(中国水利水电第五工程局有限公司 四川 成都 610066)
摘 要:在西非某供水大坝工程帷幕灌浆施工中,由于灌浆段地质结构从上至下分覆盖层、全强风化层、弱微风化层、且全强风化层段较厚,可钻、可灌性极差,针对现场实际情况,经过论证分析,采取在非灌段利用原始覆盖层形成盖重,在原始覆盖内预埋护壁导管,在全强风化层灌浆段埋设护壁花管等措施,有力的保证了帷幕灌浆施工顺利进行,可供类似工程参考。
关键词:帷幕灌浆;原始覆盖;全强风化层;护壁导(花)管
1 概 述
本供水工程位于西非,韦梅河流域。本项目规划在L河上修建1235万m³的水库用以满足G城和D城两城的供水需求,在A河上修建210万m³的水库来满足S城的供水需求。此外,建设连通工程将两个水库连接,在遇到特殊干旱年时,两水库供水量可互为补充,以提高供水保障。
其中A水库位于A河上,多年平均流量 0.35m3/s,水库正常蓄水位高程 115m,相应库容 210万m3,A均质土坝坝长609m,最大坝高19.2m,大坝帷幕灌浆约2400m;L 水库位于L河上,多年平均径流量1.06m3/s,水库正常蓄水位高程 143.50m,相应库容 1235万m3, L水库 均质土坝坝长 1007m,最大坝高 19.8m,大坝帷幕灌浆约5000m。
2 坝址区工程地质条件
根据地质报告A坝及L 坝坝址区及附近地区地形平缓,覆盖层厚度较薄,未见滑坡、崩塌等较大规模的不良物理地质现象发育,物理地质现象主要表现为岩体风化。
坝址区岩体风化以物理风化为主,风化程度主要受地形、地层岩性、地质构造及地下水活动等因素控制,共划分为全风化、强风化、弱风化、微风化~新鲜五级。坝址区地质测绘及勘探成果如下:
1)A坝全风化岩体底界垂直埋深5m~13m,强风化岩体底界垂直埋深8m~15m,弱风化岩体底界垂直埋深为18m~20m。弱风化~微新岩体局部存在少量夹层风化料现象。强风化岩体渗透性以中等透水;弱风化岩体渗透性以弱透水上带(10Lu>q≥1Lu)为主,部分中等透水(100Lu>q≥10Lu),微风化~新鲜岩体渗透性以弱弱透水上带(10Lu>q≥1Lu)为主,弱透水岩体下带顶界埋深两岸一般14m~24m,河床部位约11m~19m。
2)L 坝全风化岩体底界垂直埋深2.0m~6.0m,局部达7.5m 左右。强风化岩体底界垂直埋深3.0m~7.5m,局部达15.0m 左右;弱风化岩体底界垂直埋深为6.2m~11.3m,局部大于16.0m。弱风化~微新岩体中局部存在少量夹层风化现象。强风化岩体渗透性以中等透水(100Lu>q≥10Lu)为主;弱风化岩体渗透性以中等透水(100Lu>q≥10Lu)为主,部分弱透水上带(10Lu>q≥5Lu),微风化~新鲜岩体渗透性以中等透水(100Lu>q≥10Lu)和弱透水下带(5Lu>q≥1Lu)为主,部分弱透水上带(10Lu>q≥5Lu)。弱透水岩体下带顶界埋深左岸一般14m~16m,坝肩部位>16m,右岸一般11m~15m,河床部位约16m。
3 前期帷幕灌浆试验遇到的问题
根据设计要求,坝基开挖要求清除表层耕殖土,清基厚度要求>0.8米,帷幕灌浆基槽在坝基开挖基础上下挖约1米,同时帷幕灌浆槽应开挖至设计高程,并确保挖除全部坡积层,总的帷幕灌浆槽开挖深度大于2米。帷幕基槽底宽3米,开挖完成后进行2米宽1米厚盖重混凝土施工,方案如下图1:帷幕灌浆基槽开挖及盖重结构布置图。
图1 帷幕灌浆基槽开挖及盖重结构布置图
帷幕灌浆试验区选在L 坝左岸进行,试验区共20孔,单排孔,钻孔分三序,其中I序5孔、II序5孔、III序10孔,每孔灌浆分2-3段灌注,试验区除先导孔采用“自上而下”灌浆法外,其余各孔均采用“自下而上”灌浆法施工。
试验区于2020年7月25日开始施工,截至2020年8月31日,共完成帷幕钻孔68.1m,完成灌浆共9个段次,在试验过程中出现以下问题。
