酚回收装置稀酚水频繁超标的原因及调整措施

(整期优先)网络出版时间:2023-09-28
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酚回收装置稀酚水频繁超标的原因及调整措施

赖颖峰 景玮 黄浩

(伊犁新天煤化工有限责任公司,新疆 伊宁835000)

摘要:碎煤加压气化炉在反应生成粗煤气时,同时产生大量煤气水,这些煤气水中含有较多的油类、酚、氨等物质,需经过回收装置处理合格后,将合格的稀酚水送至污水处理装置。本文基于工业生产中,出现的稀酚水指标频繁超标问题进行深度分析,提出了提高稀酚水指标合格率的工艺处置和保障措施,包括提高水冷器冷却效果,提高重芳烃、多元烃外送,保障维保检修力量,确保检修质量等。结果表明,这些措施能有效保障稀酚水指标,为稀酚水送至水处理提供良好的条件,实现碎煤加压气化废水的循环利用和零排放。

关键词:煤气水;重芳烃;稀酚水;萃取;

1、概述

在碎煤加压气化过程中,由于气化剂(蒸汽)分解不完全以及煤中含有的水分等,会产生大量气化废水,这些煤气水中含有较多的油类、酚、氨等物质[1],废水的处理首先经过煤气水分离装置分离并回收其中的油类物质,将合格的产品煤气水送至酚回收装置,再经过酚回收装置脱除其中的酸性气,分离并回收废水中的氨,最后通过二异丙基醚萃取,分离废水中的酚,将处理合格的稀酚水送至污水处理装置。

2、稀酚水指标频繁超标运行状况

煤气水分离装置共6个系列,6台煤气水贮槽平均液位偏高,化工负荷控制75%,重芳烃产量超设计产量66%,多元烃产量超设计产量46%,由于副产品水分偏高,返水量站外送量18%。

酚回收装置共3个系列,稀酚水外送量为580m³/h,基本维持煤气水贮槽平均液位稳定,由于稀酚水超标次数频繁,不合格稀酚水切回煤气水系统次数较多,导致煤气水贮槽液位处于上涨趋势;混合酚产量超设计产量20%,其中性油和酚及同系物指标均不达标。

稀酚水超标时,会对污水处理装置造成严重冲击,甚至会影响细菌处理能力,压缩机超重力除尘洗涤效果也会受到影响,不合格的稀酚水返回至煤气水分离装置,会对煤气水贮槽内产品煤气水造成冲击,影响煤气水分离装置各系列之间的负荷平衡,煤气水的反复处理也增大了萃取剂二异丙基醚的消耗。

3、原因分析

经过实际查看和了解煤气水分离产品煤气水水质、主要设备运行状况和采取的技术及管理方面措施,结合化验取样结果,分析造成近期稀酚水指标波动和超标的原因主要有以下几方面:

3.1工艺运行存在问题及分析

1)产品煤气水中有含量高,且存在乳化油进入酚回收系统,酚回收装置不具备及时排除油类杂质的工艺措施,进入酚回收系统后,直接影响了萃取效果,进而破坏了醚系统整体的运行平衡,导致稀酚水指标超标[2]

2)在前期运行过程中,煤气水分离装置排污系统接收来自气化循环水站的排污废水,这些含有消泡剂的循环水进入煤气水系统后,直接影响了煤气水中的油水分离效果,造成重芳烃、多元烃质量下降,产品煤气水中油含量增高,以及水中含有难以沉降分离的悬浮物。

3.2设备运行存在问题及分析

1)煤气水分离初焦油分离器搅拌器故障频繁,五分之一的初焦油分离器未投运,四分之一的投运设备内部搅拌器未运转,实际正常投运运转设备率为54%,严重影响了煤气水系统平衡负荷和煤气水在分离器中的停留时间,导致油水分离效果差,油含量高的煤气水进入后系统,同时导致重芳烃水分偏高。

2)煤气水分离装置含尘煤气水冷却器壳程循环水侧堵塞,换热效果差。循环水电导率、油含量、COD高,水质差,在换热器壳程形成污泥、黏泥和污垢,堵塞换热器,换热效果变差,同时在换热器隔离清洗过程中受清洗接口、起重吊装、清洗方式等方面影响,造成清洗进度较缓慢,清洗效果不佳。含尘煤气水不能被冷却到控制范围,加剧了煤气水乳化。

3)煤气水分离装置含尘重芳烃输送泵共12台,其中6台故障,缺少备件,检维修缓慢,部分初焦油分离器中含尘重芳烃不能有效送入三相离心机处理,导致系统含尘重芳烃增多,对系统排污,系统循环和系统水质造成不良影响。

4)煤气水分离装置喷射煤气水泵频繁故障,受检修技术力量、备品备件不足等因素,造成备机不足,高喷水循环量不足,各系列高喷水外送不平衡,影响煤气水分离装置系列之间的负荷平衡,对含焦油煤气水和含油煤气水的温度控制和分离有一定影响。

5)酚回收装置脱氨水冷却器管程内漏,影响气化循环水系统的改善进度以及循环水的冷却效果。

3.3下游装置存在的影响及分析

1)污水处理装置限制,在稀酚水合格的情况,外送稀酚水总量有一定的限制,在气化高负荷运行时,煤气水贮槽处于高液位运行,煤气水分离装置负荷调整较为困难,对油水分离也造成一定影响。

2)副产品销售不够顺畅,受副产品品质、运输、特殊期间安全管理要求等,重芳烃外售不顺畅,会存在罐区憋罐的现象,限制煤气水分离装置重芳烃外送后,导致煤气水系统重芳烃积存,返水量大等情况,对煤气水水质造成影响。

3)原料煤煤质不稳定,粉煤多,气化粉尘带出物增多,高喷水洗涤量不足,洗涤效果较差,含尘煤气水中粉尘增多,增大了煤气水分离处理难度。

4、改进措施

1)改善循环水水质,提高水冷器冷却效果,加大循环水排污和处理量,排查内漏换热器并隔离检修。

2)降低煤气水分离装置重芳烃含水量,及时收、送煤气水装置副产品,通过加强收油排水操作、投运备用重芳烃分液罐、添加破乳剂、加快和加大销售量等举措,提高副产品品质、产量、销量,避免重芳烃在系统堆积,影响产品煤气水水质,造成油含量,COD等超标。

3)提高检修进度、检修质量、维保力量,保障备品备机。做好设备运行维护和检维修前后工艺处置,由维保单位负责检维修进度及质量,物资采购部配合,及时联系催促供应厂商提供备品备件。

5、结束语

通过对稀酚水指标频繁超标问题进行深度分析,提出提高稀酚水指标合格率的工艺处置和保障措施,经后期具体措施落实和加强过程管理,稀酚水的各项指标均能达到污水处理要求,为碎煤加压气化废水的进一步处理创造了良好的条件。

参考文献

[1] 常旭 .碎煤加压气化技术废水零排放总结 【J】.氮肥技术,2021(9),34-38

[2] 江春珍张凤鸣 .浅析稀酚水中游离氨、单元酚超标原因及处理措施 【J】.煤炭技术,2002(2)