微型步进马达转子磁铁裂痕检查设备开发应用

(整期优先)网络出版时间:2021-08-12
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微型步进马达转子磁铁裂痕检查设备开发应用

石杰

日本电产三协电子(东莞)有限公司 广东东莞 523000

摘要:马达转子磁铁裂痕检查机,简称磁裂检查机(后文全部采用简称),它是通过气密性检查的原理检出裂痕磁铁。目前这项技术虽然在国内外同行业暂未得到推广和应用,但它已经得到了我所在集团公司(日本)技术总部的认可,并且已经向客户申请通过了该技术可以应用于生产。现在在集团内部得到了应用,效果显著。该技术的应用基于全面的设计、加工、安装、调试和评价。它包括动作流程制定,机械设计(CoCreate ME10:公司内专用设计软件)、程序设计(GX Wokrs2),电气配装的恰当结合。它是真正机电一体化的产物,如果被推广,一定

可以为同行业带来良好的经济和品质效益。

关键词:磁裂检查机,转子磁铁,裂痕,高压充气,气密性检查,传感器.



引言:

智能化家电和车载产品的发展,离不开自动化技术,而这些技术的实现更离不开马达的驱动。本公司主要从事各类微型步进马达的研发和生产,家电类应用如空调,冰箱,洗衣机,电视等,车载类应用如仪表盘,后视镜,高档音响等。目前社会上对这类微型步进马达使用量非常大,是各知名家电和汽车企业驱动的首先。

这些马达的共性都是使用以磁铁为主体的转子作为旋转动力源,通过外部回路发出脉冲信号驱动,其优点是能按照预先设定的模式转动,其旋转定位精度远比普通马达高,并且成本低廉(一般几元到几十元人民币不等),品质稳定,受到各需求方的大量应用。

为此,本论文把转子磁铁裂痕检查做为研究对象,探究磁铁裂痕检查方法,及自动化的创新成果。

1 FPC磁裂检查机的研制背景及意义

这系列马达的转子磁铁(图5)一般是通过粉末压铸烧结成型[1]或高压射出成型[2]两种方式加工(本文不做重点介绍)。在成型加工过程中因外部环境或材料本身等因素影响,极少量磁铁表面不可避免产生裂痕缺陷(图6),而这种缺陷在磁铁充磁后会引发磁极微量偏移或缺失,从而导致马达特性异常,影响马达正常转动或转动精度。在工程中,这种磁裂不良品必须严格检出。为了克服这一弊端,通过分析磁铁裂痕特点,及裂痕大小对马达机械特性的影响度,并对裂痕磁铁进行了分类整理和冷热冲击试验,以及哪些裂痕磁铁可以被高压气体再次破坏而导致漏气。经过分类试验和数据整理,很快构想了磁裂检查机(图4)。其原理是通过高压气体对磁铁内部充气,二次破坏已有裂痕磁铁面(必须确保OK品不被破坏),再进行气密性检查[3],从而达到检出磁裂品的目的。自动机经过近半年的稼动检证,确保了无不良流出。目前这项技术已经推广到集团内其他分公司使用,真正意义上解决了转子磁铁裂痕的检查问题,为公司带来的非常可观的经济效益和品质效益。

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1 扩大镜检查

2 显微镜检查

3 CCD成像检查



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4 磁裂检查机

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5 转子磁铁查

6 磁铁裂痕






1.1磁裂检查在国内和国外的发展趋势

1)国内:目前国内同行业主要的检查方式是人工扩大镜(图1)或人工显微镜(图2)或CCD成像技术(图3)或液体浸透法,前三种检查方式都不能确保100%检出,而第四种方法效率低,用于工业批量生产不可取,暂且只限于实验室应用。

2)国外:如日本除了上述检查方法外,还利用新型技术,如磁极观察片,超声波检测和涡流检测[4]等。因国外技术垄断或成本较高,在国内各同行业暂未使用国外向的新型技术。

试验应用得出的高压充气再进行气密性检查技术,国内同行业暂未得到应用,如果得到推广,一定会带来很好的实用价值。

2.创新思路和检测方法

21创新構思來源

改善前磁裂检查以人工显微镜为主(CCD成像检查为辅同步进行),但人工检查劳动疲劳度大,效率低。不仅如此,人工长时间使用显微镜容易产生错觉,常将不良品流出,引发品质隐患。而CCD成像检查虽然解脱了人力劳动,但误判率非常高(达到10%以上),并且不能完全检出。为了解决生产和品质双重问题.展开了课题研讨。设计灵感来自‘没有不透风的墙’,继而决定使用高压气体检查.磁铁裂痕犹如墙体裂痕,只要施加气压,一定会产生气流,再使用流量传感检测,便可以轻松检出。

