提高1#芳烃装置处理抽提料时的苯收率

(整期优先)网络出版时间:2021-10-09
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提高 1#芳烃装置处理抽提料时的苯收率

赵运召

中国石油化工股份有限公司天津分公司化工部 天津 300271

摘要:为了提升1#芳烃装置在处理抽提料是的苯收率,从97%到98%以上,本文就此攻关进展展开分析,阐述了研究现状,分析了裂解汽油和抽提料的组分差距,调整工艺参数、加强内外沟通、标准化操作方式,其次对重油油带苯发生原因展开分析,最后提出了苯收率提高的有效方法,并对此加以巩固,以供参考。

关键词:苯损失;抽提料;攻关措施;苯收率;

本公司1#芳烃装置2018年需要处理5000多吨抽提料,但是2017年芳烃车间的苯收率只有97.5%,为了提高处理抽提料时的苯收率,现进行深入研究,提高生产效率和质量旨在完成2018年1#芳烃装置苯收率不低于98%。

一、研究现状

裂解汽油和抽提料的差异较大,抽提料处理时装置参数容易持续波动,造成苯损失进而使苯收率降低[1]。2017年,芳烃车间处理的裂解油和抽提料分别为79726吨、5663吨,共得到39006吨苯产品,中间产品罐TK-303罐量下降705吨,中间产品罐TK-401罐量下降136吨。各种物料平均苯含量中,裂解油中含量为48.5%,抽提料中含量为12.5%,TK-303中含量为73.1%,TK-401中含量为91.6%,由此得到苯收率:39006/(79726*0.485+5663*0.125+705*0.731+136*0.916)=97%。

表1 裂解汽油和抽提料属性

样品名称

NA,wt%

BZ,wt%

TOL,wt%

EB,wt%

PX,wt%

MX,wt%

OX,wt%

密度(20℃),g/cm3

裂解汽油

16.98

47.74

20.19

7.5

1.7

3.92

1.97

0.8412

抽提料

45.71

12.73

37.24

1.43

1.06

1.63

0.23

0.7726

通过化验数据发现,S-208重整油的苯含量波动最大,苯损失难以量化估算,抽余油(S-302)、苯塔塔底料(S-405)的苯含量较稳定可以取平均值估算。2017年芳烃车间共产出抽余油16504吨,苯塔底物料约240吨,抽余油(S-302)平均苯含量为0.42%,苯塔塔底料(S-405)平均苯含量为0.04%,根据这些数据可以计算重整油中的苯损失为1140吨(计算公式:重整油中苯损失=总苯损失-抽余油中苯损失-苯塔底物料苯损失),其在总苯损失中占据94.3 %,视为关键因素[2]

二、重油油带苯发生原因和对策

(一)发生原因

重整油带苯现象出现的原因主要包括:(1)人员操作水平不够,调整时间过长或是布不能明确调整方向;(2)没有调整标准,由于缺乏参数参照、没有操作法导致的;(3)进料组分不确定,由于组分波动大且判断难导致的;(4)加热量不足,主要指的是脱庚烷塔再沸器能力不足;(5)塔压波动大:(6)进料温度波动大;(7)负荷过高,主要值得时脱庚烷塔处理能力不足;(8)回流温度波动大。

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图1 发生原因

(二)对策实施

1.对于进料组分不确定原因,可以通过减少无序波动、增加判断方法解决,具体措施为:(1)联系生产调度和储运车间,使两种物料稳定混兑;(2)混兑比例和储罐切换需及时得到调度通知并引以关注;(3)联系化验增加脱庚烷塔进料分析频度增至每天三次;(4)组分变动大时及时加样;(5)通过数采系统查询计算可以预知储罐的切换时间;(6)通过质量流量计FI-3401判断组成变化方向[3]

2.对于没有调整标准原因,可以通过制定新工况参数模板和操作法解决,具体措施为:(1)通过数据分析制作出新工况的参数模板;(2)归纳操作法并培训。

(三)实施效果

根据生产统计报表得到,2018年芳烃车间处理裂解油84631吨、抽提料5375吨,产出苯产品41097吨。中间罐TK-303罐量上涨39吨、中间罐TK-401罐量上涨61吨,各馏出口组分苯含量与2017年基本一致。

则苯收率=41097/(84631*0.485+5375*0.125-39*0.731-61*0.916)= 98.75%>98%,由此可见,通过此次攻关完成了苯收率超过98%的目标。

1.经济效益。通过本次攻关使2018年1#芳烃装置苯收率由97%提升至98.75%,减少苯损失731吨。2018年苯产品平均价格为5261元,重整油平均价格为4542元。则收益为731*(5261-4542)= 525538元。

2.软实力增强。通过本次攻关,全体成员对活动前后进行了分析评价。攻关小组成员在质量意识、解决问题能力、团队精神、技术水平、个人能力以攻关创效等方面都有了很大提高。

三、抽提料处理时苯收率提高巩固措施

1.通过加强即时监控、日检查、月总结,对脱庚烷塔数据进行全方面追踪,发现问题及时查找原因,及时处理。每日通过查看数据采集系统,对重要参数进行收集,每月对数据做出总结分析,判断是否异常,并制定落实异常时的解决方法[4]

2.加强管理,多管齐下,将重整油中苯含量列入绩效考核和劳动竞赛。

3.将措施编入标准化文件,首先,通过攻关小组讨论,以《脱庚烷塔处理大抽提料“五步骤”操作法》为基础将《芳烃车间处理抽提料操作方法》编制完成,并进行了培训[5]。其次,计划在下一次车间操作法修订时,汇总入册。

结束语:

本次攻关活动解决了生产中的一些具体问题——提高处理抽提料时的苯收率,通过分析进料组成、铆钉操作参数、去除人为因素、加强内外沟通、标准化措施操作、完善岗位操作法等措施,科学有效的提升了处理抽提料过程中苯的收率,取得了一定的经济效益,提高了攻关小组的团队精神和个人能力,增强了攻关小组成员的质量意识。

参考文献:

[1]杨俊、陈强宇、高晓燕.提高连续重整装置三苯收率的技术措施[J].石化技术与应用,2020,v.38;No.194(06):49-53.

[2]帅宁奎,李慧泉,胡月,等.苯抽提装置抽余油中苯含量超标原因分析与对策[J].化工管理,2019,No.536(29):59.

[3]李天明,李霜,张永康,等.芳烃抽提装置降低抽余油苯含量优化操作探讨[J].化工中间体,2019,000(012):97-98.

[4]黄长胜,撒玉虎,刘宝亮,等.提高粗苯收率的实践小结[J].化工设计通讯,2020,v.46;No.213(03):141-142.