管道振动成因及消减措施探讨

(整期优先)网络出版时间:2024-01-20
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管道振动成因及消减措施探讨

鲁炜炜

身份证号:4104261981****7019

摘要:随着我国电力行业的发展,管道在不同振源诱导下形成管道振动,导致管道元件损坏,进而引起支吊架松失效、管道断裂、介质泄漏等缺陷,从而造成严重安全事故,给电厂带来很大的安全隐患。本文首先分析管道振动类型、成因及危害后果。其次探讨消减措施,为管道的安全运行提供维护经验与参考。

关键词:振源;管道元件;消减措施;峰值应力

引言

管道作为一种输送气体和液体的工程结构,被广泛应用在电力、石化等领域中。管道结构在服役过程中,流体运动状态的不稳定会使管道发生位移变形,而管道的位移变形又会对流体状态产生影响,这种流体和结构间的相互作用称为流固耦合作用。在这种长期流固耦合作用下,输流管道会发生疲劳破坏甚至破裂,从而造成安全事故。由此可见,开展输流管道结构流固耦合振动特性研究,分析管道结构振动的产生机理,对管道系统的安全设计及运行具有重要的指导意义。

1管道振动类型、成因及危害后果

1.1机械振动

回转机械,如压缩机、泵等,不管它输送的流体是连续流还是间歇流,本身运转都会产生不同程度的振动。如果制造企业出厂产品振动位移、振动速度、振动加速度等振动值不满足对应检测标准,造成回转部分动平衡不良或设备轴承损坏、磨损或松动,或者设备安装不符合要求,如电机与泵对中超差、泵基础松动等,在这些情况下,与该设备相连接的管道,甚至地面都随之产生较严重机械振动。严重的机械振动往往会造成设备管嘴与管线连接应力集中处开裂,造成介质泄漏。

1.2支撑刚度不足

如果疏水管道的固定支架或限位装置随着机组运行出现松脱、失效等现象,未能发挥固定支架或限位装置的固定作用,就会降低疏水管道的刚度,因此管道在高压加热器运行的载荷作用下发生振动。疏水管道的支吊架数量较少或弯头较多,限位装置和刚性管夹较少,导致管系刚度较低,随着高压加热器的运行,出现激振现象,进而引发管道振动。

1.31.2两相流振动

两相通常指气相与液相,夹带液体的气体、饱和蒸汽等。这类介质输送过程出现热传递时会发生相变,经调节阀降压后也会气化产生两相流,伴有相变的两相流更容易激发管道振动。两相流振动,严重时不仅降低发生部位法兰接头密封性,还会伴有管道流体截面冲蚀、相变疲劳等导致材料性能失效的不利现象发生。

2消减措施

2.1管道的检查与固定

运行中的管道受到的冲击主要是压力波,其产生振动的原因有很多,如材料因素、施工工艺和现场管理等,其中最重要的是压力波动。首先,在管道内压力波传播过程中是以气液两相为主体进行流动,而当流速过大时容易引起泄漏现象,从而导致温度升高以及温度下降速度加快,造成事故隐患。其次,在管壁附近形成较大面积的冲击力,使其产生振动并对周围环境有一定影响,从而导致温度升高和温度下降,甚至引起管道内压强增大、导致破裂等事故发生。为防止管道振动,造成后期管夹支撑松动,及对现场对振幅较大的管道进行加固,并对管路滑动支撑与地面连接进行加固,取消滑动支撑,改为与地面预埋件满焊连接。后期利用等检修,对管道进行专项检查,如焊缝、管道支吊架等相关附属设备。

2.2液击振动消减

(1)高压差、大口径阀门的开启度过小,流体湍动,造成振动。常规措施是在大流量(管道口径DN≥350mm)、阀前后压差高(△P≥10bar)阀门主管道设置旁路平衡阀,平衡阀规格DN20mm~DN150mm,具体规格视项目情况而定。大口径主阀开启前,先开启平衡阀,待主阀前后压力基本平衡后,再开启主阀。或者大口径阀门为控制阀时,根据实际经验数据,设定最小阀芯(板)开启度≥30%,基本上就可以消除这种液击振动现象。(2)泵停运时止回阀处产生液击振动,目前常规措施是采用液压缓闭式止回阀,可较有效的解决问题。(3)大口径长直管线上阀门迅速启闭,有可能造成管系产生巨大水锤,轻则把管道从支架打落,重则受力面产生脆性裂纹、介质泄漏。目前比较好的解决办法是采用流体计算软件,模拟各工况条件计算,以取得最合理阀门启闭时间,理论上讲,阀门启闭时间越长,由此产生的水锤力越小,但阀门启闭时间,还要受安全、生产等其他方面不尽相同的管理要求,因此需要综合考虑。(4)管道插入件振动消减。主要是仪表插入件,当流体流过插入件等障碍物处时,障碍物后方产生涡流,从而导致障碍物振动,此时,需要扩大管径降低流速,比如设置温度计扩大管。

2.3加强油质监督

汽轮机调门油动机伺服阀卡涩或内漏,也是引起EH油管道振动的原因之一。当伺服阀接收到指令信号后,因其内部故障产生振荡,使输出流量发生变化,造成油动机摆动,从而引起油压发生变化,导致EH油管道振动。因此加强EH油系统油质监督,发现油质不合格及时分析原因并加强滤油,确保油质特别是颗粒度指标在合格范围内。对于伺服阀的检查,利用停机时间及时进行更换并返厂进行清洗,清洗后要有清洗合格报告。对管道进行清理检查,也是防止EH油管道振动的有效办法。(1)对于有油污、蒸汽等杂质的地方,应及时清除,防止堵塞,发现问题要立即停止运行。(2)更换管壁泥浆中含有大量腐蚀性物质的管道和阀门。(3)在清洗过程中需要注意,应在冲洗干净之后再彻底清扫槽底残留物,最后用除锈剂除去油污或杂质。采取上述措施之后,在汽轮机静态拉阀试验过程中,EH油管未出现大的振动,调门开度限制也由53%调整至66%,这在一定程度上提高了机组负荷响应速度和一次调频能力。

2.5液体脉动消减措施

(1)在泵的吸入排出口安装缓冲罐(空气室)。(2)设置阻尼减震器。无论是液压还是弹簧阻尼器,可有效地吸收振动能量,减小管道振幅。(3)尽量减少泵后细长管道,泵后管道越细长,其加速度头越大,对其管道影响就越大。管道支撑应设有隔振垫。

结语

综上所述,对于降低电厂管道振动,降低电力设备维护工作量,提高设备可靠性,保护设备安全运行具有很好的参考意义。

参考文献

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