稠油脱水一段加稀油改为二段加稀油课题研究

(整期优先)网络出版时间:2023-07-12
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稠油脱水一段加稀油改为二段加稀油课题研究

马广阔

中国石化河南油田分公司采油二厂  河南 南阳  473400

摘要:本文介绍了稠油的性质;影响稠油脱水的因素分析;稀油对稠油脱水的影响;重点介绍稠油脱水一段不加稀油对脱水的效果影响,特别是将稀油投加在二段脱水前的优点;有针

对性的对稠油的处理工艺进行改造,进一步提高稠油整体脱水效果,并以获取明显的经济效益为最终目的。

关键词:稠油脱水;稀油;集输工艺;经济效益

1影响稠油脱水的因素分析

1.1原油脱水的重要性

原油中含水、含盐、含泥砂等杂质会给原油的集输和炼制带来很多问题,主要是:

(1)降低了设备和管路的有效利用率,特别是在高含水的情况下更显得突出。

(2)增加了输送过程中的动力消耗。

(3)增加了升温过程中的燃料消耗。

(4)引起金属管路和设备的结垢与腐蚀。

(5)影响炼制工作的正常进行。

1.2原油化学脱水机理

存在于采出液中的水有两种状态:游离水和乳化水。原油经过沉降,可以将部分游离水及水中的盐脱除,但仍有部分水是以乳化状态存在于原油中,必须通过加热升温和投加化学药剂或其他方法,降低油品的粘度及表面张力,才能将其中乳化水脱除干净。

1.3影响稠油脱水效果因素分析

(1)稠油性质复杂:胶质沥青质含量大,混合液相间表面张力差别较大;

(2)稠油中含砂量尤其是细粉砂量大,影响原油脱水效果;

(3)在采油过程中产出流体受到各种形式的搅拌,造成原油乳化液;原油乳化影响脱水效果。

(4)破乳剂的局限性:破乳剂选型困难,同种破乳剂不能被广泛应用,适应性差,不能够在较长时间内适用,更换频繁,稠油脱水效果不稳定。

(5)老化油处理难度大:随着油田开发的不断深入,采油措施复杂化导致联合站来液成份复杂,脱水难度增加,使老化油大量产生。老化油难处理,影响联合站整个系统运行;

影响原油平稳外输质量和污水系统水质,对整个脱水系统和污水系统运行造成恶性循环。

(6)合理控制原油温度,提高温度降低原油表面张力,加大油水密度差,提高脱水效率。

(7)掺稀油工艺的影响:掺稀油的比例和油品质量对联合站的脱水效果影响也非常大。

(8)破乳剂投加点的选取对脱水的影响非常大,加药点可在井口、计量站、集中处理站等集输流程各个环节。在井口加药破乳效果好,但管理不方便;在计量站或接转站加药可起到破乳降粘作用;在脱水站加药只起到破乳作用。在集输流程中加药点应该根据原油性质条件和工艺流程的需要确定,应该保证破乳剂与含水原油在进入脱水设备之前充分混合。

2目前的稠油脱水投加稀油工艺

目前进入联合站含水 85%以上的稠油温度较低(平均44℃),按 1:1 的比例(稠油与稀油的比例)投加 65℃的稀油进行降粘。进入一段脱水(四相分离器)加热混合后。油相温度上升到 55℃,含水降低到 40%左右。然后再加破乳剂(100mg/l)、加热(78℃)后进入二段脱水(动态沉降脱水罐出口含水 8%,温度 72℃),自压进原油储罐沉降放水后(含水 1.0%,温度 67℃),由原油外输泵外输。

3改造后的稠油二段脱水投加稀油工艺

如下图1所示。

             

图1 河南油田采油二厂稠油脱水二段加稀油工艺示意图

4一段加稀油改为二段加稀油的优缺点

4.1一段投加稀油的缺点

目前河南油田采油二厂稠油联合站进站含水 85%以上的稠油(含水 85%以上),温度较低(平均 44℃),投加 1:1 的稀油(1000m3/d,温度 68℃,含水 1%)进行降粘。进入一段脱水后,加热温度上升到 55℃,一段脱出油含水 30%左右。