22试验气压回路设计原理(图7

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23气密性夹具设计示意图(图8

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上下采用O型密封圈

















26114e4c67b278_html_c3b1357f40ce590a.jpg4样品检证及气密性规格制定(图9,图10















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结论:

1)高压规格设定为2.0Mpa,延时2秒;

2)气密性检查规格设定为90CL/Min,印加气压0.7Mpa,延时2秒;

3.自动机解决的关键技术

1)稳定高压2.0Mpa气体的实现

提出难点:现状工厂内正常使用的气压为0.4~0.5Mpa,工程中通常使用的增压泵[5]是2倍的,即使增压2倍也只能实现最高1.0Mpa,而且实现稳压会更难。

解决方法:首选2倍增压泵,增压到0.8Mpa。通过资料查询,再选择SMC品牌2~4倍增压泵(流量小于2倍增压泵)。再将4倍增压后的气体保存到高压气容内,同时控压2.0Mpa输出,增压泵串联+气容就实现了稳定高压。

2)高压充气反弹

提出难点:高压2.0MPa对磁铁充气后,会有瞬间反向作用力(即反弹)。会导致受压工件瞬间抬起(炸锅现象),存在安全和漏气的隐患。

解决方法:选用大缸径的气缸,经过公式换算,气缸在恒定的气压下,经过一定延时后,压力大于反弹力,程序再控制高压充气,继而解决了高压充气反弹的现象。

3)高压充气后泄压

提出难点:高压充气后,气管内存在高压气体,如果气缸强行抬起,会出现高压瞬间放气,发出爆炸声,有安全隐患,同时也会把治具内的密封圈吹出。

解决方法:在高压气管上并联方式接入高压电磁阀,充当安全排气阀门,当高压充气完成设定时间后,高压电磁阀动作排气,再通过消声器降低爆炸声,从而实现安全泄压的作用。

4)高压充气和气密性检查管道的气密性

提出难点:在高压2.0Mpa的气压下,普通气管无法满足承压或者不漏气的技术难题;同时气密性检查传感器灵敏度极高,普通气管无论是微量漏气还是有一定量的胀缩,都会直接影响气密性检查精度,导致无法精确检测。

解决方法:经过资料筛选,首选日本润工社高压气管(线径Φ2.0)。同时再配备MISUMI(米思米)高压适配接头(管螺纹紧配安装),无论是高压充气,还是气密性检查都能解决漏气和胀缩的问题。

5)受台的清洁

提出难点:转盘上有5个受台,长期作业时,受台会附着磁粉等异物,影响气密性检查,如果人工清洁,频度太高,而且省人化效果就没有了。

解决方法:在受台上方追加喇叭式清洁罩,通过气缸上下拉动,清洁罩顶部主气管吹气,侧面副气管吸气,而且副气管尾端配备过滤结构。每动作一次就清洁一次,不仅方便,而且清洁效果很好。

4.总结

通过该设备的开发,解决了磁铁成型过程中因工艺缺陷导致的不良流出,极大改善了生产过程中的品质隐患,为客户提供性能可靠的产品奠定了基础。同时该设备也彻底解放了人员体力劳动,为企业人员消减合理化做出了重要贡献。目前市场上尚未发现其他企业用此方法进行磁裂检查。此方法的运用,对于批量生产,有较高的推广价值,希望此方法能解决同行业在实际生产过程中的困扰。也希望此方法可以借鉴到其他领域,为行业的发展尽绵薄之力。改善没有止境,只有更好,没有最好。

参考文献

[1]梁双全等浅析烧结钕铁硼永磁体裂纹产生的原因及检测方法[M],山东工业技术2015(4).

[2]张勇.PLC和触摸屏组合控制系统的应用研究[J].科技创新导报2019年7期

[3]赵小霞.PLC和触摸屏组合控制系统应用研究[J].南方农机,2020,(51)8.

[4]AirTAC公司主编、产品综合型录,2020

[5]IAI公司主编、产品选型综合目录,2019