浅谈砂石加工系统创新技改、优化工艺稳定生产质量

(整期优先)网络出版时间:2022-11-18
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浅谈砂石加工系统创新技改、优化工艺稳定生产质量

陶庆晰

中国水利水电第八工程局有限公司    湖南 长沙   410000

摘要:随着城市化进程的加快、建筑规模的增加,砂石的消耗量呈现出上升趋势。根据相关部门公布的数据,我国每年砂石骨料的消耗量约为 180 亿吨,经济产值达到 90000 亿人民币。为控制建筑项目成本,拓宽收益空间,施工企业从实践角度出发,依托现有技术资源,初步构建起砂石加工系统,通过系统调试、成本控制等举措,形成完善的砂石加工体系,在保证建筑施工环节砂石充足稳定供应的同时,控制砂石加工成本,构建完善的砂石加工处理机制。本文主要针对砂石加工系统创新技改、优化工艺稳定生产质量进行简要分析。

关键词:砂石系统;新型 360°旋转筛网;技改创新

1砂石加工系统概述

系统掌握砂石加工系统基础结构、技术特点,形成整体性的思维认知,明确砂石加工系统运行管理与成本控制的基本要求,以砂石加工系统整体架构为基础,针对性地完善砂石加工系统运行管理与成本控制策略。

砂石加工系统在治砂、冲洗、筛分与存储机械设备的支持下,实现了砂石骨料的破碎、筛分、冲洗、存储以及运输等加工任务,通过砂石骨料的细化处理,充分满足建筑项目混凝土施工环节对于砂石的使用需求。考虑到砂石使用情景的不同,砂石加工中系统运行环节,可以根据需要添加人工砂石骨料、天然砂石骨料,实现砂石性能的有效提升。

2未经技改的给料机生产方式

传统棒条给料机,是通过给料机的振捣进行进料,底板有檩条支持钢板,毛料进入入仓口后通过棒条给料机直接进入颚破进行破碎。生产出来的成品骨料质量的好坏直接取决于毛料的干净程度。 但是结合现场揭露的地质情况,料场的夹泥带和溶槽较多,会对开采的毛料进行污染,影响砂石骨料的生产质量。若直接采取高压水冲洗,毛料将变得湿润,不仅会堵塞筛网,而且砂石骨料逊径会增多,影响砂石骨料的质量,并且传统的给料机无法排水,会一直影响砂石的含水量。

3传统含泥量解决方法

传统解决含泥量的方法就是在棒条给料机底部开口或增加筛网,通过增加一条弃料皮带机,将弃料运输至弃料堆,有时为考虑重复利用,在弃料进入皮带机之前增加螺旋洗砂机。此种做法的弊端:

①在棒条给料机底部开口,开口大小不好控制,只能是经验值,过大有用料将弃走,过小达不到减少含泥量的效果。

②开口尺寸无论大小,均容易被堵塞,尤其是雨季生产,安装的筛网也是如此。

③增加螺旋洗砂机,将增加成本,尤其是增大污水处理的成本。 为了解决以上问题,设计了新型 360°旋转筛网,投入运行结果表明,旋转筛网解决了骨料间夹泥及与之接触的泥土,基本上能解决70%的含泥量问题。

4新型 360°旋转筛网的设计

4.1尺寸设计

将棒条给料机底板前面的1/3 位置整个底板割掉,宽度为现有棒条给料槽的宽度,长度可根据料场的含泥量而定,含泥量较少时筛网的尺寸为36cm×100cm,含泥量较多时筛网的尺寸为62cm×100cm。

4.2设计原理

棒条给料机的底板部分被割掉后,考虑采用旋转滚轴代替原来的钢板旋转滚轴,旋转滚轴净间距:2cm→3cm→5cm。旋转滚轴旋转和动力来源主要为两方面:一方面旋转滚轴竖直方向的动力棒条给料机自身振动,带动新增滚轴产生振动,有利于泥块和泥团快速下落;另一方面旋转滚轴水平方向的动力棒条给料机自身振动,使毛料仓的毛料自动向前移动,同时带动旋转滚轴水平旋转。 如此,粒径≤2cm 泥团和细泥颗粒将从2cm 直径的空隙漏掉;2cm<粒径≤3cm 的泥团将跟随毛料推动旋转滚轴旋转,最终被带至3cm 直径的空隙漏掉;同理3cm<粒径≤5cm 的泥团将跟随毛料推动旋转滚轴旋转,最终被带至 5cm 直径的空隙漏掉。 泥团较多时,可以再增加一个旋转滚轴,空隙为5cm,掉落下来的泥团和细泥颗粒将从弃料皮带机弃掉。