投加的这部分稀油(1000m3/d)含水由 1%上升到 30%,即稀油从混合来液中携带出一定的水量。

4.2将稀油由一段改为二段投加的的优点

(1)延长一段原油在分离器内的沉降时间

分离器正常条件下,油、水所占有得体积(分离器出油称重法得密度为 0.92kg/cm³),正常条件下分离器内的参数:出水高度调整在 3.15m,导油檐板高度为 3.3m,此时油水介位高度为 1.12m。油层厚度为 3.3m-1.2m=2.18m。

分离器直接为 3.6m,总长度为 14.6m。除去油水室容积,油层在分离器内占有的容积为长度为 12m,厚度为 2.18m.分离器内油层的总容积为:93 m3

各矿来油停留在分离器内的停留时间计算如下表1所示。

表1 各分离器原油的沉降时间计算对比表

由上表可以看出,一段不加稀油比加稀油时,原油在分离器的沉降时间要长很多。原油在分离器内的沉降时间越长,分离器的处理效果就越好。

(2)加稀油携带的污水量在脱水系统中,从 44℃加热到78℃造成该部分热能消耗。主要参数:水量 501m3/d,温升 44℃到 78℃=34℃。q=cm(T-T0) 其中 T 为最终温度,T0 为初始温度,含水污油的热容值 c=4.2×103J/(kg. ℃),1 大卡=4186.75 焦耳(J),标准煤热焓值 7000 大卡。煤单价为 500 元/吨。炉子热效率为 60%。q1=4.2×103 J/(kg. ℃)×501m3/d×34℃÷60%=119238×103 焦耳/d÷4186.75 焦耳=28.5×103 大卡/d。折合标准煤:28.5×103 大卡/d ÷7000 大卡/d=4.07t/d。每日效益:4.07 t/d×500 元/ t=2035 元/d。年效益:2035 元/d×365 t/n =74.28 万元。

(3)减少了加稀油携带的污水量,使原油进入动态沉降罐后沉降时间加长。主要参数:进动态沉降罐油量,油水介位高度,动态沉降罐油层厚度和油量,沉降时间。计算看出,一段改二段加稀油时,原油在动态沉降罐内的沉降时间增长 7.8 小时。如果再考虑减少加稀油量,则原油在动态沉降罐的沉降时间会更长。

(4)二段加稀油,可由来稀油干线直接加入进罐管线,减少稀油泵提升电能。主要参数:来稀油干线压力,进罐干线压力,稀油泵电机功率 75KW。由于稀油进联合站的压力在 0.8Mpa 以上,原油进动态沉降罐的压力最高只有 0.34Mpa,完全满足稀油直接加入原油进动态沉降罐干线的压力要求。即可以停掉以前的稀油提升泵,节约一台稀油泵电机所消耗的电能。实测稀油泵每天耗电 800KW.h。每年效益:800 KW.h×0.874 元/ KW.h ×365=25.52 万元/年。

(5)减少了加稀油携带的污水量,使进入动态沉降罐原油投加破乳剂量减少。

主要参数:污水量,破乳剂投加比例。由于一段改二段加稀油,减少了进动态沉降罐的液量 501吨。破乳剂投加比例为 100mg/l。每天减少投加破乳剂量:501×100 mg/l=50kg。

年节约破乳剂量:50×365=18250kg。年因减少破乳剂获得的经济效益:18.25t×1.07 万元/ t=19.5 万元。

(6)将稀油由一段改为二段投加的的优点总结

一段改二段加稀油后,原油在分离器的沉降时间加长很多;原油在动态沉降罐内的沉降时间加长 7.8 小时;由于减少热、电、药剂的消耗可获得经济总效益为每年 119.3 万元。

5项目实施情况

目前该项目流程已经改造完毕,试验方案已经编写完毕, 即将进行现场试验。