高桩码头混凝土灌注桩桩身及桩底缺陷处理技术

(整期优先)网络出版时间:2023-05-06
/ 2

高桩码头混凝土灌注桩桩身及桩底缺陷处理技术

董怀龙

(葫芦岛港集团有限公司)

高桩码头灌注桩施工中护壁不稳定,工序控制不严格,桩基浇灌砼后桩身存在砼离析或桩底存在较厚的沉渣,极大影响了桩基承载力,造成桩基质量不满足设计要求,本文以一个工程实例介绍高桩码头桩基桩身及桩底检测存在缺陷,加以特殊工艺处理补救后,最终桩承载力及桩身质量达到了设计要求,消除了隐患。该处理措施可为类似桩基缺陷处理提供借鉴和参考。

关键词:高桩码头;灌注桩;桩基检测;

1. 前言

高桩码头是港口建设的主要码头结构型式,桩基是高桩码头的重要组成部分。在桩基施工过程中会遇到各种复杂地层,在施工中会遇到各种问题及因素的影响呢,会造成桩底沉渣或多或少超出规范要求,最终静载抽样检测不合格,桩基质量不满足设计及规范要求;给后期港口运营带来较大的安全隐患。为了规避这些危害的发生,需要在基础施工期间详细分析地层情况,合理选择施工工艺,同时对出现的问题要采取补救措施,确保桩基础满足港口工程各项规范要求。

2. 工程概况

拟建工程位于北方沿海某港口,由3个泊位组成,每个泊位水工结构按照10000DWT LPG 船预留。码头3个泊位连片式布置方式,总长为560m,宽为20m。码头东侧结构段长100m,排架间距7.5m,桩基采用Ф1200mm 嵌岩桩。每个排架布置4根直桩。码头第三到第九结构段每个分段排架间距7.0m,桩基采用600×600mm 预应力实心方桩。

3. 桩基完工检测情况

在基坑土方开挖后对1#泊位随机选取了5根桩做静载检验,结果150号桩承载力不能满足设计要求,经最初10%抽芯23根桩大部分桩桩底存在缺陷,后经设计院加抽的23根桩中还有7根桩桩底存在离析或沉渣,最终1#泊位100%进行抽芯检测,检测结果为有79根桩桩底离析或沉渣超过了规范要求。

4. 出现桩底及桩身缺陷的原因分析

根据本施工场地的地质条件及施工中遇到的实际情况,质量缺陷问题的发生是由各种原因造成,其中最主要为:场区地质条件复杂,施工未采用优质泥浆,清孔及清孔后等待时间过长,造成泥浆中悬浮的渣粒沉淀;孔壁卵石在下笼时碰掉到孔底;初灌冲击力不够或混凝土初始方量不足导致孔底留有沉渣或灌注前导管离孔底过高,造成局部砼与泥浆混合,产生离析等;主要现象为桩底砼离析、蜂窝和少量存在夹泥,从而影响桩的承载力。

5. 桩底及桩身砼缺陷处理

针对该项目钻孔灌注桩桩底出现离析或少量沉渣的问题,经分析并结合以往成熟处理的案例拟定采用高压旋喷结合高压桩端封闭注浆措施来处理[1]。对这些存在桩底离析严重和夹泥或沉渣超过规范的桩采取用高压旋喷置换法进行处理,对桩端轻微缺陷的桩进行封闭压浆加强处理等措施,以提高桩端砼的完整性及其强度,从而达到设计要求。

5.1. 高喷法处理各项参数及要求

1)高压水切割压力25~30MPa;注浆浆液水灰比0.6~0.65,42.5R普硅水泥,掺入0.3%的三乙醇胺早强剂;

2)高压喷浆压力25~30MPa,高压压浆压力3~5MPa;旋转速度20~30r/min,提升速度7cm/min;

3)注浆体强度:不小于M35;清孔与喷浆在缺陷段重复次数不少于3次,依据桩底缺陷大小来调整。

5.2. 高喷法处理施工工艺

根据现场检测资料及钻芯资料,对桩底砼蜂窝离析夹泥及沉渣的桩,处理采用25~30MPa 的高压清水切割、二次成桩旋喷新工艺进行施工。

5.2.1. 施工设备

该工程施工设备选用MGJ-30型钻机,同时完成清孔和高压喷浆两个系统工作,结合天津聚能高压泵进行施工。

5.2.2. 施工工艺

对于孔底沉渣或离析缺陷区域在5~10cm的桩采取先进行孔底来回高压水切割洗孔,再对缺陷段进行高压喷浆处理,孔底喷浆次数不少于2次,最后对上部空孔进行回填注浆(如图1中的第1~2步)。对于孔底沉渣或离析超过10cm的桩在桩端进行高压洗孔、高压旋喷注浆完毕后,将预埋并变径后的钢管接头与高压注浆管接头连接牢靠,用3~5MPa的压力进行二次压入水泥浆并持续10min ,达到渗透注浆的效果[2]

1) 高喷工艺流程

高压旋喷注浆的整个施工工艺流程为:孔位确定钻机成孔预埋压浆管喷射切割冲洗水泥浆制备高压喷浆作业高压压浆拔管移机至下一孔位。

2) 施工工艺

① 孔位确定:利用基桩截面上抽芯的钻孔,确保旋喷有效半径到达基桩边缘,离析严重的(缺陷区域超过0.2m)在离抽芯孔0.3m左右再增设一钻孔;

