卧式镗床进给箱轴承安装板断裂的修复探索

(整期优先)网络出版时间:2023-05-25
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卧式镗床进给箱轴承安装板断裂的修复探索

张广川1,朱锐2,李健3,向武4,邓祖友5

中车成都机车车辆有限公司  四川成都 610000

摘要T612A卧式镗床是机加工的关键设备,在一次排除该设备自动进给停机故障时,发现进给齿轮箱伞齿轮轴承安装板断裂,导致伞齿轮副传动受力后无法正常啮合,无自动进给的故障。在针对该故障的几种修复方案探讨后,决定采用金属弯板嵌入方法进行修复,这

种修复方案恢复成本低、用时短、精度得到保证。

关键词轴承安装金属弯板嵌入

一、引言 

T612A卧式镗床承担了精度要求较高的孔钻削、镗削加工,是公司的关键加工设备。但该设备使用多,零部件老化公司生产任务繁忙的大配件加工高负荷运转下,出现了自动进给停故障。拆修后发现是进给齿轮箱伞齿轴承安装裂,伞齿轮副传动受力后无法正常啮合,无自动进给输出,设备停机。影响了生产任务的按时完成。

通过对处分析,发现有夹渣、气孔铸造缺陷伞齿轮副传动受力交变载荷长期作用后,应力释放在金属疲劳薄弱处发生了现象。

二、T612A镗床进给箱的结构及作用

进给箱是装在主轴箱顶端,通过齿轮啮合传递轴的旋转运进给箱共有18进给量,由手柄操纵机构选择电磁阀操纵摩擦片结合或者分离来确定档位控制进给

三、修复方案探讨

(一) 方案一:更换齿轮箱,这是保证传动精度的最佳方案。进给齿轮箱拆卸发现,伞齿轴承安装板与箱壁连接部贯穿裂纹,(见示意图),不能修复,齿轮箱整体报废需要采购相同型号齿轮箱进行更换。由于设备型号已改进需订购,周期长成本高。此方案不能满足生产进度要求。

图片2                         

                         图1                         

(二)方案二:焊接修复

该T612A镗床进给箱体材质为HT300,可采用焊接工艺修复。

1.铸铁的焊修复工艺措施

在裂纹根部5mm处钻止裂孔,两面双向45°的焊接坡口清洗除油并对部位和进行焊前预热,措施得当,可有效的减少焊接裂纹。选择镍基铸铁焊条用直流焊,以低电流施焊,减少母材的熔化。焊后加温550°C保温一定时间缓冷,防止出现白口。清除焊渣探伤

2.采用铸铁焊补工艺进给箱安装板裂纹进行修复,可能产生的焊接缺陷有:铸铁含碳量高2.93.2%,焊保温缓冷措施不当,易产生焊接白口(Fe3C),石墨高温下产CO气体,使焊缝易生气孔或者咬边现象。铸铁组织中的硫、磷等杂质入的难以清除油脂使焊接后生的白口收缩量铸铁塑性产生裂纹。

修复时不易发现箱体内材质气孔、缩松、砂眼等缺陷,易造成焊缺陷。

工艺要求严格对焊技能要求高气焊预热电焊施焊,焊接后部位缓冷保温措施得当,才能获得良的焊质量。焊后伞齿轴承安装置不能确定,轴承安装孔的尺寸精度、与另一端轴承孔的同轴度、位置尺寸发生变化修复质量得不到保证。焊修复需要控制的环节多,结合公司生产实际情况箱体焊接质量、轴承孔的位置精度不能确定方案不适用

(三)方案三:金属弯板嵌入修复

该修复方法是用Q235钢板焊接成90°弯板,镶嵌在进给齿轮箱伞齿轮相对应轴承安装开孔的位置,并用螺钉固定,圆柱销定位,经加工轴承安装孔,恢复设备使用功能的一种修理方法。

  1.  材料的选择

选用高于HT300的机械强度的Q235钢板制作弯板优点是:塑性、韧性和焊接性能优良,焊接后加温至600°C左右以消除焊接应力,可有效防止安装后弯板变形的精度变化

2.  进给箱开孔

2.1进给箱轴承安装板对应外表面加工一个适当大小的平面,平面度0.025,粗糙度达到Ra1.6。

2.2在箱壁上原断伞齿轮轴承安装筋板相对应部位削一长方形槽孔用于弯板嵌入定位安装,嵌入弯板厚度以长方形槽孔配作,采用过盈配合,便于控制伞齿轮轴承的定位精度。开孔位置如图示。

图片1  

            图2                                         图3

  1. 弯板制作
    1. 弯板是采用嵌入在进给箱箱壁的槽孔中、并用螺钉固定的,减小受力变形对精度的影响,根据形体外表面具体情况,适当增大弯板与箱体接触面积尺寸。
    2. 弯板制作时采用两块钢板,坡口,焊接成相互垂直的,并加温消除焊接应力。按实际需要制作弯板的尺寸如上图。
  2. 弯板的安装

4.1将配作的弯板嵌进给箱内,弯板与箱体外加工面接触良好

4.2用压板固定弯板,配钻4-M16的固定螺栓,然后铰削安装2-φ10圆柱销。

  1. 镗削轴承孔

按测绘的伞齿轮轴承安装尺寸、位置、精度要求镗削,保证与另一轴承的同轴度。

  1. 进给箱装配

毛刺铁屑油污,装配伞齿轮副,手动旋转,确定啮合传动顺滑、卡滞现象;配好进给齿轮箱,试车,自动进给切削运动

恢复。

图片3  

弯板安装示意图

四、 结论

试加工和一段时间运行,T612A进给齿轮箱伞齿副自动进给切削运动均匀,加工精度达到要求。这种采用弯板镶嵌的方法,材料选取、加工工艺成熟,精度可控,节约采购费用,用时短、减少设备停机生产任务的影响。为设备类似故障的快速修复提供了参考。

参考文献:

[1]刘晓亭,刘昱.大型水电机组推力轴承运行稳定性及故障诊断[J].水力发电.2002,(11).DOI:10.3969/j.issn.0559-9342.2002.11.015.

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