中车青岛四方机车车辆股份有限公司 山东青岛 266111
摘要:动车组在调试过程中,存在阀类需要调整等情况,阀类的调整存在很大的风险,为了降低风险,规范作业,本文对动车组在各种调试环境下各种阀类的调整作业进行详细讨论。
关键字:动车组、阀类、调整
引言
动车组在检修完成或者在运用过程中更换故障件后,均需要进行调试,调试中就存在阀类调整的可能,阀类调整可能会存在好多次生灾害,为了降低风险,本文分情况,对各种阀类的调整进行了讨论、规范了作业。
一、作业前准备
试验动车组按要求设置安全隔离带、安全警示旗、LED安全警示灯及安全警示牌。在调试库入口处设置作业指示牌,并填写动车组编号,作业内容,作业时间及现场负责人姓名。
点检物料、工具及设备无异常。检查作业施工环境,作业人员穿戴好绝缘鞋、安全帽等劳保用品。
二、具体作业
1.减压阀调整
1.1 用偏口钳剪断锁线,拆除减压阀调整螺栓上的铅封和锁线,用清洗剂清理残留防松标识。
1.2 使用SW13扳手逆时针旋转减压阀调整螺栓的锁紧螺母,解除所定状态。
1.3 使用SW10扳手调整减压阀调整螺栓顺时针旋转为增大设定压力,逆时针旋转为减小设定压力。
1.4 使用SW10扳手固定调整螺栓的同时,使用SW13扳手顺时针旋转紧锁螺母,使其锁紧。
1.5 使用铅封钳重新安装铅封、锁线,涂打红黑线防松标识。
表1 辅料清单
序号 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 铅封 | 8×4 | 1 | 必换件 |
2 | 锁线 | φ0.65×130 | 1 | 必换件 |
3 | 清洗剂 | 乐泰 | 20ml |
2. 压力开关(B14.04)调整
2.1 断开【制动控制2】(仅头车)、【主压缩机控制】(仅空压机车辆)空开。
2.2 关闭车下【压力开关】截断塞门,排空压力开关气路内压缩空气。
2.3如压力开关固定螺柱影响调值,用SW13扳手拧下压力开关模块左下角的固定螺栓及长圆柱垫,注意不得磕伤其它部件,用清洗剂清理残留防松标识。
2.4 用SW2内六角扳手向逆时针方向松开紧固螺钉,然后用SW5内六角扳手调整压力开关设定值,顺时针增加压力,逆时针降低压力。
2.5 安装固定螺栓及长圆柱垫,螺栓前3扣螺纹涂抹少量乐泰8150,刻打扭矩。涂打红黑线防松标记,拧紧压力开关连接器。
2.6 打开车下【压力开关】截断塞门,闭合【制动控制2】(仅头车)、【主压缩机控制】(仅空压机车辆)空开。
表2 辅料清单
序号 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 清洗剂 | 755 | 20ml | |
2 | 乐泰 | 8150 | 10ml |
3. 压力开关(B12.16、B12.24)调整
3.1断开【制动控制2】空开。
3.2 关闭车下【制动缸隔离】截断塞门,排空压力开关气路内压缩空气。
3.3 用清洗剂清理残留防松标识。
3.4 用SW2内六角扳手向逆时针方向松开紧定螺钉,然后用SW5内六角扳手调整压力开关设定值,顺时针增加压力,逆时针降低压力,涂打红黑线防松标记。
3.4 打开车下【制动缸隔离】截断塞门,闭合【制动控制2】空开。
表3 辅料清单
序号 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 清洗剂 | 755 | 20ml |
4. 停放压力开关调整
4.1断开【制动控制1】空开。
4.2 关闭车下【停放缸隔离】截断塞门,排空压力开关气路内压缩空气。
4.3 用SW2内六角扳手向逆时针方向松开紧定螺钉,然后用SW5内六角扳手调整压力开关设定值,顺时针增加压力,逆时针降低压力,涂打红黑线防松标记。
4.4 打开车下【停放缸隔离】截断塞门,闭合【制动控制1】空开。
表4 辅料清单
序号 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 清洗剂 | 755 | 20ml |
5.溢流阀(B13.03)调整
5.1用偏口钳剪断锁线,拆除溢流阀调整螺栓上的铅封和锁线,用清洗剂清理残留防松标识。
5.2 用SW6扳手对调压螺钉进行调值,顺时针变大,逆时针变小。
5.3 使用铅封钳重新安装铅封、锁线,涂打红黑线防松标识。
表5 辅料清单
序号 | 零件名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 铅封 | 8×4 | 1 | 必换件 |
2 | 锁线 | φ0.65×130 | 1 | 必换件 |
3 | 清洗剂 | 755 | 20ml |
三、清扫作业现场
点检清理作业工具及辅料,不得遗漏在车辆或设备内。
参考文献:
【1】涂贵军 浅谈差压阀气密性及压差试验 视界观 【J】,2020