1)试验区灌浆顶部高程以下全强风化层深度在3.0m~5.0m区间,实钻深度大部分灌浆孔在3.0m~8.0m,局部孔位深度达到10m,该层次灌浆段在钻进时返水呈泥黄色,沙泥含量较多,取芯困难,孔壁易垮塌,钻孔时易卡钻、埋钻,灌浆时易被泥沙掩埋灌浆塞而发生灌浆事故,具体如下图2:钻孔内采用水流冲洗出的黄色泥浆。
图2 钻孔内采用水流冲洗出的黄色泥浆
2)接触段0~2m地表冒浆问题:通过试验区帷幕钻孔施工所揭露的地质情况观察,接触段0~2m位置强风化岩层钻孔取芯率极低,遇水易崩解。在灌浆过程中,在无灌浆压力的情况下,临近灌浆孔盖重体上、下游侧多次出现地表冒浆现象,多次采用间歇、限流、浓浆及待凝的处理措施,均未达到设计所要求的灌浆结束条件,因上述施工问题的存在,试验段的试验工作迟迟不能有效完成,严重影响了帷幕灌浆施工进度。
3)检查验收问题:根据试验区现有的地质条件,通过常规基岩帷幕灌浆钻灌工艺对全强风化岩层进行帷幕灌浆,无法进行有效固化,如在今后验收过程中采用压水试验,在动水压力条件下极易产生冲蚀,极易出现透水率超标等问题而影响验收结果。
4 采取相应措施及灌浆试验结果
4.1出现问题原因分析
经与设计、监理进行现场讨论分析,一致认为,盖重以下3m~8m主要以全、强风化岩石为主,现场开挖揭露出该段地层岩石外观具有岩石的性质,但在动水或浆液的浸润、冲刷作用下,冲蚀型地质承压力较低变得相对不稳定,容易形成塌孔及渗流通道,从而造成孔壁坍塌、钻孔埋钻、灌浆埋塞事故及接触段经多次待凝、复灌无效问题。
4.2采取解决措施
对以上问题采取以下措施进行解决:
(1)接触段0~2m地表冒浆,接触段灌浆质量无法保证问题
在帷幕灌浆前进行表层植被清除并对腐殖土面层进行整平,利用潜孔钻直接在腐殖土上造孔,预埋护壁导管,护壁导管采用90mm的PVC管材,利用层厚2m左右的原始腐殖土覆盖层形成的盖重提升灌浆压力和控制地表冒浆,以确保灌浆质量。具体见图3非灌段、全强风化层护壁导管(花管)埋设,原始盖重土层在灌浆验收工作结束后填坝前全部挖除,挖除到设计灌浆顶高程。
(2)XY-2PC钻机钻进时在水流冲刷下孔壁易垮塌问题
在全强风化层段,利用潜孔钻机造孔,同时预埋护壁花管,护壁花管采用90mm的PVC管材,由于全强风化层灌浆需要,护壁花管在非灌段以下每隔25cm钻一环出浆孔,每环4孔,孔径为1.0cm。护壁花管下入孔内后在孔内填充0.5cm~1.0cm的豆石作为填充料确保浆液顺利渗透利于充填灌浆需要,在豆石填充至距非灌段10cm位置填充部分细沙阻隔非灌段,防止浆液渗透堵塞出浆孔,最后采用0.5:1浓浆充填非灌段管壁间隙,待凝24h后进行充填灌浆,具体详见图3及图4现场加工全强风化层护壁导管。
图3 非灌段、全强风化层护壁导管(花管)埋设示意图(单位:cm)
图4: 现场加工全强风化层护壁导管
4.3施方案优化后钻灌试验
1)钻孔施工试验
非灌段、全、强风化层灌浆段采用泰业5×全液压潜孔钻机钻孔,钻孔直径不小于100mm,成孔后下入90mmPVC护壁导(花)管,具体见图5:全液压潜孔钻机钻孔及埋管图。弱、微风化岩石灌浆段采用 XY-2PC地质钻机配金刚石钻头钻孔,钻头直径 75mm,先导孔和检查孔自上而下分三段分段钻进,第一段0~4m,第二段4~12m,第三段12m~终孔,全强风化层段,钻孔结束预埋花管后进行第一次充填灌浆,待凝6-8h后再进行弱、微风化层钻孔,然后再采用自下而上分段灌浆。
图5 全液压潜孔钻机钻孔及埋管图
试验区属深厚全、强风化层地质,全强风化层灌浆主要采用的是充填灌浆方式改善坝基渗透指标。全、强风化层在工艺调整后的灌浆试验成果如下。
A)施工顺序
灌浆优化顺序如下:
优化后充填灌浆施工顺序:预埋花管→待凝24h→灌前注水试验(先导孔)→全强风化层段第一次充填灌浆→待凝6-8h→钻孔→终孔验收→弱、微风化层与基岩灌浆→起塞→全强风化层段第2次充填灌浆→封孔。
