电厂汽轮机循环水泵汽蚀分析和优化建议

(整期优先)网络出版时间:2022-10-19
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电厂汽轮机循环水泵汽蚀分析和优化建议

陈露

东莞深能源樟洋电力有限公司。邮政编码:523620

摘要:某电厂在循环水泵投运后,一直存在着泵体轻微汽蚀的现象,通过对现场汽蚀产生的原因进行分析,介绍方案优化,并着重于对新建电厂在设计时应充分考虑汽蚀问题,用最小的代价消灭泵体汽蚀的现象,为循环水泵和整个循环水系统的安全运行减少隐患。

关键词:循环水泵、汽蚀、原因分析、优化解决

0引言

某电厂扩建2套9F级改进型燃气蒸汽联合循环、一拖一单轴、调峰发电机组,燃气轮机采用上海电气安萨尔多AE94.3A机型;汽轮机采用上海汽轮机厂生产的三压、再热、单轴、反动式、双缸、轴向单排汽、凝汽式、高压缸加中低压缸合缸。循环水系统采用带机械通风冷却塔的扩大单元制循环冷却供水系统,循环冷却水介质为淡水,四台循环水泵入口共用一个前池,一套机组循环水泵配套为一机二泵型式,根据不同季节和负荷保持机组适用的水量,每台机组均配备一台双速(高速和低速)电机和一台定速(高速)电机运行。循环水系统泵组配置具体如下图1

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图1循环水系统泵组配置

循环水泵为单级双吸、水平中分卧式离心泵,流体进出口在泵体水平中分面以下,泵组具体配置和参数如下

表1循环水泵技术参数

项目

单位

5A/6A循环水泵

5B/6B循环水泵

型号

/

SGD1100×1000JG

型式

/

单级双吸、水平中分卧式离心泵

流量

m3/h

12960/10800

12960

扬程

mH2O

22/16.5

22

轴功率

kW

873/546

873

转速

r/min

495/425

495

汽蚀余量

m

5.3/3.5

3.5

1现象

    自循环水泵投运后,循环水泵一直存在着汽蚀,循环水泵入口前池在泵运行时水位有翻滚和漩涡的现象,但根据高、低速泵的运行方式不同,汽蚀现象有所区别,如在每台机组带较高负荷运行,两台循环水泵均在高速运行时,循环水泵入口和泵体有非常轻微的汽蚀声音,入口管、泵的振动和其他参数均正常;在机组带部分预选负荷运行,循环水泵保持一台高速、一台低速运行时,高速泵体的汽蚀声音相对较明显,但泵体和轴承的振动、温度及电机各参数均正常,泵体内无杂音,通过对泵体放气后,汽蚀现象没有任何改善;低速泵则没有汽蚀的现象且泵运行声音较小。

2 运行数据收集和原因分析

2.1泵组运行数据收集

两台机组同时运行时,通过对高、低速循环水泵同时运行的泵组现场数据检查,对就地压力表的数据记录如下表

表2循环水泵运行数据记录表

#5机组运行

泵组

泵入口压力P1(MPa)

泵出口压力P2(MPa)

机组母管压力P3(MPa)

5A(低速运行)

0.025

0.205

0.211

5B(高速运行)

0.03

0.21

0.212

#6机组运行

6A(低速运行)

0.032

0.215

0.214

6B(高速运行)

0.025

0.21

0.214

2.2 原因分析

2.2.1泵组运行扬程分析

两套机组水泵进出口管道直径一致,且泵进出口压力表安装位置及高度一致,通过扬程计算公示H=(P2-P1)×102,通过计算得出每台泵运行时的扬程:5A泵扬程为H=(0.215-0.032)×102,即扬程为18.66m;5B泵扬程为H=(0.21-0.025)×102,即扬程为18.87m;6A泵扬程为H=(0.21-0.03)×102,即扬程为18.36m;6B泵扬程为H=(0.205-0.025)×102,即扬程为18.36m。

