三峡船闸人字门锁定装置润滑系统改造实例

(整期优先)网络出版时间:2023-08-21
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三峡船闸人字门锁定装置润滑系统改造实例

郑经一

长江三峡通航管理局 湖北宜昌 443002

摘要:通过对三峡船闸人字门锁定装置现有润滑流程进行分析,提出改造方案并予以实施,有效地提高了设备润滑效率。

关键字:三峡船闸;人字门锁定装置;润滑系统;技术改造

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船闸人字门时航运枢纽中最重要的结构体之一,承担着航运通道的作用。三峡船闸人字门挡水高度和启闭时最大淹没水深36m。因此,船闸在第一、二、六闸首机房外闸墙上另设置了人字门全开位液压锁定装置,并与电气联锁,以避免人字门开终停机后,涌浪、风力、船行波等外力对人字门产生不利的影响[1]

三峡船闸人字门锁定装置需要定期对其转动轴处加润滑油,避免锁定装置转动轴处摩擦阻力过大,导致人字门锁定不能正常解锁和锁定。船闸人字门锁定装置现有润滑方式为人工手动注油,维护人员需要投入大量的精力处理,注油效率较低,严重时会造成人字门锁定装置润滑不良,影响锁定装置的正常运行,甚至影响船闸通航安全和效率。因此,为了保障设备安全运行,提高使用寿命,实现降本增效,对锁定装置润滑系统进行了优化改造。

1人字门锁定装置润滑系统问题分析

人字门锁定装置现有润滑方式为人工定期手动注油,具体润滑方式为在锁定装置润滑不良需注油时,工作人员将注油泵置于现地机房,通过注油软管临时连接锁定装置注油孔进行远程注油,注油过程中需运转人字门锁定液压控制系统,另一名工作人员需在人字门区域观察注油情况,直至锁定油缸支铰间隙处有油脂溢出。其缺点如下。

1)采用人工注油方式时,没有明确的计量方式,润滑脂的加注量不准确。注油量过多时,会导致油封漏油、影响散热;注油量过少时,则不能达到减少摩檫阻力的效果,会缩短设备的使用寿命。

2)注油泵和润滑管路为临时连接,灰尘和水分易进入润滑系统,导致润滑脂失效。

3)将注油泵置于现场机房远程加油时,注油工作需要至少两名维护人员配合完成,费时费力,且由于人字门区域狭窄、高空危险等因素,维护人员的安全得不到保障。

2人字门锁定装置润滑系统改造方案

1人字门锁定装置润滑系统改造方案示意图

基于以上分析,结合日常维护保养工作经验,拟通过技术改造,改善锁定装置的润滑流程和自动化程度。整体方案如如图1所示。

方案将锁定装置手动润滑改进为电动自动润滑,当锁定装置需要润滑时,维护人员合上电控系统中的空气断路器,注油泵的电机启动,泵芯抽吸油箱中的润滑脂,并将其通过润滑管道送至锁定装置的注油口中,完成润滑;同时维护人员可以通过注油管道上加装的压力表,实时监控润滑系统的出油压力、出油时间。方案优点如下。

1)实现定量注油。整个润滑系统的注油时间和注油量可以根据实际工况,调节注油泵泵芯的泵送速率,实现注油量的精确化、可控化,降低油脂消耗。

2)实时监控系统运行状态。通过压力表实时观察润滑系统压力,确保润滑系统始终处在设定的压力区间内运行。当压力参数异常时,维护人员可以及时关闭润滑系统。

3)减少了润滑系统故障率。润滑系统整体固定可靠连接,极大减少了润滑系统污染的可能性。

4)大幅减少人工成本。润滑系统为电气控制,操作流程方便,注油效率大幅提高,且维护人员不需要在人字门区域作业,安全得到了可靠的保障。

3人字门锁定装置润滑系统改造实施

整个润滑装置由电控部分和润滑部分构成。电控部分包括空气断路器及电气线路,负责为润滑系统提供电源,并控制润滑泵的注油时间和频率。润滑部分包括润滑泵、润滑泵安装基座、润滑管道。考虑到锁定装置运行时有机构动作,为避免干涉,润滑管路的末端采用带内丝接头的高压软管转接至锁定装置。