4.3旋转滚轴的结构

旋转滚轴需要结合现有的设备尺寸及条件进行设计和制造,两端头固定在棒条给料机两侧的檩条上,作为支撑,滚动灵敏性要高,且两端头需要封闭,不能让细毛料进入滚轴内部。为了节约成本,利用现有的长为 1000 mm皮带机滚轴进行加工,在两端头进行加固,并在两端头加入橡皮塞,防止细石进入旋转轴内部损坏旋转轴。具体旋转轴结构见图1。

图1 360°旋转筛网结构

4.4新型 360°旋转筛网安装及施工

根据该项目料场含泥量,共利用5个旋转滚轴组成本次旋转筛网。 在拆除棒条给料机底板时,将两侧的檩条保留,并根据旋转滚轴的尺寸结构及筛网的间距,在檩条上进行放样,并标记,然后在檩条上切割固定旋转滚轴的卡槽。卡槽施工完成后,安装旋转滚轴,并对两端头进行遮盖处理,增加橡皮塞。

5新型 360°旋转筛网运行及产生的成效

振动给料机的振动带动旋转轴滚动,振动力量有限,在天气干燥时,进料仓的毛料较为干燥时,360°旋转振动筛网运行效果较好,一天清除1次可满足生产要求;西南地区属于亚热带季风气候,常年潮湿多雨,筛网易堵,一天清除4次可满足生产要求。 加之振动给料机长度有限,限制了旋转筛网的设计长度,雨季生产毛料含泥严重时,其裹泥无法去除干净。 因此,360°的旋转筛网需要进一步提升。

6新型 360°旋转筛网进一步改造和提升

鉴于振动给料机振动力不足,导致旋转筛网旋转速度不足,为了提升旋转速度,在每个旋转轴上增加机械齿轮,然后增加电机带动齿轮、齿轮带动旋转轴的方式来提高旋转速度。 采用的原理与老式压面机的原理类似。 同时考虑毛料的含泥量不稳定性,如果不能控制旋转筛网的旋转速度,则会对有用毛料造成较大的浪费。

7新型 360°旋转筛网运行效果

根据振动给料机的运行原理,毛料卸车后经过振动的方式输送至颚破口,最先到达颚破口的是粒径较大的毛料,最后到达颚破口的是粒径较小的毛料。 根据旋转筛网的除泥效果,粒径较大的毛料与旋转筛网接触的面除泥效果较佳,未接触的面就相当于未进行处理。 小粒径毛料存在一定输送厚度,底部和中部与旋转筛网接触的面除泥效果较佳,但是上层仍然得不到处理。 根据旋转筛网的运行来看,旋转筛网解决了骨料间的夹泥及与之接触的泥土,基本上能解决 70%的含泥量问题,但仍然解决不了顽固的裹粉和裹泥问题。

8骨料出现逊径、裹粉和裹泥的问题分析及传统解决模式

前期枯期生产过程中,有了 360°旋转筛网的投入,根据砂石骨料检测的数据可见效果较好。 进入汛期后,受连续降雨的影响,加之料场喀斯特地貌存在夹泥及溶槽较多的影响,导致部分毛料裹泥严重,旋转筛网解决了骨料间的夹泥及与之接触的泥土,基本上解决了70%的含泥量问题。 通过试验数据,生产出来的大石、中石和小石逊径、裹粉和裹泥严重,经分析是剩余部分含泥导致筛网堵塞,造成生产出来的骨料逊径、裹泥及裹粉问题严重,需要进一步处理。传统冲洗方式有两种:第一种,在进料口安装冲洗装置,经冲洗进行生产,导致 1#、2#筛分楼的筛网堵塞,经试验检测,大石、中石及小石逊径比较严重,经分析,主要是毛料经水冲洗后,变得湿润,很容易将筛网堵塞,造成逊径和裹粉。 第二种,在成品料仓地弄处设置冲洗装置,这样经试验检测,输送至拌和系统的骨料含水量比较大,对混凝土生产的稳定性控制较难。 故两者均不宜选取。

9结束语

综上所述,建设合格的工程,具有合格的砂石骨料是前提。充分利用现场条件进行改装,成本投入较少,根据成本核算,该项目投入约 10万元,节约成本每年超过105万元,创造利润 36余万元,且针对地质复杂,典型的喀斯特地貌,溶缝、溶槽、夹泥较多的料场区域,通过创新技术改造,设置了新型 360°旋转筛网解决了70%的毛料含泥量问题。通过改变生产工艺,增加和改变冲洗装置的位置,彻底解决了大石和中石裹粉、裹泥和逊径的问题,具有较大的推广前景。

参考文献

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