一起LVDT信号波动导致机组跳闸事件的分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2022-07-10
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一起LVDT信号波动导致机组跳闸事件的分析与处理

白琮宇 ,李芝华

(京能集团山西吕临发电有限公司  山西吕梁033200)

摘要 通过一起由于基建时期电缆接线不符合行业标准规范要求,电缆保护管内存在中间接头未及时发现处理,接头裸露处当受到外力时接地,导致机组跳闸事件进行分析与处理。

关键词 锅炉BT、机组跳闸、LVDT、给水流量低

某电厂2号机组为350MW循环流化床锅炉机组于2020年投入运营,某日负荷120MW,协调运行方式,AGC及一次调频正常投入,汽动给水泵运行转速3837r/min,汽动给水泵进口流量 530 t/h,汽泵再循环调节阀开度 20.5%。正常运行期间,突发“锅炉给水流量低”触发锅炉BT保护动作,机炉电大连锁正确动作。

1.事件经过

08:34:49机组处于协调方式、主给水流量在自动方式,机组负荷120MW稳定运行,低压进汽调阀开度指令和反馈稳定在29.9%。1秒后,LVDT1反馈值由29.9%上升至44.9%(虚假开度),LVDT2反馈值由29.9%下降至15.6%(实际开度),由于冗余LVDT反馈高选设置,LVDT1参与阀门伺服指令输出调节,关小汽动给水泵低压进汽调阀开度,汽动给水泵转速由3833r/min下降至3802r/min,主给水流量由418t/h下降至404t/h。

08:34:51 汽动给水泵低压进汽调阀开度指令上升至36%,LVDT1反馈值由44.9%下降至34.9%(虚假开度),LVDT2反馈值由15.6%上升至23%(实际开度),汽动给水泵转速达到最低值3634r/min、主给水流量359 t/h仍然持续下降、汽泵再循环调节阀开度20.5%、汽动给水泵进口流量下降至469 t/h。

08:34:52主给水流量PID自动调节增加给水流量,汽动给水泵低压进汽调阀指令增加至40.7%,LVDT1上升至40.2%(虚假开度)、LVDT2上升至31.1%(实际开度),高选后LVDT1输出,指令反馈一致。小机转速3715 r/min并持续上升、锅炉主给水流量下降至最低值152t/h,“锅炉主给水流量低”信号触发(逻辑组态:主给水流量<302t/h,延时20秒锅炉BT动作),汽动给水泵进口流量下降至最低值292t/h、汽泵再循环调节阀联锁开启动作全开(逻辑组态:汽动给水泵进口流量<300t/h时开至100%)。

08:34:53汽泵再循环调节阀退出强制跟踪状态,主给水流量偏差大于120 t/h,切除主给水流量自动、锅炉主控切除自动、AGC方式退出,机组运行方式变为机跟随运行方式。

图:2号机组BT保护动作曲线

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08:35:11 锅炉“主给水流量低”信号触发延时达到20秒后,触发锅炉BT(跳闸)保护信号动作,汽机跳闸、发电机解列。

2.现场勘查

2.1基本情况:

2号机组给水泵汽轮机是杭州汽轮机厂生产的100%容量NK63/71型单缸、单轴、反动式、纯冷凝机组。正常工作时汽源采用汽轮机四段抽汽,备用和启动用汽源采用辅助蒸汽或再热冷段蒸汽,小机调速范围3000~6100r/min。LVDT采用无锡市河埒5000TD传感器、伺服卡件为南京科远KM532B。汽动给水泵低压进汽调阀开度反馈为双LVDT冗余配置,LVDT1和LVDT2高选运算后输出至画面显示及控制。

KM532B伺服卡相关配置说明:LVDT1与LVDT2有一个故障时选择好点输出;两支LVDT都故障时阀门关闭;两支LVDT反馈偏差大于50%(为基建预设数值)时,输出与阀门开度指令更接近的LVDT值参与运算;LVDT回路的6根线,存在断路时,判断为故障,切除该LVDT;伺服卡件无LVDT速率判断故障功能,只有断路故障判断功能。

2.2勘查情况:

经初步判断为给水泵汽轮机低压进汽调阀故障,热控专业与汽机专业到就地检查低压进汽调阀接线及伺服阀,在热控专业人员拆取低压进汽调阀接线盒时,发现一触碰信号电缆就会造成阀门剧烈抖动,判断为热控控制电缆接触不良导致,由于所有接线均进入同一个穿线管内,从外部无法判断具体是那根电缆出现问题,遂及要求将汽泵打闸停运后进一步检查处理。

手动打闸汽动给水泵后,热控人员检查低压进汽调阀信号电缆头及屏蔽层。先将DCS机柜侧信号线断开,随后褪出低调阀LVDT电缆穿线管,发现LVDT反馈线、伺服阀指令线共16根,都存在中间接头,检修工艺极差,属基建期间遗留缺陷,只使用绝缘胶带进行了隔绝,接头处金属部分裸露。

2.3处理情况

由于电网要求机组查明原因后尽快启动并网,因此本次未重新敷设电缆更换。采用电缆接头进行规范处理:去除电缆接头绝缘胶带,紧固接头,用电烙铁逐个进行镀锡焊接,随后用热缩管进行热缩,再用绝缘胶带缠绕包裹进行二次防护。

检查测试LVDT线圈电阻:对比前次阻值测量记录,LVDT各线圈阻值正常,同时做好备查记录。

信号线进行绝缘测试:用500V兆欧表检查电缆绝缘,就地侧信号浮空,在DCS机柜侧对16根信号线逐一进行绝缘测试并放电,检查结果均满足大于20MΩ绝缘要求。

进行低调阀故障模拟试验:恢复就地阀门及DCS机柜接线,将汽泵低压进汽调阀开至20%,在阀门接线盒处用一根短接线分别进行短接16根信号线和穿线管金属内壁短时间触碰,查看就地阀门动作现象。经过试验确认LVDT接线中任一根信号线触碰到穿线管金属内壁,都会造成阀门大幅动作,与运行中低调阀故障现象相同。

3.事件原因分析

3.1直接原因

给水泵汽轮机运行中低压进汽调阀LVDT信号线裸露处接触穿线管金属内壁,信号电缆接地,造成阀门LVDT反馈波动,引起低压进汽调阀开度减小,主给水流量降低至152t/h,锅炉主给水流量低信号(<302t/h,延时20秒)触发机组BT保护动作,机组跳闸。

3.2间接原因

给水泵汽轮机低压进汽调阀信号电缆安装、敷设不规范,存在电缆中间接头,在受外力作用下发生电缆芯裸露接地,安装单位未按《自动化仪表工程施工及质量验收规范》电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时,应采用无腐蚀性的焊药。

电缆对接工艺不规范,对接头仅使用黑色绝缘胶带缠绕包裹,金属部分未挂锡处理,未使用热缩管保护,距离高温热源设备较近,绝缘胶带、信号线塑料外皮长时间受热后收缩,造成接头部分信号线金属部分裸露,接地引起信号波动。

热控专业事故预想不到位,对隐患排查治理不深入、隐蔽性设备检查不全面,未能对重要设备进行深入检查。

4.结论

经过此次事件,吸取经验教训,对所有涉及热工保护的测点与设备进行专项排查,按照五定原则、设备重要程度,编制专项排查计划,结合机组检修有序开展排查工作。

完善保护和重要自动控制测点、重要阀门设备标识。参与热工重要保护和重要自动的就地一次元件、取样装置、中间接线盒、接线端子、DCS 控制柜通道进行标识,如主保护测点的取样装置处刷红漆、接线端子用红信号笔标注等,另外设备标牌也通过颜色进行区分。

将类似汽泵低压进汽调阀冗余配置的双LVDT反馈测点组态至DCS画面巡检趋势组,当双支LVDT显示出现偏差时DCS系统发错报警提示。

开展规程规范及热控典型案例培训工作,提高热控人员技能水平。热控专业每一位员工需有严谨的工作态度,从微不足道的每一处严查,积极进行隐患排查治理,才能保证机组安全稳定运行。

作者简介:

白琮宇,(1976- )本科学历、工程师、高级技师,主要从事热工专业生产管理工作。单位地址:山西省吕梁市,邮编:033200。

李芝华,(1976- )本科学历、工程师、高级技师,从事热工自动化应用研究和热控技术管理工作。单位地址:山西省吕梁市,邮编:033200。