3.1电气线路敷设

润滑系统总电源由机房下层干油泵电控箱中预留的2P空气断路器控制,电气线路沿机房下层电缆架敷设,并在润滑泵附近的电气线路上再接入一个2P空气断路器,控制润滑泵的启停。

3.2润滑泵选型及安装

结合三峡船闸工作实际及工作需要,选择型号为KFGX3MX1XXXX99+486的KFG柱塞泵。KFG泵单元是一种电动柱塞泵,其核心由一个带偏心轮并能驱动多达三个泵芯的传动轴组成。泵的四个主要组成部分:带泵芯的壳体、有液位监控的油箱、内部控制器和附件。泵壳集成有电机、带偏心轮的传动轴,偏心轮将泵芯的旋转移动转为冲程运动,泵芯在前进移动期间将润滑剂推出,在其收缩运动期间从润滑剂油箱中抽吸入新的润滑剂。油箱用于储存润滑剂。该泵通过机械式液位实现液位监控,机械师液位开关安装在搅拌器上,在油箱的液位高位随搅拌器转动时,润滑脂的阻力使其绕轴向下关闭。当达到最低液位时,摇臂开关受到的润滑脂阻力将减低。

2锁定装置润滑泵安装基座示意图

润滑泵通过安装基座固定在靠近锁定装置的墙面上,安装基座如图2所示。基座由30×30×3mm的Q235角钢双面焊制而成,焊接满足润滑泵注油所需强度要求。为延长安装基座的使用寿命,将焊缝部位清理后,基座还需做整体防腐处理,要求一底两面,底漆要求采用富锌底漆,环氧富锌底漆一道,聚氨酯面漆一道,单道涂层厚度≥30μm,涂层总厚度≥60μm。

3.3注油管路敷设

a管路路径b卡套式接头c管夹

d)高压软管与锁定装置连接

3注油管路具体现场敷设

注油管路具体现场敷设如图3所示。管路采用外径φ10、壁厚2mm不锈钢油管及卡套式接头按现场配管路径敷设,连接润滑泵出油口至人字门锁定装置顶部,并通过50cm高压软管与锁定装置注油口连接。不锈钢油管用管夹牢固固定,要求管夹间隔不大于2m,管接头数量不大余5个/套。管路敷设要求横平竖直、少弯折、少接头,避免大角度弯折,弯曲半径越小,通流面积越小,局部阻力损失[2]。卡套式接头需完全压紧,接头部位无渗油漏油现象。高压软管要求两端带内丝接头,一端M14×1.5,另一端M22×1.5,两端均需带密封功能,无漏油渗油,耐压等级5MPa。

4润滑系统调试

现场调试工作分为润滑系统功能测试及保压测试。

1)将高压软管与锁定装置拆开,打开润滑泵,用量杯在润滑管道末端,量取润滑脂,计算出润滑泵出油速率约为2.5cm/min,证明润滑系统能正常出油,且出油量满足锁定装置实际工作润滑需要,观察柱塞泵的噪声、振动和温度没有明显异常。记录调试过程中的,注油时间及出油量。

2)将高压软管与锁定装置连接,打开润滑泵,在润滑系统达到工作压力后,持压10分钟,系统所有连接口和焊缝均无漏油渗油情况,管道没有永久变形,则润滑系统可以满足注油的各项功能和性能要求。

5结语

三峡船闸人字门锁定装置润滑系统经过优化改造、现场调试后,投入实际使用,效果较好。改造不仅保证了设备润滑正常,增大了设备运行稳定性,降低了故障率,而且极大地提高了注油效率,同时大幅降低了维护人员的劳动强度,节约了成本,取得了较好的经济效益。

参考文献

[1] 齐俊麟,胡斌,王向东.三峡船闸职工培训教材[M].宜昌,[出版者不详],2002.

[2] 刘安珠.设备润滑管路的设计与安装[J].安阳师范学院学报,2002, (2):105-106.

[3] 李飞,傅伟,高颖阁.提高集中润滑管路设计效率之系统方法探索[J].装备制造技术,2015, (3):128-131.

作者简介:郑经一,男,1995.9,湖北宜昌人,助理工程师,本科,主要研究方向:船闸设备维修与管理,联系电话:15927868059,邮箱:357810356@qq.com