300MW机组凝汽器改造

(整期优先)网络出版时间:2021-05-26
/ 2

300MW机组凝汽器改造

王其庭

江苏徐塘发电有限责任公司 江苏 邳州 221300


摘要:本文介绍了300MW机组的凝汽器改造前的状况,具体介绍了凝汽器改造的方案。针对凝汽器改造,阐述了凝汽器性能试验的计算方法,并对试验结果进行了评估。文章最后提出凝汽器改造后运行方面需注意的问题。

关键词:凝汽器 改造 经济性

0 前言

国内某火力电厂4台机组为上汽厂生产的N300机组。循环水供水系统为带冷却塔的单元制二次循环供水系统。5500m2冷却塔出水由循环水泵升压,通过循环水压力管进入凝汽器,在凝汽器中进行热交换,凝汽器排水至冷却塔冷却,循环使用。当凝汽量在额定工况时,循环水量在夏季工况的冷却倍率为54.6倍,冬季工况冷却倍率为33.5倍。


1 凝汽器设备概述及现状

1.1设备概述

原凝汽器型号为N-16500-3,是单背压、单壳体、对分双流程、表面式凝汽器。循环水设计进水温度20℃,凝汽器冷却面积16500 m2,凝汽器压力5.39 kPa。冷却水量34000 m3/h。

凝汽器运行11年,部分铜管由于泄漏进行堵管处理。目前凝汽器存在端差大,传热系数低,凝汽器背压高,胶球收球率低等问题。为了解凝汽器改造前的实际状况,西安院对改造前凝汽器做了性能试验。凝汽器试验在额定负荷300MW工况下进行。试验表明凝汽器在背压、传热系数、水阻等方面与设计值有一定的差距。在循环水进水温度为31.23℃时,试验300MW负荷工况下修正到循环水设计进水温度20℃时,凝汽器背压为5.726 KPa,比设计值高0.336 KPa;修正到设计循环水量的水阻为44.28KPa,比凝汽器设计水阻高4.28 KPa。

表1 凝汽器主要性能试验数据表

循环水流量

总传热系数

凝汽器阻力

背压

单位

m3/h

W/(m2·K)

Kpa

Kpa

设计值

34000

2489

40

5.39

试验值

35912.41

2627.7

50.11

9.778

修正值

2369.66

45.41

5.726

2 凝汽器改造

2.1改造方案

原凝汽器是由喉部、壳体(包括热井、水室)及底部的支撑装置等组成的全焊结构。凝汽器改造在保持凝汽器中心位置不变的条件下,对凝汽器壳体内部进行了换管改造。凝汽器除保留原凝汽器热井、外壳及其支承方式不变、与低压缸排汽口的连接方式不变外,将凝汽器端部管板及中间支撑板全部更换,凝汽器冷却水管全部更换为不锈钢管,管束采用塔式管束布置方案。

2.2改造的实施

2.2.1凝汽器端管板采用TP316L碳钢与Q235B不锈钢复合管板,端管板与壳体的联接采用密封板焊接形式,与壳体构成一个整体。中间支撑板周围与壳体采用自动氩弧焊接技术焊接,并调整中间支撑板的数量和间距。

2.2.2原凝汽器前水室为圆弧形壳体,后水室为方形壳体。本次改造将原凝汽器的前后水室变为新的弧形水室。凝汽器靠前水室侧汽室长度保持不变,靠后水室侧汽室加长400mm。凝汽器水室改造不仅防止产生水室漩涡区,有利于提高胶球系统的收球率;而且使凝汽器的有效冷却面积增加,提高了凝汽器的性能。

2.2.3凝汽器喉部进行优化改造。机组五段、六段抽汽管适当移动,使气流流动更加顺畅。

2.2.4凝汽器冷却水管全部更换为不锈钢管。其中主冷区采用Ф25×0.5的TP316L不锈钢管16932根,外围区及空冷区采用Ф25×0.7的TP316L不锈钢管3006根。两种规格的不锈钢管均以胀接、焊接的方式与端管板相连。

2.2.5凝汽器冷却水管管束采用先进的塔式管束布置方案,减少汽阻,提高换热性能。

60adc3ca46c12_html_e9297776d6755775.gif

图1 凝汽器管束布置图

3 经济性分析

在300MW工况时试验在机组负荷302.31MW,冷却水进水温度为17.66℃,冷却水进水流量为29853.53m3/h,凝汽器压力为4.694,总体传热系数为2695.32 W/(m2·K)。修正到设计流量和设计进水温度的情况下,凝汽器压力为4.905KPa,比设计值高0.005 KPa;

在额定负荷下,凝汽器改造前后背压下降了0.821 KPa。按照300MW机组年平均电量12亿千瓦时,真空提高1KPa节约电煤3g/kwh计算,凝汽器改造年平均节约标煤12×108×3×10-6=3600吨。以每吨标煤750元计算,年节约发电成本270万元。凝汽器改造承包单位以凝汽器铜管置换为基础,承包方在回收凝汽器铜管的基础上,提供全套改造方案和改造所需材料,凝汽器改造的实际费用仅为40万元。凝汽器改造可以实现当年改造当年收益230万元。

4 结语

凝汽器改造在增大传热面积的基础上,管束采用不锈钢管不仅能使凝汽器的性能得到提升,而且能够提高管束的抗冲蚀性能和耐腐蚀能力。但是由于不锈钢TP316在周围环境FeCl-1浓度过高时会产生点蚀现象,因此在机组长期停运前,应用清洁水冲洗水室和管子,并打开水室盖板进行风干处理。这是凝汽器改造后特别需要值得注意的问题。



参考文献

  1. 周留坤.不锈钢管在凝汽器改造中的应用[J].云南电力技术,2011 (06):73-74.

  2. 郑风才.安丰波.国内凝汽器现状分析与改造[J].华东电力,2002(3):14-17.



作者简介:王其庭,男,工程师,长期从事发电厂安全、生产经营管理工作.