② 钻机成孔:钻孔开孔前使钻头对准孔位中心,调整钻机水平及调校钻杆垂直,务必使钻孔垂直度不大于1%(砼离析段少于20cm的利用桩截面上已有的抽芯孔,该项工作不做,大于20cm 离析的在桩截面上再增补1~2个钻孔);

③ 预埋压浆管:

钻孔通道形成后,采用φ76钢管,长90cm,孔内60cm,高出孔口30cm,防止高压水切割冲洗后的泥砂返回孔内,钢管预埋采用水泥砂浆或水泥净浆均可,高出孔口一端加工变径接头以便与高压注浆管相连;

④ 高压旋喷与注浆工艺:高压清水切割冲洗与成桩工艺分开进行,使用高压清水由上而下,即钻机立好后喷嘴即喷出压力为 25~30 MPa 的高压清水,用高压清水冲切拟处理部位,旋转钻杆,并按每分钟20cm的速度往下钻进,使喷射流成扁平的螺旋形冲切拟处理部位,形成圆柱形的空孔或使拟处理部位连通性加强,钻杆不断往下加,由高压清水冲切出的泥浆不断上冒,钻孔不断加深,直至拟处理部位底部。待钻杆下至预定深度后,将喷射高压水转换成喷射高压水泥浆进行旋转,并按7cm/min的速度缓缓提升钻杆,借喷射旋转提升的协调作用,使水泥浆灌满碎石缝隙,从而固结成桩[3]

5.3.封闭注浆处理施工工艺

5.3.1.工序施工方法

① 清洗桩端用注浆泵向桩孔内压入清水,从底部往上进行清洗,将孔内残余钻渣及泥浆清洗,让其返出孔外,直至孔口返出清水为止。

② 预埋压浆管(对于桩底无沉渣的不进行预埋,只进行封孔处理)压浆管采用外径25 mm 的普通焊管,管底1米范围内按照0.15m的间距梅花状钻直径6mm左右的出浆孔,管底端进行封闭,压浆管露出地面段安装闸阀一,浆管下放孔底。在孔口段与压浆管并排安装1.0米长的排气返浆管,管口安装闸阀二。最后用快硬水泥将孔口以下1米段进行封堵。

③ 浆液制作

采用42.5R普硅水泥按0.6:1~1:1的水灰比进行浆液搅拌,根据搅拌桶的体积计算出水泥掺量和水的加量,对浆液进行充分搅拌,在搅浆桶出口出安装过滤网,以确保压浆管出浆孔不被赌塞。

④ 压浆作业

启动压浆泵,向孔内压入水泥浆,压浆采取先用稀浆压入,最后压入浓浆,注浆初始阶段用1:1的稀浆灌注而后逐步提高浓度,终止注浆前浓度最高为 0.6:1,相对应此时的注浆压力亦最高,以达到“挤密”的效果,以确保结石率达到100%。在压力达到3~5 MPa以上便可停止压浆,并观察约几分钟,若压力不下降便可关闭压浆管闸阀,完成压浆作业,对送浆管及压浆泵进行清洗。

6. 高喷处理后的质量验证

6.1.压浆处理后的桩身及桩端砼质量状况检测

对所有桩端沉渣或离析超过5cm的桩经过处理后建议做100%的小应变检测,同时在其中随机选取10%的处理桩进行再次抽芯验证桩端处理效果,对处理桩有选择性地按10%再次抽芯检测,结果为桩底无沉渣,钻进进尺正常,芯样呈长柱状、短柱状及块状,断口吻合,其中有2根桩桩底芯样达到抗压强度检验取样长度的进行了抗压强度检验,强度均大于25 MPa,满足处理后设计要求的桩端砼强度,其余桩取样条件不满足故未做抗压强度检验,但钻进进尺正常,芯样基本完整,小处理完后小应变检测总桩数为237根,其中一类桩为221 根,二类桩16根。

6.2. 承载力检验

工程完工后的处理承载力检测采用随机抽样的形式对桩进行静载检测,主要检验其承载力能否达到设计要求。根据处理前的静载检验情况分析(113号桩桩端离析在17cm左右,承载力检测为940吨,为合格;208号桩桩端离析53cm 承载力检测为940吨,为合格)对于沉渣或离析在20cm以下的桩可不进行静载检测,对于原静载不合格的150号桩必须重新做静载实验,另外由甲方或监理随机选取一根离析或沉渣超过20cm 的桩进行静载检测。处理完后又进行了2根桩静载检验,承载力均不小于9400KN,沉降量均在规范允许范围内,满足设计要求[4]

7.结语

本文通过一个高桩码头桩底及桩身砼缺陷处理工程实例,验证了可以通过高压旋喷法处理嵌岩桩桩底成沉渣及桩身砼离析等缺陷。从而能作为桩基验收过程中检测出的一些影响桩基承载力,造成工程质量隐患的补救手段,给桩基质量做出了保障,确保码头整体沉降稳定。

参考文献

[1]肖晨.压力注浆处理桩基缺陷的施工技术[J].珠江水运,2020(14):86-87.

[2]张金纯,王海燕.高压喷射注浆法在岩溶区处理冲孔桩基缺陷及桩底溶洞的应用[J].西部探矿工程,2013,25(8):5-6.