脱硫岛智慧化运行优化改造

(整期优先)网络出版时间:2023-04-17
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脱硫岛智慧化运行优化改造

时扬 ,王玉龙 ,杨海瑞 ,张进

华能沁北发电有限责任公司  河南济源  459012

摘要为实现火力发电厂脱硫岛一键启停的目标,智能、可靠、高效的脱硫控制系统是实现该目标的关键前提。华能沁北电厂脱硫系统智能运行优化改造以完善系统测点、提升监测参数的准确性、优化系统控制策略为基本目标,提出了制浆、供浆、氧化风系统优化改造;通过历史数据建立智能辅助运行系统,给出循环泵组合建议及pH值控制范围。可以提高脱硫系统的自动化和智能化水平,使得脱硫系统高效稳定闭环运行

关键词:湿法脱硫;制浆系统;供浆自动;氧化风系统;智能辅助运行系统

0 引言

华能沁北电厂脱硫系统的运行控制由于设备多、系统复杂、测点不完善、控制系统智能化程度不足等特点,系统及设备的运行启停等操作仍需投入大量监盘、操作、巡检人员。实际运行过程中,为避免环保排放超标风险及频繁的参数调整,运行人员把出口SO2浓度控制在较低水平从而导致设备运行经济性较差,因此脱硫系统存在较大的节能运行优化空间。

1 制浆系统优化

沁北电厂湿式球磨机制浆系统如图1所示,目前存在再循环箱出口管路无密度计,对于石灰石旋流器运行状态无法正常监测;供浆箱无在线密度表计,运行人员目前根据经验比例进行石灰石浆液制备,对于石灰石浆液密度无法精细把控,运行操作较为频繁,因此无法实现稳定供浆。

1)在图1石灰石再循环箱出口管路增设质量流量密度计,通过结合旋流站入口压力参数监测,实现对于球磨机制浆效果及石灰石旋流站分配效果在线分析及监控。当磨机制浆异常或石灰石旋流器分配效果变化时,DCS系统可及时发现,提示检查磨机及旋流站。

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图1 湿式球磨机制浆系统

2)对石灰石浆液箱新增石灰石浆液密度在线测量表计,减少石灰石浆液的定期取样化验工作;同时,通过监测合理控制制浆系统补水量,保证石灰石浆液在合理密度范围内,实现精准制浆、供浆。

2 供浆系统优化

2.1 供浆系统现存问题及优化建议

现有供浆系统供浆泵为变频调节,供浆自动控制以联络烟道SO2为过程量调节供浆泵频率。由于脱硫控制系统具有非线性、时变、大迟延、大惯性等特点,供浆自动投入后系统运行不稳定,无法实现连续稳定供浆,难以平衡环保指标和脱硫系统经济稳定运行之间的问题。

供浆泵压头裕量较小,供浆泵变频可调节范围受限,变频器低于40Hz运行时,供浆管道易出现供浆出力不足导致管道堵塞的状况。单台供浆泵无法满足高负荷供浆需求,在高负荷高硫分的工况下,需同时启动两台供浆泵进行供浆。在使用电石渣作为脱硫剂替代石灰石进行供浆时,由于电石渣反应特性强的特点,利用现有变频器对电石渣浆液供浆量的调整存在流量调节精度不足、部分工况下自动供浆难度大的缺点。

为实现供浆精细调整,新增变频器及供浆回流管路,新增供浆母管调节电动阀。使用供浆回流+调节阀”的方式实现供浆流量宽幅调节,满足单台供浆泵连续稳定供浆的需求。

2.2 吸收塔供浆自动控制策略

供浆自动控制策略如图2所示,对于实际工况下联络烟道SO2值进行预测,分配一、二级吸收塔脱硫效率。同时基于原烟气参数及脱硫剂(石灰石浆液/电石渣浆液)参数建立基准供浆算法模型后给出基准理论供浆量;基于出口SO2和锅炉负荷,构建不同变化趋势下的脱硫优化补偿模型,输出供浆补偿量;根据pH值目标设置值进行变量调节,实现pH值主调的供浆自动。

图2供浆自动原理图

3 氧化风系统优化

3.1 氧化风系统现状

在双塔串联脱硫系统中,常见的氧化风机配置有两种方式,一种是两座塔分别配置氧化风机,另一种是两座塔合用氧化风机系统。【1】沁北电厂一二级塔氧化风系统分别布置,一级塔为3台罗茨风机,二级塔为2台离心风机,均为工频控制,风机参数配置如表1所示。在实际运行中,由于二级塔脱硫量较少,对氧化空气的需求量较低【2】

表1 氧化风机参数配置

现有运行方式基本以设计最大氧化风量补入塔内浆池,浆液常处于过氧化状态,导致氧化风系统运行能耗偏高;同时,由于过量的空气补入吸收塔浆池,吸收塔浆池的起泡现象趋于严重,且塔内浆液溶解氧提升,设备及管道腐蚀风险加剧。

3.2氧化风系统优化方案

1)对于一、二级吸收塔氧化风管进行管路改造,连通二级塔氧化风至一级塔氧化风母管,新增二级塔氧化风至一级塔、二级塔开关阀,实现二级塔氧化风量在线切换。氧化风管路互联后,增加了应对不同负荷工况的氧化风机组合方式,DCS控制系统中建立理论氧化风量计算模型,根据运行工况变化,给出氧化风机调整策略。

一级塔3A/3B+3D/3E氧化风机,该组合可替代3C氧化风机或3A+3B的组合方式,满足低负荷工况下的氧化风高效节能运行。一级塔3A+3B+3D/3E氧化风机,该组合可替代3A/3B +3C氧化风机的组合方式,满足中高负荷工况下的氧化风高效节能运行。智能氧化风系统预计年均节能367500-517500kW·h,年均节能收益14.2-20万元。

2)增设石膏亚硫酸盐在线分析仪,实时监测石膏中亚硫酸盐含量,防止石膏因欠氧化导致品质下降。安装位置设置于浆池区或附属管路安装,在线测量结果通过4~20mA信号上传至DCS控制系统,如图3所示。在线亚硫酸盐分析仪通过计量蠕动泵、精密注射泵以及氧化还原电极,替代人工操作实现碘量法的亚硫酸盐在线自动分析。根据在线测量亚硫酸盐浓度,控制吸收塔内氧化风量的补入。

图3 在线亚硫酸盐分析仪

结语

脱硫系统智慧化运行优化改造后极大减少了运行人员工作强度,确保设备及管路安全可靠运行,检修人员工作量及检修成本减少20%以上。显著提高脱硫系统自动化、智能化运行水平,在确保环保指标达标的前提下,提高脱硫系统运行可靠性、灵活性、经济性。

参考文献

[1] 张晓玲,廉珂,祁东东,等.双塔串联脱硫系统技术特点分析及优化建议[J].能源环境保护,2019,33(4):37-40.

[2] 魏宏鸽,徐明华,柴磊,等.双塔双循环脱硫系统的运行现状分析与优化措施探讨[J].中国电力,2016,49(10):132-135.