延迟焦化装置高负荷生产措施与优化

(整期优先)网络出版时间:2024-01-19
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延迟焦化装置高负荷生产措施与优化

叶尔夏提 杨志伟 赵艳霞

(中国石油独山子石化公司炼油一部,新疆独山子,833699)

摘 要 :延迟焦化装置作为重油加工的重要装置之一,具有投入成本低,经济收益高的特点,延迟焦化装置提高装置负荷率,对于降低装置单耗 ,提高装置运行效益,具有着积极的意义。但是装置在高负荷运行的过程中,随着装置处理量的提高,越来越多的问题就暴露出来了,比如加热炉炉管结焦造成炉膛温度偏高,炉管壁温度偏高,吸收塔顶油等生产问题,给装置长周期运行带来困难等。本文以独山子石化延迟焦化装置为例,通过对装置运行现状进行观察,结合现在的运行状况,同时还对焦化装置高负荷生产条件下其他可能出现的问题,应对措施,及运行过程中的优化措施进行了详细的说明,为装置灵活调整加工负荷提供参考依据。

关键词 :延迟焦化 高负荷 措施

1.高负荷率下的生产问题分析

1.1大处理量对加热炉平稳运行的影响

随着装置处理量的提高,加热炉每分支流量由原来的40-43t/h提高到现在的50-55t/h.加热炉负荷增大,炉膛,炉管壁温度提高,尤其在下午新塔预热后,加热炉负荷为最大,有时炉管壁温度,炉膛温度出现温度高报警.炉管表面热强度增加。在焦化加热炉中沥青质容易从原料中析出,附着在加热炉辐射段炉管内壁上,进一步造成加热炉辐射炉管结焦。导致炉总出口温度烧不上去,瓦斯耗量增加,加热炉岗位操作工频繁去现场调解,频繁开关观火孔观察火嘴燃烧情况也会导致炉膛负压波动,增加了岗位人员的劳动强度,加热炉炉管壁长期温度高对加热炉的长周期运行有影响.

1.2大处理量对焦炭塔的影响

随着装置处理量的提高,由于油气线速增加,焦粉携带量提高 ,换塔改放空时容易将焦粉带入放空冷却系统,造成放空塔底回流泵过滤器焦粉聚集.

因为处理量大,焦炭塔塔顶温度相计较以前较高,换塔后为了压低老塔温度,使用的急冷油量较大,导致放水时VOC比较高.限制了放水速度,放水太快回导致新除臭系统VOC报警,对除臭系统运行带来安全隐患.

焦炭塔生焦高度高,在冷焦给水时容易造成冷焦压力高,放空冷却塔塔顶温度也跟着提高,造成放空塔底回流泵高负荷运行。而且冷焦时间加长,冷焦不易冷透,放水后容易温度回升,焦炭塔压力上升。除焦开塔顶盖,塔底盖时会冒气.

同时焦炭塔生焦高度高,焦比较硬,除焦时间加长,除焦大泵时间运行加长,对除焦系统运行带来安全隐患.

1.3大处理量对分馏系统的影响

装置处理量高以后,由于油气线速增加,焦粉携带量提高焦化分馏塔塔底积焦后,塔底储液能力降低,一方面不利于装置长周期运行,导致大油气线结焦、塔底循环泵经常不上量、洗涤段焦粉堵塞沉积。需要频繁的切换和清理分馏塔底过滤器,增加岗位劳动负荷,另一方面 ,焦炭塔焦粉携带严重 、焦化分馏塔底温度过高 、介质在分馏塔底停留时间太长,都都会导致分馏塔塔底积焦。

装置加工量大,焦炭塔换塔时蜡油产出量较多,外放量大会造成轻重蜡油出装置流量增大,随着流量的增大,轻重蜡油外放温度也会随着提高,同时柴油产出量也会较多,造成柴油集油箱液位高,柴油外放流量增大,外放温度也会随着提高,对罐区等下游装置带来安全隐患.

在大负荷下,分馏塔顶产品比正常生产较多,加上本装置回炼塔石化污油。塔石化污油轻组分较多,从而造成分馏塔顶油水分离罐液面长期高液面,不易控制.

1.4大处理量对吸收稳定系统的影响

随着加工量的增大,干气产出量也会较多,吸收塔汽液相负荷较大,为了保证干气质量合格,增加补充吸收剂(粗汽油)后造成一中集油箱液面高,造成顶油.

