天津市津能工程管理有限公司,天津市300184
摘要 化工企业中涉及化工生产过程的化学反应常常伴随着高温、高压、高浓度的苛刻条件下进行的,反应系统稍有偏差便会发生事故。因此化工企业生产过程需要精确细致的把握反应进度、识别危险因素、准确掌握反应条件控制、实时远传监测反应数据。伴随着化工企业为提高效率采用自动化批量生产和工艺配方技术的更新变化,致使生产厂区内潜在隐患大大增加,提高了反应失控的可能性,从而导致的反应容器破裂和爆炸事故时有发生。利用事故树进行模拟事故分析,有助于帮助我们研究事故发生的机理,从而探究减少事故发生的技术路径。
关键词:化工企业;事故树;爆炸
R公司是涉及化学危险品生产制造、仓储、运输物流、销售的综合性化工企业。此次研究针对R公司发生的一起由于生产车间的反应釜在物料加装错误时发生剧烈化学反应从而引起反应釜超压破裂,致使大量参与反应的物料泄漏,由于高温的原因系统含有较大能量,最终导致爆燃,爆燃又引爆了周边的易燃易爆物质,从而导致危险化学品连环爆炸致人死亡事故,拟选择“危险化学品连环爆炸致人死亡”作为顶上事件T。而引起危险化学品爆炸事故发生最主要的直接原因就是反应物料加装错误、反应釜超压破裂、安全装置失效导致易燃介质的泄漏、引爆所需能量以及存在其他易燃易爆物质产生殉爆这五个原因之间虽然也包含部分因果关系,但其同时出现就会导致爆燃事故的发生。换句话说,这五个事件中任何一个不出现,均不会发生大规模连环爆炸事故。然后再以这五个原因为第二级的事件,再采用类似方法(如怎样造成的物料投放错误?)继续深入分析,直到找到能够涵盖各层级出现事件的基本事件为止。经过梳理,R公司导致连环爆炸的基本事件如下表所示。
表1 化工企业R公司反应釜生产车间运行中危险化学品连环爆炸致人死亡基本事件表
序号 | 事件 | 序号 | 事件 |
X01 | 安全附件不合格 | X23 | 应急处置救援不当 |
X02 | 安全附件未定期检验 | X24 | 人员未接受安全和应急知识培训 |
X03 | 突然急剧超压造成附件损坏 | X25 | 救援设备设施配置不足 |
X04 | 存储危化品间距不足 | X26 | 作业人员未保持作业距离 |
X05 | 危化品存储品种错误 | X27 | 管理制度不健全 |
X06 | 生产隔间(分区)不满足防火防爆要求 | X28 | 管理制度执行不到位 |
X07 | 库房不满足防火防爆要求 | X29 | 未按要求佩戴防护用品 |
X08 | 一次爆炸足够高温 | X30 | 防护用品过期 |
X09 | 一次爆炸足够高压 | X31 | 防护用品质量不合格 |
X10 | 一次性存放过多危化品 | X32 | 人员操作错误 |
X11 | 无包装及临时防爆措施 | X33 | 温度系统控制失灵 |
X12 | 存储介质易爆 | X34 | 压力系统控制失灵 |
X13 | 多种物质混合存储易爆 | X35 | 投料设备故障 |
X14 | 易燃物质引爆易爆物质 | X36 | 某种原料库存不足 |
X15 | 物质变质或变性后易爆 | X37 | 反应釜未定期维护保养 |
X16 | 作业人员巡视不到位 | X38 | 电力系统故障 |
X17 | 作业人员不熟悉存储操作规程 | X39 | 控制系统故障 |
X18 | 一次爆炸产生大规模持续性火灾 | X40 | 出厂未试验导致不合格 |
X19 | 管理人员疏忽大意 | X41 | 生产过程中人为原因损坏 |
X20 | 外来人员进入生产区 | X42 | 反应釜存在隐患未检修 |
X21 | 厂内无关人员进入生产区 | X43 | 反应釜服役超期 |
X22 | 应急预案不健全 | X44 | 紧急停车设备失灵 |
根据上述事件绘制事故树,并且简化至最标准规范的格式,可以得到图1:
图1 化工企业R公司反应釜生产车间以危险化学品连环爆炸致人死亡为顶上事件的事故树绘制
通过对事故树的最小割集、最小径集、结构重要度与顶上事件发生概率的计算,我们可以得出如下结论:
通过上述规律性的结论给我们的启示,下一步,我们要结合R公司的痛点来解决风险隐患问题,提升其安全管理水平。根据前期的分析结果,我们给出了两点对策:一方面是减少基本事件的数量;另外一方面是降低现有基本事件的发生概率。有了这两点方向,就要找出哪些基本事件属于可杜绝、哪些基本事件属于可改进。鉴于短期内,由于优化管理的迟滞性,很难根除所有“可杜绝”类的基本事件。结合事故树模型,向R公司给出相应治理对策以后,R公司积极建立健全各项管理制度与操作规程,从而减少基本事件和中间事件的发生。
参考文献:
[1]张小浩. 基于事故树分析法的企业安全生产风险管理研究[D].安徽财经大学,2020.
[2]王楷. 基于事故树分析的压力管道风险评价方法研究[D].武汉理工大学,2009.
[3]何赛. 基于事故树分析方法的钻井液漏失主因诊断[D].西南石油大学,2017.