2.2.2泵组设计扬程分析

初步设计时,高速泵的设计扬程为22m,低速泵设计扬程为16.5m,而从现场实际运行时高低速泵的流量和扬程分析,高速泵实际运行时处于大流量、低扬程的工况,而低速泵则处于小流量、高扬程的工况,均未能在设计的要求工况下运行,造成了水泵汽蚀。

2.2.3泵组汽蚀原因分析

通过循环水泵的性能曲线可以看出(图2和图3),在高速和低速泵搭配运行时,高、低速泵均未在性能曲线设计的工况下运行,而高速泵随着流量急剧增大,扬程降低较多,高速泵运行在水泵的低扬程处,水泵的必须汽蚀余量也相应剧增,导致了高速泵泵体的汽蚀现象,而在实际运行时,相对于6B高速泵比5B高速泵的扬程更低,所以,现场6B泵的汽蚀声音更大;而两台低速泵由于流量降低、扬程增大,必须汽蚀余量相对较小,现场泵体声音平稳,无汽蚀声音。

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                      图2循环水泵(高速)性能曲线

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图3循环水泵(低速)性能曲线

3 解决方案介绍和优化

3.1通过原因分析,对于现场较容易处理的方案

3.1.1提高循环水泵入口前池水位,增加水泵进口压力,提高装置的的汽蚀余量,减小泵的汽蚀现象。

3.1.2减小泵出口阀门的开度,增大装置阻力的方式来提高水泵扬程,使泵尽量靠近或处于设计工况下运行,减小或消除水泵的汽蚀现象,但出口阀的节流势必会带来效率的降低。

3.1.3尽可能避免采用高低速泵结合运行的方式,减少高速泵的汽蚀。

3.2提前沟通考虑,设计充分优化

由于循环水作为电厂的主冷却水系统,前池采用共通后,检修施工的时间窗口长,如要在系统上进行增改设备,时机非常稀少,一旦泵发生较严重的汽蚀现象,设备将可能面临长期带隐患运行,所以,如能提前在厂家设备结构设计和安装期充分考虑,为后期设备的稳定运行将带来极大便利。

3.2.1在设计初期,相对准确核算泵组在各种工况下的循环水流量和扬程,在机组运行时,避免超流量太多运行,造成泵的汽蚀;

3.2.2在设计初期考虑将循环水池前池底部和泵的标高相对降低,增加入口压力,增大泵的入口汽蚀余量,避免汽蚀;

3.2.3通过现场查看,水泵入口前池有翻滚和漩涡的现象,说明泵入口有紊流的现象产生,水流不稳,在设计时,将泵深入循环水前池的直管改成弯管,改善泵的进水流态,对前池进行整流,防止进水管路进气,提前将前池进水口水平吸入更改为斜向上吸入,避免管道进气,如下图所示意:

图4循环水泵入口管道增加斜下弯头

3.2.4在设计选型初期,泵体及叶轮等主要部件尽可能用较高的耐汽蚀材质,尤其当循环水为含盐浓度有可能增高时,如就算发生轻微的汽蚀,泵体主要部件也不会在一个大修周期受到损害。

3.2.5采用变频进行调节。在设备选型时,如现场空间允许,在同样节电的理念下,可优先考虑变频选择,一是可根据负荷随时调节循环水流量,对节电更有利,另一可尽量避免汽蚀现象。

4 结语

循环水系统作为电厂运行的主要冷却水单元,其对于电厂的重要性不言而喻,循环水泵作为整个循环水系统的核心,泵体隐患的消除,才能长久安全稳定运行。循环水泵的汽蚀问题存在于很多电厂,或轻或重,而本文通过对某电厂的循环水泵汽蚀原因进行分析和提出优化,提出尽可能的在设计初期就考虑该系统结构问题,将会用最少的精力和人力来减少隐患,对其他电厂同类型情况可带来参考性,尤其对于新建的电厂,避免该类现象是比较有益的。

参考文献:

[1]   湖南湘电长沙水泵有限公司说明书

作者简介:陈露(1987-)湖南衡阳人,检修机务主管工程师,长期从事燃气-蒸汽联合循环电厂机组技术管理工作。