2.优化运行分析与措施

2.1加热炉安排机械清焦

加热炉作为延迟焦化装置的核心设备,炉管结焦速率和清焦效果直接决定了装置的开工周期,是装置能否长周期运行的关键。在线清焦能短时间解决加热炉炉管结焦,同时。比传统的烧焦来讲,不会因为烧焦温度控制不好对炉管带来损伤,比如局部过热管碳化、变形,氧化加剧,强度下降,炉管的表面爆皮;烧焦时炉管内脱落的矿物质和砂粒,会在烧焦吹管时对管路弯头部位形成过度冲刷,从而带来内部磨薄,磨穿的安全隐患。为此装置在2023年5月4日到5月16日进行了机械清焦.

清焦之后加热炉F101机械清焦之前各炉管管壁温度明显比正常时高.清焦后各炉管壁温度大幅下降

2.2以适当的辐射炉管注汽量,控制好反应油气线速

焦化加热炉注汽量的大小与原料性质 、循环比和处理量等有关。操作时根据加工负荷变化的情况,及时调整加热炉注汽量。为避免因较大蒸汽量进入焦炭塔,引起塔内气相过多而到之油气现速增大。装置技术干部根据处理量等条件,通过查阅相关资料,对加热炉注汽量进行了跟踪观察分析,努力根据生产条件选择出比较合适的注汽量 ,下达生产指令,既满足了炉管内的介质流速要求,使炉管安全程度及管内结焦得以控制 ,又有效控制在焦炭塔气体线速 ,尽可能减少焦粉携带,同时还降低了4.0Mpa蒸汽能耗.

2.3优化焦炭塔操作参数

通过细化焦炭塔操作,在换塔是控制好老塔吹气的量和速度,降低换塔是加热炉出口压力。 控制好切换老塔的小吹汽量 ;焦炭塔由老塔切换到新塔后 ,老塔需要进行冷焦处理 ,由于焦炭塔上部有一定高度软焦层和泡沫层 ,要求此时开阀给汽要缓慢 ,且不大于 5t/h,以免将部分泡沫带入油气大管线平稳控制焦炭塔顶压力 ,焦炭塔塔顶压力波动 ,造成塔顶油气负荷不稳定,是产生焦粉携带的主要因素 。焦炭塔顶操作压力降低 ,使塔顶的气体体积增大,线速增加 ,容易携带焦粉 ,造成管线结焦 。因此 ,应平稳控制焦炭塔顶温度和压力。尤其在焦炭塔放瓦斯预热和切换生产时,及时调整气压机转速 ,减少系统压力波动幅度 ,避免造成焦炭塔与分馏塔间的系统压差增加,从而增大气相流速。在使用油品供急冷油时 ,也要加强调整 ,防止由于急冷油带水等情况对装置操 作的影响。

2.4控制凉水系统的VOC

首先优化换塔后急冷油的操作,在放水发现冷焦水发黄,判断为换塔后急冷油量增加导致。为此部里技术干部下达生产指令要求换塔后将老塔温度控制在415℃左右并要求冷焦前必须关闭老塔急冷油阀门,这样可以减少急冷油的量,减少急冷油进入冷焦水系统.同时装置对塔顶各急冷油阀门进行排查,防止急冷油阀不严,同时安排对冷焦热水罐T-201A.B不定期进行顶油作业,减少冷焦水系统中的油,从而大大降低了放水时总烃的量.同时控制好冷焦水温度,下发生产指令,冷焦水温度目标值40℃,及时开风机。

采取一系列措施后,焦炭塔放水总烃有了明显的下降。

2.5分馏塔的调整

在工艺指标范围内,适当提高分馏塔顶压力和温度,适当提高塔顶回流流量和降低塔顶回流温度。控制分馏塔产品分布.

3.生产技术改进效果跟踪

通过对焦化炉进行机械清焦,优化焦炭塔操作等手段,使焦化加炉管炉管壁温赌下降 ,炉进出口压降没有明显提高,辐射管壁温度上升速率下降,焦炭塔进料线及焦炭塔顶油气线清理时间间隔约延长了1倍。合理控制温度和焦化炉注汽量、控制小吹汽量 、平稳操作压力等措施 ,有效控制油气线速,减少了焦粉携带,分馏塔底过滤器清理时间间隔增加了10-20天 。根据焦化装置不同处理量 、不同原料性质 、不同反应温度条件下的压缩富气流量、温度的变化,不断进行优化改进,摸索变化中的优化操作条件 ,放水时除臭系统总烃明显减少,提高了装置运行质量和效益。

参考文献:

[1]瞿 国 华.延 迟 焦 化 工 艺 与 工 程 [M].北 京 :中 国 石 化 出 版 社 , 2008:419-422.

作者简介:叶尓夏提(1984~):男, 焦化装置技师;E-mail:yext@petrochina.com.cn