海南省 572724
【摘要】:生料SM高,易烧性差,窑产量低,窑头飞沙大,现场环境卫生治理困难。为改善生料易烧性、提高窑产量、在确保实物质量的前提下,结合公司原燃材料质量情况,通过降低石灰石硅含量或提生料高铁、铝含量来降低生料SM,改善生料易烧性,降低煤耗。
【关键词】:优化、配料工艺、降低煤耗
一、用于水泥熟料生产的石灰石矿山资源情况
矿山石灰石整体品位偏低,且硅含量偏高,2021年钻孔平均SiO2含量达13.37%。石灰石易磨性差,原料磨磨辊磨损严重;生料易烧性差,窑产量低,窑头飞沙大,现场环境卫生治理困难。
生料SM高是导致以上情况的主要原因,可通过降低生料硅含量或提高铁、铝含量来降低生料SM,改善生料易烧性。我公司生料基本为两组分配料,主要成分是石灰石,达95%以上,其他为铁矿和少量页岩。
二、生料配料工艺优化前生熟料率值及煤耗(1月-6月)
1.生料配料工艺优化前原燃材料及煤灰化学成分
项目 | LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 水分 | 总和 |
石灰石 | 36.05 | 12.79 | 2.02 | 0.76 | 45.00 | 2.34 | 0.81 | 0.120 | 0.32 | 99.89 |
页岩 | 6.28 | 67.19 | 12.12 | 9.14 | 0.81 | 0.91 | 1.80 | 0.19 | 12.06 | 98.44 |
低硅 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁质原料 | 6.93 | 40.89 | 11.35 | 35.81 | 1.50 | 1.23 | 1.30 | 0.16 | 9.64 | 99.17 |
煤灰 | / | 49.64 | 37.94 | 4.77 | 3.69 | 0.36 | 0.79 | 0.22 | / | 97.41 |
生料配料工艺优化前,料堆石灰石CaO控制指标为45.00±0.50%,SiO2为12.80%,进厂铁矿品位Fe2O3为35.81%。
2.原煤工业分析
灰份% | 挥发份 | 固定碳 | 水份 | 煤热值KJ/Kg | 熟料单位热耗 | 煤灰沉降率 | 煤灰掺量% |
23.11 | 28.12 | 47.64 | 1.12 | 24895 | 3512.00 | 100.00 | 3.26 |
原煤空干基灰分为23.11%,空干基热值为24895KJ/Kg,煤灰掺入量为3.26%。
3.生、熟料化学成分如下表(%):
项目 | LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 总和 |
生料 | 34.93 | 13.87 | 2.38 | 2.11 | 43.33 | 2.30 | 0.83 | 0.12 | 99.86 |
熟料 | / | 22.24 | 4.77 | 3.29 | 64.53 | 3.43 | 1.26 | 0.19 | 99.71 |
4.生、熟料率值及矿物组成如下(%)
项目 | LSF | KH | SM | IM | C3S | C2S | C3A | C4AF |
生料 | 100.71 | 0.995 | 3.09 | 1.13 | / | / | / | / |
熟料 | 92.12 | 0.891 | 2.76 | 1.45 | 56.82 | 21.22 | 7.07 | 10.01 |
通过配料计算,配料工艺优化前熟料三率值目标值为KH:0.890±0.01;SM:2.80±0.1;IM:1.40±0.1。经统计1-6月出窑熟料3天抗压强度为30.1MPa、28天抗压强度为53.5Mpa,窑台产为 111.77t/h ,熟料煤耗为113.15t/kg。
三、优化配料工艺后熟料成分及煤耗
通过降低石灰石中SiO2含量对降生料SM影响较明显;或提高石灰石铝含量或提高铁矿品位,在相同配比下能提高生料铝、铁含量,亦可降低生料SM。
7月开始采购高品位石灰石搭配使用,通过理论测算,最低需按15%的比例搭配CaO为51.00%的石灰石,同时通过采购Fe2O3含量50%以上的铁质校正材料铜渣粉搭配使用,才能满足两组分最基本配料要求,具体配料方案如下:
1. 石灰石搭配后化学成分
SiO2 | Al2O3 | CaO | 比例 | |
自有 | 13.61 | 2.52 | 43.32 | 85.00% |
外购 | 6.00 | 1.00 | 51.00 | 15.00% |
搭配后 | 12.47 | 2.29 | 44.47 |
2.铁质校正材料搭配后化学成分
LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | 搭配比例 | |
普通铁矿 | 6.93 | 40.89 | 11.35 | 35.81 | 1.50 | 1.23 | 55.0% |
铜渣粉 | 5.68 | 18.34 | 9.87 | 57.06 | 2.28 | 1.35 | 45.0% |
搭配后 | 6.37 | 30.74 | 10.68 | 45.37 | 1.85 | 1.28 |
3.生、熟料化学成分为(%)
项目 | LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 总和 |
生料 | 34.85 | 13.45 | 2.64 | 2.31 | 42.75 | 2.29 | 0.83 | 0.12 | 99.25 |
熟料 | / | 21.60 | 5.15 | 3.59 | 63.60 | 3.42 | 1.26 | 0.19 | 98.80 |
4.生、熟料率值及矿物组成如下(%)
项目 | LSF | KH | SM | IM | C3S | C2S | C3A | C4AF |
生料 | 101.08 | 0.998 | 2.72 | 1.14 | / | / | / | / |
熟料 | 92.32 | 0.890 | 2.47 | 1.44 | 54.93 | 20.79 | 7.57 | 10.91 |
通过配料计算,搭配15%外购高钙石灰石和提高铁质校正原料Fe2O3含量,熟料三率值目标值设为KH:0.890±0.01;SM:2.45
±0.1;IM:1.45±0.1。统计7-12月出窑熟料3天抗压强度为29.6MPa、28天抗压强度为53.5Mpa,窑台产为113.35t/h,熟料煤耗为107.96kg/t 。
四、结论
综上所述,可通过搭配外购高品位石灰石,提高窑配料用石灰石品位,对生料率值进行校正,降低生料SM,改善易烧性,提高窑台时产量,降低煤耗,同时保证出窑熟料实物质量不变。
【参考文献】:
1 .王君伟. 新型干法水泥工艺生产计算手册.化学工业出版社,2013年5月
2 .沈威.水泥工艺学【M】.武汉.武汉工业大学出版社,2022.1.
3 .刘辉敏.水泥生产技术基础.化学工业出版社.2016年01月.
4 .丁奇生.水泥生产技术丛书—水泥的原料与燃料.化学工业出版社.2009年11月.
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