B)灌浆压力
全、强风化层采用限量灌浆法,对压力不做具体要求。
在满足升压灌浆的条件下,采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1 五个比级进行灌注,在实际施工过程中,多数试验孔吸浆量大且难以升压,为了达到较好的充填灌浆效果,在先导孔施工结束后,其余孔的全强风化层灌浆段采用1:1、0.5:1两个比级进行灌注。
全、强风化层主要采用充填灌浆的方式施工,该层次累计钻孔132m,累计注灰量为34157.6kg,平均单耗为258.77kg/m,为判定充填灌浆是否对该地层的渗透指标有所改善,通过灌前与灌后注水试验成果进行对比,取得的试验成果详见下表1:全、强风化层灌前与灌后注水试验成果对比分析。
表1 全、强风化层灌前与灌后注水试验成果对比分析
单元 | 钻孔类型 | 孔号 | 试验段长(m) | 单位时间注入量(L/min) | 渗透系数(cm/s) |
18/19 | 灌注施工前孔位 | 269-I | 4 | 0.865 | 9.09×10-5cm/s |
281-X | 4 | 0.966 | 8.95×10-5cm/s | ||
285-I | 4 | 0.654 | 6.01×10-5cm/s | ||
289-I | 4 | 0.753 | 6.82×10-5cm/s | ||
293-I | 4 | 0.583 | 5.18×10-5cm/s | ||
平均值 | | | | | 7.21×10-5cm/s |
18/19 | 灌注施工后检查孔 | 18-J-1 | 4 | 0.018 | 1.78×10-6cm/s |
18-J-2 | 4 | 0.02 | 1.98×10-6cm/s | ||
19-J-1 | 4 | 0.018 | 1.78×10-6cm/s | ||
19-J-2 | 4 | 0.013 | 1.29×10-6cm/s | ||
平均值 | | | | | 1.71×10-6cm/s |
通过表1对比分析可以看出,本试验区采用两次充填灌浆,通过灌前与灌后试段渗透系数进行对比,其灌后渗透系数指标得到明显改善,平均值较灌前减少了60余倍,远远优于设计所要求的“渗透系数小于 1×10-5cm/s,平均值小于 5×10-5cm/s”的合格指标要求。
3)弱风化、基岩段灌浆
弱风化、基岩段灌浆在充填灌浆结束后待凝6-8h开始钻孔,这个时间段充填灌浆灌入裂隙的水泥浆液已初凝和无流动性,不具有被钻孔液冲洗出孔外的风险。通过弱风化、基岩段钻孔时间段内预埋管水泥强度的进一步提升,全、强风化层坍塌特性得到明显改善,提高了基岩段灌浆的卡塞封闭性能。
除先导孔外,其余灌浆孔参照上述全、强风化层灌浆A条款施工顺序进行施工。
B)灌浆压力
弱微风化岩石段灌浆压力采用设计给定的表2压力参考表执行。
表2 基础帷幕灌浆压力表值
段次 | 孔深 (m) | Ⅰ序孔(压力 MPa) | Ⅱ序孔(压力 MPa) | Ⅲ序孔(压力 MPa) |
第一段 partie I | 0~4 | 0.15~0.25 | 0.2~0.3 | |
第二段 | 4~12 | 0.25~0.35 | 0.3~0.4 | |
第三段 | 12~终孔 12~dernier trou | 0.35~0.45 | 0.4~0.5 |
注:可根据灌浆试验结果适当调整灌浆压力,应按基础地质条件尽量采用较高压力。
C)浆液配比试验
采用3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.5:1 五个比级进行灌注,该比级浆液能够满足基岩灌浆要求,采用3:1作为开灌水灰比,吸浆量大的情况下浓浆结束,对基岩细小裂隙进行有效充填情况下,同时也能对扩张裂隙进行有效充填。
D)灌浆成果分析
