内蒙古易高煤化科技有限公司 017100
摘要:随着我国深冷分离技术应用的增多,深冷分离普遍存在冷箱冻堵,换热效果差等问题;对于以上的问题进行分析,总结;通过技术改进、回收等措施,使其达到节能减排,操作过程简单,合成气冷箱达到设计产量。下面以某深冷分离分子筛、冷箱为例,对其运行情况及存在问题进行分析冷箱压差上升,换热效果差,分子筛切换气量波动大,工艺超指标,过滤器过滤效果差等,通过改进过滤器,更换分子筛,冷箱爆破吹扫,优化分子筛操作等措施,保证冷箱压差稳定和良好的换热效果。
关键词:冷箱、分子筛、冻堵、改善对策
在我国煤制合成气化工中大型深冷工艺使用非常普遍,冷箱的基本结构是板翅式换热器,他能把几组物料根据不同升降温度的需求组合在一个设备内。由于冷箱具有结构紧凑,通热量大,传热量温差低等优点。其使用范围逐步增大,特别在乙二醇装置中要求高,深冷冷箱冷量回收及利用上发挥了重要作用。
一、概述
该项目为某化工24万吨/年合成气制乙二醇的前工序,工艺分为原料气净化系统和CO 提纯冷箱系统。原料气净化系统是利用纯化器内吸附剂在不同压力和温度下吸附容量存在差异及选择性吸附的特性来将原料气中的 CO2、H2O 脱除,达到原料气预处理的目的;CO提纯冷箱系统在制冷工艺上,主要采用产品CO节流制冷的工艺原理为整个系统提供冷量。利用混合气中各组分凝点的不同,经过部分冷凝工艺冷凝下来的低温CO液体在CO精馏塔中精馏提纯。产品液体CO经节流阀送入CO精馏塔顶部,为冷凝器提供冷源,同时自身得以汽化,汽化后的CO经板翅式换热器复温后出冷箱,进入CO压缩机增压至产品所需压力。
二、简易流程
三、运行情况及存在问题
冷箱由于结构上的特殊性,致使他存在易堵塞的缺陷。在国内冷箱由于堵塞而导致冷箱报废的事故时有发生。堵塞会使其使用效果换热变差,达不到效果设计的换热能力,从而造成动力消耗增加和生产负荷受限。
冷箱压差变高,换热效果差的原因:
原料气净化系统不完善,设计未能满足工艺需求,原因如下:
四、改善对策
合成气经过冷箱节流制冷气体中的CO随着温度的下降,-185度时变成液态,以及凝固点温度较高的物质(如含有二氧化碳凝固点-56度),也会因为温度降低而逐渐析出并附着在冷箱内。运行时间长期附着物累积增多造成冷箱换热效果差,阻力增大。严重会造成冷箱冻堵,装置停车。对于运行情况及存在问题原因分析提出改善措施:
四、总结
原料气中的杂质含量直接决定了冷箱的能耗,并随着杂质的附着含量增多也明显呈线性能耗增大趋势,所以减少进气中的杂质是解决冷箱能耗,提高CO回收率,节能环保的重要措施。根据不同的工艺需求,气相工艺选择合适的工艺路线,合理利用了原料气,达到了节能减排,为公司减少能耗,进一步持续发展。
参考文献
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《气体深冷分离工》化学工业出版社 陈兆元 主编