海洋钻井公司 山东省东营市 257000
摘要:钻井平台绞车型号为1320-UDBE,为NATIONAL OILWELL公司产品,投产于2000年,随着使用时间的增长,绞车液压系统出现了驻停不制动,安全钳打不开,系统压力无法建立,防碰不起作用等故障,绞车故障严重威胁着井下、人身及设备的安全,造成了严重的安全隐患;由于液压系统原理与国产绞车有所不同,资料少,无法得到有效解决,现场根据历年经验,分析绞车液压刹车系统原理,总结归纳故障现象、原因及解决方法,为后续故障诊断提供参考。
关键字:绞车;液压系统;刹车
1 引言
钻井平台绞车型号为1320-UDBE,为NATIONAL OILWELL公司产品,投产于2000年,使用已达20年,绞车为液压盘式刹车,盘式刹车制动力矩可调、动作灵敏、操作惯性小、控制方便,在现场得到了良好的应用。
2绞车刹车液压系统组成及基本原理
2.1液压系统基本结构
液压盘式刹车作为绞车的主要制动装置,是保证绞车乃至井下工作安全可靠的关键部件,1320-UDBE绞车盘式刹车装置主要由制动执行机构、液压源、控制系统组成。
2.2液压系统基本工作原理
液压系统为开式系统,液压泵为恒压变量泵[1]。系统压力设定为1600psi,具体为系统压力达到设定压力1600psi后,蓄能器已蓄能,系统压力已建立,恒压变量泵斜盘角度自动变小,排量降低,液压泵以最小排量维持绞车盘刹液压系统压力,当刹车操作导致压力不足时,斜盘角度变大,排量增加,压力升高,达到设定压力后,斜盘角度自动变小,周而复始;另一气泵备用,压力不足1500psi时气泵自动启动,补充压力,达到1600psi时,气泵停止,平时主液压泵工作,只有系统压力不足时,气泵才会气动。
液压系统具体为:液压泵出口主油路油分四路,其中两路通过两气控液换向阀3,汇成一路,经液压管线进应急刹车按钮5,从应急刹车按钮5出,然后再直接通往安全钳;另外两路经过减压阀1减压至1200psi,然后经液压管线分别去减压阀10、11(刹把),经刹把出来再分别去工作钳,司钻通过控制刹把来控制工作钳的液压油压力,进而控制工作钳的制动力。
图1 盘式刹车液压原理示意图
2.3操作及其响应
操作刹车系统时,司钻房6块压力表的实时数据,能直观显示绞车液压系统工作情况,熟练掌握压力表的正常显示是判断故障的先决条件。根据原理图可知:
仅按下驻停按钮,安全钳压力表回零,即仅安全钳制动。
仅按下红色应急按钮,安全钳压力表回零,工作钳压力表为1200psi,即安全钳和工作钳同时参与制动。
仅操作刹把,船首尾侧工作钳压力从0到1200psi变化。红色应急按钮和驻停同时按下,安全压力表回零,工作钳压力表为零,即仅安全钳制动,工作钳不制动,工作钳制动被驻停解除,与国产钻机控制逻辑不一样。具体为:拍下红色紧急刹车按钮后,安全钳油回油箱,安全钳制动,同时,安全钳系统压力油经紧急刹车按钮换向,成为阀6、7的控制油,阀6、7换向,使工作钳系统压力油经梭阀直达工作钳,实现工作钳以系统压力1200psi制动;当再拍下驻停按钮后,气控液换向阀失去控制气,气控液换向阀在弹簧力作用下复位,至紧急刹车按钮的安全钳系统压力油经气控液换向阀流会油箱,泄压,即阀6、7的控制油也泄压,阀6、7在弹簧力作用下复位,工作钳系统压力油在阀6、7截止,工作钳无压力油,刹车打开,导致只安全钳起作用。
绞车液压盘式刹车电子防碰、机械防碰及重锤防碰,其作用机理与驻停相似,目的皆是断气控液换向阀3的气。具体不同为防碰是通过防碰气信号使继气器2动作,将来自驻停的气截止,同时将气控液换向阀3至继气器2管线中的气快速放掉,进而使安全钳失压,刹车。
压力psi 显示 操作 | 仅按驻停 | 仅按应急 | 按下驻停+应急 | 仅按刹把 |
系统压力 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
船首工作钳系统压力 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
船尾工作钳系统压力 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
安全钳压力 | 0 | 0 | 0 | 1600 |
船首工作钳压力 | 0 | 1200 | 0 | 0~1200 |
船尾工作钳压力 | 0 | 1200 | 0 | 0~1200 |
表2 液压系统工作正常时,各表示数
3、结论
本文通过分析1320-UDBE绞车盘式刹车系统的液压原理,结合出现的故障现象和现场实际情况,得出:
1掌握绞车盘式刹车液压系统的基本原理和控制逻辑,是解决故障的关键。本文结合以往故障现象及现场实物,补充气控液阀和DRBC LAN阀技术资料,修正图纸,为今后故障分析排查,缩小故障范围,进而解决故障提供参考。
2 1320-UDBE刹车系统基本控制逻辑与国产钻机有一点不同,至为关键:即1320-UDBE绞车刹车系统,应急情况下只能按红色应急按钮才能保证所有钳子参与制动;应急按钮和驻停同时按下的情况下,只是安全钳起作用,不能提供最大制动力。
3 通过典型故障分析发现,系统故障原因主要为气路不干净引起的阀件堵卡。结合平台其他设备情况发现:故障多发生在平台干燥器坏和坞修设备长时间停用后,建议平台干燥器务必保持正常可靠运行,同时设备气动三联件务必有效,确保设备气路干净;同时建议坞修及其它情况导致设备长期停用时,务必按规定运转保养设备,避免阀件卡滞。
4、通过增加气控液换向阀、梭阀,实现绞车液压盘刹系统接通防碰信号后,工作钳和安全钳全部制动,达到本质安全。
5 液压系统故障排查时,管线必须保持清洁,拆解阀件做好标记,避免接错管线,使问题复杂化[2]。
参考文献
吴晓明 高殿荣.液压变量泵(马达)变量调节原理与应用[M].北京:机械工业出版社,2012
李新德.液压与气动维修工必读[M].北京:中国电力出版社,2016