.88m,变幅2.59m,水位变幅大。
本机场为满足25年防洪常水位要求,道面混凝土设计标高为20.0m,结构层设计为“20cm厚级配碎石垫层 +20cm厚水泥稳定碎石基层 +25cm厚水泥混凝土道面”,路基填方平均高度1.35m。
本场区初步勘察时,显示②层黏土为膨胀土,平均厚度为3.38m,膨胀土具有遇水膨胀、失水收缩,开裂且反复变形的特殊工程性质,易使地基、地下构筑物产生变形,影响工程质量;膨胀土地基处理可采用换土、土性改良、砂石或灰土垫层等方法。
详细勘察时显示:项目所在区分布的特殊性岩土主要为填土、软土、膨胀土;②1层黏土,层底埋深在1.2-4.2m,自由膨胀率约51-59%,具弱膨胀潜势;大气影响深度为3.25m,大气影响急剧层深度为1.46m,可采用换填、土性改良等方法解决。
3 地基处理方案分析
根据现场土方取样及周边取土场取样试验,素土土方试验数据见表3.0.1:
表3.0.1 土方试验数据表
序号 | 检测项目 | 检测数据 | ||||
土样1 | 土样2 | 土样3 | 土样4 | |||
1 | 液限(%) | 46.3 | 45.2 | 46.0 | 49.8 | |
2 | 塑限(%) | 26.0 | 27.5 | 23.4 | 27.5 | |
3 | 塑性指数 | 20.3 | 17.7 | 22.6 | 22.3 | |
4 | 液限指数 | -0.18 | -0.14 | -0.10 | 0.06 | |
5 | 天然含水率(%) | 22.4 | 25.0 | 21.2 | 28.8 | |
6 | 自由膨胀率(%) | 61.0 | 56.0 | 48.0 | 51.0 | |
7 | 最大干密度(g/cm3) | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | |
8 | 标准吸湿含水率(%) | 4.40 | 3.72 | 3.86 | 4.38 | |
9 | 压实度94% | 25kPa的膨胀率(%) | 2.70 | 1.82 | 1.13 | 1.09 |
10 | 50kPa的膨胀率(%) | 1.24 | 0.90 | 0.65 | 0.45 | |
11 | 收缩系数 | 0.58 | 0.45 | 0.68 | 0.62 | |
12 | 膨胀力(kPa) | 87.4 | 109.9 | 70.8 | 73.0 | |
13 | 涨缩总率(%) | 5.88 | 4.50 | 6.09 | 5.41 | |
14 | 压实度96% | 25kPa的膨胀率(%) | 2.77 | 2.06 | 1.82 | 1.69 |
15 | 50kPa的膨胀率(%) | 1.38 | 1.13 | 0.98 | 0.83 | |
16 | 收缩系数 | 0.55 | 0.40 | 0.60 | 0.43 | |
17 | 膨胀力(kPa) | 98.4 | 146.9 | 75.6 | 95.6 | |
18 | 涨缩总率(%) | 5.78 | 4.33 | 5.78 | 4.27 |
采用不同材料,不同掺量的改良方法,做出3%掺量石灰土、6%掺量石灰土、8%掺量石灰土及3%掺量水泥土、5%掺量水泥土、6%掺量水泥土试验分析,测得相关数据显示见表3.0.2:
表3.0.2 不同掺量改良数据
序号 | 检测项目 | 3% 石灰土 | 5% 石灰土 | 8% 石灰土 | 6%-32.5 水泥土 | 3%-32.5 水泥土 | 5%-42.5 水泥土 |
1 | 线缩率(%) | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 0.7 | 1.5 | 1.3 |
2 | 体缩率(%) | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 6.3 | 3.2 | 3.9 |
3 | 缩限(%) | 13.1 | 12.7 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 11.1 |
4 | 收缩系数 | 0.20 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
5 | 25kPa的膨胀率(%) | / | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.09 | -0.19 |
6 | 50kPa的膨胀率(%) | -0.30 | -0.45 | -0.27 | -0.43 | -0.42 | -0.43 |
通过数据分析,通过水泥、石灰的改良的方式可有效减少土质涨缩率。
以此,进行膨胀土改良方案比选。
3.1 采用水泥改良膨胀土方法
水泥改良是因为钙酸盐和铝的水化物互相产生的作用,改变了液限和体变,增强稳定土强度。
水泥稳定土基本可改良一切土质,基本采用初凝3h以上和终凝6h以上的32.5水泥,水泥掺量不大于6%。
