烯糊树脂干燥工艺改进

(整期优先)网络出版时间:2023-08-30
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 烯糊树脂干燥工艺改进

作者姓名:裴美芳

单位名称:中盐安徽天辰化工有限公司单位省市:安徽省合肥市单位邮编:23160

摘要]针对微悬浮法PVC糊树脂干燥系统中雾化器流量低、胶乳起泡沫等问题,增设了液体振动筛和中间槽,改进了中间槽进料管和排气料斗结构,有效降低了雾化器堵塞频率,减少了胶乳产生的泡沫,并实现了全自动操作。

[关键词]微悬浮聚合法;聚氯乙烯糊树脂;干燥;振动筛;消泡剂

干燥工序是控制PVC糊树脂挥发物含量和二次粒子形态的关键工序,其各项运行参数(如进出口温度、胶乳固含量等)直接影响成品性能。目前,天伟化工有限公司微悬浮法PVC糊树脂干燥过程中,最常见的问题是糊树脂干燥系统异常停车,以及聚合反应后浆料伴随泡沫导致物料浪费、管道堵塞等。天辰公司2020年糊树脂计划产量8万吨,为了完成公司2020年糊树脂生产任务,公司要求糊树脂干燥1#生产线胶乳流量不得低于9000kg/h。糊树脂干燥生产线流量的大小,直接影响糊树脂产量的完成。小组采集2020年1月1日~15日糊树脂干燥1#生产线胶乳流量的控制数据,平均流量8700kg/h,根据采集数据如果要完成产量,须提高胶乳流量。

1糊树脂干燥工艺


聚合生产的浆料经一级过滤后进入卸料槽,经胶乳移送泵送进胶乳受槽;胶乳从底部经螺杆泵送入二级过滤进行筛分,筛分后的胶乳由胶乳定量泵或离心泵送至喷雾干燥塔雾化器,分散成小液滴的胶乳与送风机送来的热空气并流接触脱除水分;干燥好的粉料从干燥塔底部进入一段袋滤器中,气体由引风机从一段袋滤器顶部抽出,送入尾气净化系统,粉料从袋滤器底部进入振动筛,由集粉槽收集进入分级机,根据物料颗粒大小将其分级。其中约80%的物料直接进入二段袋滤器,从二段袋滤器底部由罗茨风机送入料仓;20%的物料由螺旋输送机送往集粉槽,经研磨机研磨后进入二段袋滤器,再经罗茨风机送入料仓。干燥工艺流程见图1。

图1微悬浮法PVC糊树脂干燥工艺路线

2存在的问题

(1)糊树脂干燥系统异常停车。造成糊树脂干燥系统异常停车的原因有以下3方面:①二级过滤不彻底,胶乳中粒径大于400μm的大颗粒塑化块进入雾化器,造成雾化轮喷头堵塞,导致进塔流量低,须停车清理;②糊树脂胶乳破乳黏结成粗颗粒,且粗颗粒的量大于20kg/釜;③排气料斗超负荷,造成排气料斗堵料。

(2)聚合反应后浆料排出过程中会伴随很多泡沫,泡沫会导致物料浪费和管道堵塞等问题,若大量使用消泡剂则会增加生产成本。

3原因分析

图2问题分析

上图表中可以看出雾化器堵塞占比较高,通过调取十个批次胶乳,DCS控制进口温度波动大,不能稳定在指标要求±0.2℃范围之内,因此为要因。

3改进措施

3.1改变雾化盘的腰孔配合

糊树脂干燥塔核心设备F224型雾化器经常因为物料(液体)中掺杂塑化物,(世界难题)当进入雾化器分布盘分布孔时,会堵塞分布孔,进而导致分布盘分布液体不均匀,雾化器主轴转速高到15000r/min,分布不均会直接导致雾化器失衡震动,最终使雾化器损坏,维修成本巨大。通过多次试验和研究,最终将分布盘的24-Φ6孔改成8-Φ6与4-32×6腰孔配合。如此增大了分布孔通道截面积,大大提高了偶然产生的塑化物的通过率,明显地降低了因塑化物堵塞小孔使雾化器损坏的问题。对策实施后,通过检查雾化器维修记录,可以看出,从之前平均每周清洗1次,至现在正常保养维护,改造后,仅清洗过一次,无堵塞现象出现。

3.2实施后数据跟踪

小组成员在对策二实施后,采集十个批次胶乳的进口温度,如下图表:


图3十个批次胶乳的进口温度

图表数据可以看出,对策二实施后,进口温度无波动,并在要求的工艺指标范围之内,对策实施有效。

4效果分析

经过小组对糊树脂干燥1#生产线胶乳流量调查分析,胶乳流量得到了提高,从活动前平均流量8700kg/h提高到9315kg/h,我们的活动达到了目标值9000,活动成功了,目标实现了,且不影响产品质量。

(1)活动后雾化器故障率比活动前减少,由原来的周维修到现在每6个月保养一次,故障率大幅度降低。自技术改造以来,未发生故障。粗计每年可为公司节约维修成本100多万元。

(2)每个月提高糊树脂产量200吨,月创造经济效益190多万元,这项技改每年能创造经济效益近2300万元。

(3)通过改变雾化盘的腰孔配合,降低维修费用,增加了糊树脂的产量。

(4)此次活动对雾化器分布盘的改造已申请专利,走流程中。

(5)通过更换疏水器,减少人为因素的操作,工艺指标稳定,使糊树脂产品质量得到保障。

(6)激发了员工创新、敢于利用团队意识、敢于利用自己的专业技能,为公司创造效益。

5巩固措施

(1)进行对员工设备、工艺进行了专业培训,培训后进行了考试。

(2)、安排专人对改造过的设备进行定期维护保养,全面跟踪改造后对产品的影响。

(3)将此成果推广用到干燥2#、3#生产线上。

(4)针对各项对策实施后的系列措施,并将其标准化、程序化、规范化、制度化。纳入操作规程,进行规范化管理。

6结语

在糊树脂干燥工艺中,通过在胶乳受槽上部增加液体振动筛,分离出胶乳中的粗颗粒。过筛后的细颗粒送至雾化干燥装置,降低了雾化器的堵塞频率;通改进后实现了干燥工艺的全自动化操作,降低了劳动强度,提高了工作效率。

参考文献

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