经试验论证,对全强风化层有效处理,卡塞封闭性能良好,未发生地表冒浆现象,弱、微风化段灌浆质量得到有效保障。灌浆质量满足设计要求,弱、微风化段段灌浆试验成果、检查验收成果对比分析见下表2弱、微风化段帷幕灌浆成果对比分析、表3检查孔压水试验成果对比分析。
表3 弱、微风化段帷幕灌浆成果对比分析
试验区所在单元 | 孔序 | 孔数(孔) | 灌前平均透水率(Lu) | 钻孔工程量(m) | 总注灰量 (kg) | 单耗 (kg/m) |
18/19单元 | I | 8 | 38.06 | 75 | 5912.7 | 78.84 |
II | 8 | 20.26 | 64 | 3182.4 | 49.73 | |
III | 16 | 11.33 | 128 | 2229.9 | 17.42 | |
总计 | | 32 | 20.98 | 267 | 11325 | 42.41 |
通过表3可以看出,弱、微风化段灌浆各次序孔灌前透水率、单位耗灰递减明显,符合帷幕分序灌浆耗灰量变化规律。
表4 检查孔压水试验成果对比分析
工程部位 | 孔号 | 段次 | 段长(m) | 压力(Mpa) | 透水率(Lu) | 设计标准 | 地质特征 | |
B0+574.25 ~ B0+622.25 | 18-J-1 | 2 | 8 | 0.3 | 4.75 | ≦5Lu | 弱、微风化 | |
18-J-2 | 2 | 8 | 0.29 | 3.19 | ≦5Lu | 弱、微风化 | ||
19-J-1 | 2 | 8 | 0.3 | 3.38 | ≦5Lu | 弱、微风化 | ||
19-J-2 | 2 | 8 | 0.29 | 2.16 | ≦5Lu | |||
合计 | | | 32 | | 3.37 | | |
注:第1段为全、强风化层,采用注水试验,验收检查成果对比见表1。
通过试验区弱、微风化层灌浆段压水试验检查,透水率指标均小于设计要求,说明试验结果达到设计要求的帷幕防渗要求。
4)灌浆压力
试验区灌浆压力采用设计给定的表2压力参考表执行。除采用充填灌浆方式的全、强风化层采用限量灌浆法对压力不做具体要求外,经过灌浆试验结果论证,在参考设计灌浆压力条件下,弱、微风化层的灌浆压力满足现场施工技术要求。
5 结论
1) 采用潜孔钻预埋护壁导管,利用层厚2m左右的原始腐殖土覆盖层形成的盖重,用于提升灌浆压力和控制地表冒浆以确保灌浆质量。灌浆工作结束后在填坝前全部挖除,直到设计灌浆顶高程。该方法施工工艺简单,可操作性强,精简了工序,有效的解决了接触段灌浆质量问题,节约了大量盖重混凝土,节约了施工成本。
2)在全、强风化岩层地质条件下,采用护壁花管充填灌浆工艺,能极大改善钻孔、灌浆环境,规避埋钻、埋塞事故风险,对施工质量、进度都有明显的改善和提高。
3)在全、强风化层埋深较浅的部位,为提高预埋管的可靠性和辅助提升灌浆压力,结合浆液扩散范围(半径)考虑,建议将预埋管伸入灌浆顶部高程以下0.5m-1.0m位置,通过增加地表与灌浆段高程差用以提升渗径长度,防止地表冒浆,使浆液有效注入到灌浆高程线以下部位,进一步提升风化层的灌浆质量。
6 结语
西非某供水大坝工程帷幕灌浆试验过程中,由于灌浆区域地质条件复杂,现场通过对施工中出现的问题进行优化调整,采用原始腐殖土覆盖代替混凝土盖重(灌浆结束挖除覆盖)、潜孔钻预埋护壁导(花)管、全强风化层段采用充填灌浆等工艺,有效的解决了复杂地质条件下帷幕灌浆钻灌困难、接触段灌浆难以满足质量标准等施工问题,节约了施工成本、加快了施工进度,保证了施工质量,为后期帷幕灌浆施工提供了可靠的工艺技术保证。
冉蓉(1977-),男,陕西渭南人,高级工程师,从事水利水电工程施工技术与管理工作;
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