3.1.1 采用水泥稳定土改良具有以下优点:
① 强度高、稳定性好;
② 整体完整性好、承载力高;
③ 对土质适应性好,基本所有土质均可稳定;
④ 施工便利,可适用厂拌及路拌方法。
3.1.2 采用水泥稳定土改良具有以下缺点:
① 收缩系数大,容易产生收缩裂缝;
② 水泥水化和板结时间快,一般水泥初凝时间在3h以上和终凝时间6h以内,有效施工时间短;
③ 受雨水影响大,雨季施工较困难;
④ 车辆对水泥稳定土磨损大。
3.2 采用石灰改良膨胀土方法
石灰改良膨胀土只能用于底基层,是目前普遍使用的膨胀土掺合料,石灰改良通过Ca与Mg置换黏土Na与K,减小了膨胀土的涨缩性,增加了稳定土强度。
石灰改良掺量一般在2%~8%之间,石灰作为改良材料有以下优点:
① 改良效果明显,具有较高的承载力和较好的水稳定性;
② 石灰资源丰富,成本低;
③ 施工过程中碾压时,对含水量偏差允许范围较宽,施工便利,可有效缩短工期。
针对以上分析,结合项目实际情况及考虑工期、成本、施工、环保等方面,综合考虑采用石灰土改良膨胀土方案。
4 改良参数确定
根据现场土样,对比了3%掺量石灰土、5%掺量石灰土、8%掺量石灰土土工试验数据,数据显示见表4.0.1:
表4.0.1 不同掺量实验数据
序号 | 检测项目 | 实验室一 | 实验室二 | ||||||
3% | 5% | 8% | 3% | 5% | 8% | ||||
1 | 最大干密度(g/cm3) | 1.84 | 1.82 | 1.75 | 1.84 | 1.78 | 1.74 | ||
2 | 压实度94% | 25kPa的膨胀率(%) | -0.25 | -0.09 | -0.22 | -0.24 | -0.17 | -0.27 | |
3 | 50kPa的膨胀率(%) | -0.34 | -0.13 | -0.31 | -0.38 | -0.39 | -0.38 | ||
4 | 收缩系数 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.25 | ||
5 | 膨胀力(kPa) | 16.5 | 16.1 | 8.3 | 12.1 | 17.0 | 8.6 | ||
6 | 涨缩总率(%) | 1.82 | 1.73 | 1.62 | 2.02 | 1.78 | 1.62 | ||
7 | 线缩率(%) | 1.91 | 1.67 | 1.59 | 1.71 | 2.00 | 1.82 | ||
8 | 体缩率(%) | 9.5 | 6.9 | 5.4 | 7.2 | 6.40 | 8.9 | ||
9 | 缩限(%) | 9.3 | 10.7 | 11.0 | 11.7 | 11.3 | 9.7 | ||
10 | 压实度96% | 25kPa的膨胀率(%) | -0.28 | -0.14 | -0.14 | -0.10 | -0.28 | -0.14 | |
11 | 50kPa的膨胀率(%) | -0.45 | -0.20 | -0.29 | -0.33 | -0.59 | -0.17 | ||
12 | 收缩系数 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.2 | ||
13 | 膨胀力(kPa) | 10.2 | 12.3 | 11.3 | 17.6 | 14.4 | 25.0 | ||
14 | 涨缩总率(%) | 1.87 | 1.72 | 1.47 | 1.75 | 1.67 | 1.43 | ||
15 | 线缩率(%) | 2.83 | 1.84 | 1.02 | 1.76 | 1.80 | 1.99 | ||
16 | 体缩率(%) | 7.1 | 7.4 | 5.4 | 7.6 | 5.90 | 7.3 | ||
17 | 缩限(%) | 10.6 | 11.0 | 10.4 | 11.8 | 10.6 | 11.4 | ||
通过数据对比可发现,随着掺灰量增加,涨缩总率随之减小,在充分考虑大气影响的情况下,结合结构层荷载压力的影响,在保证膨胀土改良满足施工需要的条件下,确定结构层下80cm使用8%改良土填筑,80cm以下的土基填筑使用5%的改良土填筑。
通过试验段施工及土工数据显示,改良方案可行。
图4.0.1 改良前后情况对比
5 地基处理施工注意要点
5.1 材料
土质硫酸盐含量超过0.8%和有机质含量超过10%,不得采用石灰改良。
底基层石灰改良土最大粒径不应超过37.5mm,宜选用粘性大,团块状膨胀土,反复多次粉碎后掺和。
石灰应采用磨细生石灰,技术指标应满足表5.1.3要求。
表5.1.3 石灰的技术指标
项目 指标 类别 | 钙质生石灰 | 镁质生石灰 | ||||
等级 | ||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
氧化钙加氧化镁含量(%) | ≥85 | ≥80 | ≥70 | ≥80 | ≥75 | ≥65 |
