电厂灰渣脱水系统优化

(整期优先)网络出版时间:2021-10-09
/ 2


电厂灰渣脱水系统优化

袁长营 信发集团有限公司 533821

摘要:文章对我厂锅炉灰渣脱水系统的运行及改造过程进行介绍,对运行过程中暴露的问题进行剖析,并针对一系列问题所采取的措施进行叙述,最终达到总体运行稳定、经济、节能、环保的目标。

关键词:锅炉;灰渣;脱水;环保;技改

1灰渣脱水系统概况:

我厂灰渣处理系统最初设计流程为锅炉排渣至零米渣池,由大渣泵直接输送到储渣场,运行几年后,原有系统的弊端逐渐显现,既浪费水资源,又不安全,随时有渗漏溃坝危险。随着环保标准逐年提高,储渣场已不符合环保要求,我厂果断对该系统进行彻底改造。新上一套灰渣脱水系统,该系统由三台脱水仓、一台沉淀池及配套的渣浆泵、管道组成,其主体结构为钢结构件,其中含电气控制装置、渣浆泵、阀门、液压站与管路、排渣门及其它辅助设备等。其中,脱水仓两用一备,脱水仓下部设有集水池,配有两台渣浆泵(一用一备),沉淀池下部设两台返浆泵(一用一备)。

新系统设计流程为锅炉排渣至渣池,由渣泵排往脱水仓分配槽,由分配槽分别进入指定脱水仓,脱水仓料满后停止进料,15分钟后开启析水阀,将析水排至集水池。析水8小时后,卸渣车就位,应先关闭析水阀,启动液压站,按“顶缸落”按钮后按“渣门开”按钮,随意调节渣门开度,开始卸渣。卸渣过程如下渣不畅可按对应仓“震打器启动”按钮进行震打。卸渣车满,按“渣门关”按钮至行程开关动作渣门“关”灯亮,接着按“顶缸起”按钮10秒,渣门关闭严密。脱水仓放完渣后,按“反洗”按钮对脱水仓内壁、析水网冲洗约2分钟即可。

脱水仓建设同期,零米渣池、中间水池原有渣浆泵全部更换为立式渣浆泵,彻底解决密封冷却水及引水问题。脱水仓投运后,灰渣外排管道全部割除,储渣场全面清理,彻底结束了灰渣水外排的历史。

2、运行初期暴露问题

投运初期,系统运行极不正常。(1)、原设计脱水仓溢流水、正常析水都进入集水池,由于集水池渣浆泵设计有密封水、引水,一直运行不稳定,出力不正常,导致集水池经常满水,现场一片狼藉。(2)、沉淀池底部返浆泵设计为间断运行,由于沉淀池底部渣浆浓度高,导致返浆泵入口管道频繁堵塞,严重时泵体全部堵塞。加装冲洗水管后效果仍不理想,沉淀池底部不能正常排放,严重影响整套系统运行。(3)、每次排渣时沉淀池溢流水要回流至中间水池,经清水泵打往锅炉渣井,继续循环使用。由于沉淀池溢流水至中间水池调节阀均为手动截止阀,每次都要安排人员去现场手动调整,联系配合不好经常导致沉淀池满水溢流至地面。既占用人力,又容易满水影响现场环境。(4)、电除尘检修时,用水冲洗灰斗内积灰后排往渣池,大量细灰进入脱水仓,导致脱水仓析水网堵塞,析水不正常,不能及时放渣备用。最终采取非常规措施,放下顶缸,微开液压放渣门,慢慢将水从底部引出,勉强将故障脱水仓排空,接临时高压冲洗水管彻底冲洗析水网才恢复正常备用。(5)、脱水仓渣浆分配槽材质为普通碳钢,运行一段时间后开始有多处渗漏点,腐蚀钢架平台,影响现场环境。

3、系统技术改造过程:

针对以上情况,逐步进行多次技改。(1)、脱水仓溢流水不再进入集水池,单独安装管道直接溢流至沉淀池,沉淀池二次溢流后,清水直接回流至中间水池。改造后既节约用电,又缓解脱水仓进料压力。两台集水池渣浆泵全部更换为立式渣浆泵,不需要密封冷却水和引水,更换后设备出力正常。两台泵设置液位保护及互备连锁,投运后自动运行稳定。(2)、拆除沉淀池底部返浆泵,在沉淀池底部排渣主管道安装一根Φ219地埋管道直接引入临近渣沟,最终排入二期渣池。将排渣主管道原手动截止阀更换为两台电动闸阀,在两个电动阀中间加装冲洗水,每班定期排放两次,一次门全开二次门调节。改造后排放正常,系统运行稳定。(3)、沉淀池溢流水至中间水池调节阀改造为电动截止阀,在DCS根据中间水池液位远方操作,沉淀池满水问题彻底解决。(4)、电除尘检修时,清理出的积灰不再用水冲洗排往渣池,检修现场全封闭,采用喷雾加湿后装车,直接运至临时灰渣库。(5)、脱水仓渣浆分配槽进行改造,整体更换为不锈钢材质,彻底解决跑冒滴漏问题。(6)、脱水后的灰渣含水率20%左右,整个系统正常运行需要补水,原设计系统补充水为工业水。因灰库现场冲洗地面产生大量废水,集中回收后排往污水处理厂。为利用这部分水,新建一小型污水收集池,安装一台回收水泵,排往脱水仓渣浆分配槽。回收水泵设置液位保护及联锁,根据液位情况自动运行,将地面冲洗水全部回收至灰渣脱水系统,既解决系统补水问题,又缓解了污水处理压力。(7)、由于灰渣脱水系统中的水循环利用,水中有害离子浓度会逐渐升高,将对设备、管道产生危害,要定期对水质进行化验监测,采取相应的措施,这将是今后需要解决的问题。

4、系统目前运行状况

经过不断技改完善,整套灰渣脱水系统运行逐渐正常。除渣系统自动化改造与灰渣脱水系统技改同步进行,所有渣池渣浆泵、中间水池清水泵全部更换为立式渣浆泵,所有泵均设置液位保护及互备联锁,全部自动运行。中间水池清水泵联锁启动后打水至锅炉渣井,排渣至渣池,渣浆泵联锁启动后排渣至脱水仓渣浆分配槽,经预先开启的脱水仓电动进料阀进入对应脱水仓,低浓度的渣水经溢流槽进入溢流管排往沉淀池,沉淀池经二次溢流后的清水回到中间水池,再次冲渣利用。沉淀池底部渣浆定期排往渣池,整个系统形成闭式循环,灰渣脱水后外卖,水全部循环利用,基本实现系统自动运行。

目前,由于受现场条件限制,还有部分设备需要远方电动操作,仍要人为干预。下一步将进一步加大技改创新力度,将脱水仓进料电动阀、沉淀池溢流电动阀、沉淀池底部排放阀全部加入联锁保护,根据具体液位自动启停,最终实现灰渣脱水系统全自动稳定运行。

参考文献:

[1]樊泉桂主编.锅炉原理.中国电力出版社.2008

[2]胡荫平主编.电站锅炉手册.中国电力出版社.2005

[3]国家经济贸易委员会电力司.电力技术标准汇编--火电部分.中国电力出版社.2002

[4]东北电力集团公司编.电力工程师手册-动力卷 .中国电力出版社.2001

[5]周柏青,陈志和主编.热力发电厂水处理-上册 .中国电力出版社.2009