加料滚筒设备料液温度波动的研究和解决方法

(整期优先)网络出版时间:2024-03-29
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加料滚筒设备料液温度波动的研究和解决方法

杨知义、郎剑、龚苏华

红塔烟草(集团)有限责任公司  云南大理市,671000

要:为了解决烟草生产过程中加料工序料液温度集中性差,偏移量大,精度低,料液温度波动较大,生产过程的后段温度易发生冲高的问题。从PLC 控制程序和控制方法着手,通过控制优化,对料液余量进行分段控制,同时结合实际料温情况,建立多种料温控制模式,保证不同料液余量与实际料温组合下的加热方式的匹配度,解决料温波动大的问题,提高加料工序糖料温度精度,稳定卷烟产品内在质量。

关键词:料液温度;控制模式;料液余量;分段控制;温度精度

0引言

滚筒加料工序是制丝卷烟生产过程中的关键工序,糖料的施加精度和烟叶(烟丝或梗丝)对糖料的吸收好坏是加料工序的关键指标,而料液温度的稳定性会直接影响糖料的施加精度和烟丝(烟丝或梗丝)对糖料的吸收。在生产过程中,每一批次的物料量和糖料量是基本固定的,糖料按一定比例均匀施加到物料上。随着生产的进行,糖料的剩余量会逐渐变少,料液温度也会随之变化。糖料温度较低时,蒸汽阀会打开对料罐进行加热,此时,如果糖料量较少,由于惯性的存在,会导致料液温度冲高,导致料液温度集中性差,偏移量大,精度低。针对这种情况,本文结合PLC控制程序设计了一种料液温度控制方法,这种控制方法对料液余量进行分段控制,同时结合实际料温情况,建立多种料温控制模式,保证不同料液余量与实际料温组合下的加热方式的匹配度,解决料液温度波动大、精度差的问题。

1存在的问题

制丝过程中传统的糖料温度控制方法是:给料液温度一个设定值,(比如63℃,工艺要求糖料工艺温度为63±3℃),当料液温度低于61℃时,PLC控制器通过编写的程序控制,控制空压气的电磁阀或阀岛打开,打开的空压气驱动气动角阀打开,控制蒸汽通断的气动角阀打开对糖料进行加热。当料液温度高于63℃,PLC控制器通过编写的程序控制,控制空压气的电磁阀或阀岛关闭,气动角阀也随之关闭,控制蒸汽通断的气动角阀关断,即停止对糖料进行加热。这种控制方式存在一个弊端,当糖料重量较小时,料液温度低于61℃时气动角阀打开对糖料进行加热,料液温度达到63℃时,气动角阀关闭,停止对糖料进行加热。这种加热方式,由于惯性及温度传感器的滞后性会使停止加热的糖料温度继续升高,超出工艺要求范围。并且,这种控制方式,会导致糖料的温度集中性差,偏移量大,精度低。加料工序料液温度波动较大,特别是生产过程的后段温度易发生冲高现象,不利于梗丝、叶片或叶丝品质的把控。

2 解决方案

2.1设计初步控制方案

结合PLC控制程序,设计一种料液温度控制方法,通过控制优化,对料液余量进行分段控制,同时结合实际料温情况,建立多种料温控制模式,保证不同料液余量与实际料温组合下的加热方式的匹配度,解决料温波动大的问题。料液温度控制方案流程图如图1所示。

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图1 料液温度控制方案流程图

2.2根据控制方案量化控制值

以梗丝加料为例,具体的料温控制方案及实施如下:

(1)通过对料液温度的要求分析,根据料液筒所装的重量,将加料筒内的料液重量进行梯度划分,制定在不同的料液重量余量时,以不加热模式下进行的实际料温的控制,料液余量划分如表1所示。

料液余量g

实际料温T

加热模式

g≥110kg

T≥62.8

不加热

85≤g<110kg

T≥62.7

不加热

60≤g<85kg

T≥62.6

不加热

40≤g<60kg

T≥62.55

不加热

30≤g<40kg

T≥62.5

不加热

20≤g<30kg

T≥62.45

不加热

8≤g<20kg

T≥62.4

不加热

g<8kg

T≥60.0

不加热

表1 不加热模式下不同料液余量对应得实际料温

(2)根据料筒内料液在预热阶段的升温要求,以及温度在设定值范围内的控制要求,制定在实际料温PV与设定料温SP(工艺标准料温中线值)不同差值关系下的加热模式,如表2所示。

SP-PV=y

加热模式(周期为30秒)

0.2<y≤2.5

加热蒸汽阀开启6秒,关闭24秒

2.5<y≤8

加热蒸汽阀开启10秒,关闭20秒

8<y≤12

加热蒸汽阀开启15秒,关闭15秒

y>12

加热蒸汽阀常开

y<0

加热蒸汽阀常关

表2 实际料温PV与设定料温SP不同差值关系下的加热模式

2.3编写PLC控制程序

根据料液温度控制方法,编写和调试PLC控制程序,如图2所示为部分PLC控制程序。

图2 梗丝加料料液温度部分控制程序

3应用效果及结论

加料滚筒料液温度的控制方法实施后,经过一段时间的运行及观察,梗丝加料工序加料滚筒的料液温度稳定性较好,精度高,偏差小,料液温度无超出工艺指标要求范围,保证了不同料液余量与实际料温组合下的加热方式的匹配度,解决料温波动大的问题,提升了成品烟丝的内在品质。

本文针对烟草生产过程中加料工序料液温度集中性差,偏移量大,精度低,料液温度波动较大,生产过程的后段温度易发生冲高的情况,设计开发一种料液温度控制法法,对料液余量进行分段控制,同时结合实际料温情况,建立多种料温控制模式,保证不同料液余量与实际料温组合下的加热方式的匹配度,解决料温波动大的问题。提高加料工序糖料温度精度,提升卷烟产品内在质量。该控制方法和控制思路可以在叶片加料、叶丝加料等工序进行推广使用。

参考文献

[1] 丁钺宗.《烟机设备修理工(制丝)专业知识》[M].郑州:河南科学技术出版社,2013.4

[2]朱崇测.《烟叶制丝设备电气修理工(三至四级)专业知识》[M].郑州:河南科学技术出版社,2022.1