未消化残渣含量 (5mm圆孔筛的筛余,%) | ≤7 | ≤11 | ≤17 | ≤10 | ≤14 | ≤20 |
钙镁石灰的分类界限, 氧化镁含量(%) | ≤5 | ≥5 | — | — | — | — |
5.2 掺灰拌和
要确保石灰改良膨胀土的效果,最重要的是掺灰量及掺灰均匀性。通过现场施工方法的总结,施工采用二次掺灰工艺,即第一次在存土场掺灰剂量为2%~3%的石灰,让石灰与膨胀土初步发生反应,并快速降低膨胀土的含水量,使土方可快速摊铺。第二次掺入设计要求的剩余灰量,按照打灰布格的方式计算掺灰量,施工实际掺和灰剂量应比室内土工试验计量多0.5%左右,确保掺量满足设计要求。一次摊铺松铺厚度为20cm至25cm,采用划犁翻拌、路拌机拌和、平地机精平的方式翻拌均匀。
5.3 碾压养护
先采用压路机将拌和均匀的土静压1~2遍,用平地机精平找坡,确保土面平整,再静压2~3遍,保证压实度满足要求。
雨季施工碾压前,填土含水量可较最佳含水率小1%-2%,其他季节碾压前,填土含水率可较最佳含水率大1%。
石灰改良土施工时期,如果采用分层施工时,一层石灰改良土碾压完成后,可立刻摊铺下一层石灰改良土,不需要专门的养护。最上层石灰改良土施工完成后,养护期不小于7天,养护期间保持一定的湿度。
5.4 常见病害防治
5.4.1 弹簧、起皮、鼓包的防治
部分位置含水量过大,会产生弹簧现象,拌和不均匀会造成石灰或粗细料集窝产生松散,薄铺或平地机薄层找补会造成大面积起皮,碾压不利会造成鼓包。为避免相应病害,施工中需要注意以下几点:
① 土块要粉碎,拌和要均匀,严格控制松铺厚度,确保路拌机可拌和粉碎到底。
② 控制含水量,时刻关注天气情况及施工安排,严格执行“三阶段、四区段、八流程”的施工工艺,合理安排施工时间,调整填料含水量,摊铺时,一般情况下,填料含水率大于最佳含水率1%左右。
③ 碾压时控制碾压速度,确保轮迹重合,遵循“先轻后重”“先边后中”“先慢后快”的方式,严禁压路机随意掉头,急停急开现象。
5.4.2 初期隆起、开裂的防治
生石灰要经过充分消解后,才可以做为掺料掺入,并需要经筛网过筛。因消解不到位或因大颗粒未消除,会造成填筑的拌合料消解反应产生隆起或开裂现象。
所以石灰土在摊铺前,要做好石灰消解,成型后保湿养护,减少初期病害发生。
6 干硬性混凝土施工注意要点
干硬性混凝土具有高抗折强度,用于荷载路面,坍落度基本为零,采用维勃稠度来控制干硬性混凝土的性能指标。
6.1 在机场道面干硬性混凝土施工中,重点控制以下方面:
① 原材料控制:干硬性混凝土水泥要选用低碱、耐磨、抗冻、收缩小的水泥,同时细集料的细度模数应在2.65~3.20之间,粗骨料应坚硬、耐久、耐磨、洁净,最大粒径不大于40mm。
② 平整度控制:机场跑道对平整度要求非常高,在施工过程中对标高控制尤其重要,特别对于大面积混凝土施工,需采用分仓法施工,平整度控制不好会造成积水、错台现象,严重影响使用效果。
③ 混凝土强度控制:混凝土的强度决定了飞机场道的使用寿命,强度保证是必备条件。
6.2 在本项目混凝土施工质量控制中,总结了下列有效经验:
① 配合比方面:通过多组配比试验调试,并自主研发一种外加剂,对干硬性混凝土强度及性能均有所改善。
② 材料控制方面:项目安装材料过磅系统及材料监视系统,对进场原材料严格把关并留存监督记录,确保采用优质材料。
③ 运输方面:干硬性混凝土因坍落度小,采用自卸车运输,项目修建专用运输通道,减少运输过程中对混凝土的颠簸造成混凝土离析或性能受损。
④ 振捣方面:运用自行式高频振捣设备,消除了人工振捣漏振、振捣不密实现象。
⑤ 高程控制方面:运用高精度测量电子水准仪进行高程测量,电子水准仪通过识别配套铟钢尺上的条形码读取数据,减少了人为误差,并通过内置系统自动计算高程。
⑥ 养护方面:混凝土养护是至关重要的,在养护方面,重点做好冬季施工及夏季施工养护措施,在冬季施工中,混凝土施工完成后立即喷洒专用养护剂并覆盖薄膜、土工布、棉被保温;在夏季施工中,采用覆盖土工布并配备自动喷淋养护系统,自动化保湿养护。
⑦ 早期病害控制方面:为控制早期混凝土因强度上涨产生的早期病害,采用分仓法施工,并在混凝土中添加聚酯纤维控制早期开裂。
⑧ 应急措施方面:成立了专项质量控制小组,凡场道混凝土施工,小组成员各司其职,从拌和、运输、振捣、养护等方面严格控制,一旦有特殊情况,立刻应急,避免对施工造成不可逆影响。现场制作防风棚、防雨棚,应对风雨天气对混凝土产生的不利影响。
7 结束语
本文结合工程实例,对机场膨胀土地基改良方案进行了分析,通过实验数据,从方案比选,方案确定,施工要点及病害防治方面做了总结,通过工程实践,充分印证了采用石灰改良膨胀土方案的可行性及准确性,从多工序控制手段加强干硬性混凝土质量控制,总结了一套优质做法,从施工便利、节约工期、节约成本、保证质量等多方面考虑,分析了在膨胀土地区机场建设方面控制要点。
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