一种胶带运输机维修滚筒快速包胶技术探析

(整期优先)网络出版时间:2020-11-02
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一种胶带运输机维修滚筒快速包胶技术探析

尚现亮

陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司 陕西黄陵 727307


摘要:某修理厂为了解决胶带运输系统中维修滚筒包胶工期长、费用大、质量不稳定现象,提高滚筒包胶效率和维修质量,该厂研制了一台集滚筒胶皮清理和表面打磨为一体的机械装置,使滚筒包胶作业中费时费力的去胶皮和表面打磨工序实现了机械化,提升滚筒包胶功效。

关键词:胶带运输机;滚筒;快速包胶

前言:某修理厂主要从事煤矿井下综采设备大修,每年大修胶带运输机10~15套,其主要部件包胶滚筒磨损量达60%以上的约占2/3,有胶皮破损的约占1/5,因此每年需重新包胶处理的滚筒100余件。该厂对滚筒包胶采用冷包胶技术,滚筒表面人工进行处理,首先把破损的胶皮全部清理干净,然后打磨滚筒外表面至金属色,最后进行包胶。此种维修滚筒包胶方式中滚筒表面处理用时约占总工时的85%,工人劳动强度大、效率低,且包胶质量受表面处理质量影响较大,严重制约了胶带运输机维修工期。若将滚筒包胶全部外委修理,每年外委费用达30余万元。为了提高滚筒包胶效率和维修质量,该厂对集滚筒胶皮清理和表面打磨为一体的装置展开研究。

1 当前国内同行业维修胶带运输机滚筒包胶技术分析

1.1胶带运输的特点及滚筒在运输系统中的作用。滚筒是胶带运输系统中的重要部件和组成部分,包胶后的滚筒能有效改善输送系统的运行状况,保护金属滚筒不被磨损,胶板刻菱形花纹或人字形花纹,能增大橡胶板表面摩擦力,有效的防止滚筒与胶带之间的滑动摩擦,减少胶带打滑,减少滚筒表面的物料粘结,从而减小胶带的跑偏和磨损,提高运行效率,使滚筒与胶带同步运转,保证胶带高效的、大运量的运转。胶带运输广泛用于煤矿、电厂、水泥厂、钢铁、冶金、化肥、粮库、港口等行业。

1.2 滚筒包胶技术分析。国内当前滚筒包胶分为热硫化包胶和冷硫化包胶,在使用同等橡胶材质情况下:传统热硫化包胶由于硫化压强低,硫含量高,包胶面板含胶量低,橡胶耐磨性能差,易老化,导致输送滚筒与皮带的附着力下降,清洁功能下降,胶带使用寿命较短,滚筒热包胶操作复杂,现场施工作业非常困难,但因成本较低,还是一些厂家首要的选择。滚筒冷包胶技术,具有现场施工方便、粘接强度大、硫化速度快、使用寿命长的优点,适合现场抢修,特别适合煤矿井下、空间狭小场地等一些不具备热硫化包胶条件的场合。

1.3 缩短维修滚筒包胶工期分析。在当前维修滚筒包胶技术中,无论是热硫化包胶还是冷流化包胶,滚筒表面清理时间均约占包胶总时间的85%,胶粘工序时间仅占15%,因此压缩滚筒表面清理时间将是实现快速包胶的必然选项,也是可行的选项。

2维修滚筒表面快速清理装置的技术改造

2.1滚筒表面快速清理装置的设计思路。该厂针对滚筒包胶实际情况,利用普通车床工作原理,将滚筒表面胶皮清理和表面打磨集中到一台装置上实现,整机操作集中化。滚筒转动由液压马达驱动,刀架横向走刀自动化,由调速电机驱动,纵向进给刻度化,由人工精确操作。刀架座既能满足车刀架的安装,也能满足砂轮架的安装,通过更换车刀架及砂轮架,实现车削胶皮和砂轮打磨两道工序。

2.2滚筒表面快速清理装置的工作原理。该装置由机身、传动机构、刀架、驱动马达、外置泵站、操作台等组成(见附图)。工作原理:利用液压马达驱动滚筒转动,液压源由外置泵站提供,使用1台5.7KW调速电机可对液压马达进行调速;操作台使用按钮控制,达到自动化控制;由1台400W调速电机带动丝杆旋转实现刀架移动,利用电机正反转,实现刀架左右横向移动;刀架座可安装车刀架和砂轮架,通过更换车刀架及砂轮架,手动刀架的纵向进给,实现车削胶皮和砂轮打磨两道工序。



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2.3 滚筒表面快速清理装置的特点:

2.3.1 满足滚筒车磨直径范围φ400mm~φ2000mm,滚筒长度范围1000mm~2000mm,滚筒表面快速清理,适用范围广,适用性强。

2.3.2 创新设计刀架座,可安装车刀架和电动砂轮头,实现滚筒车胶皮、打磨一体化作业。

2.3.3实现刀架横向进给自动化,纵向进给刻度化,操作精准,快速高效。

2.3.4 滚筒转动利用液压马达驱动,液压源由外置泵站提供,使用5.7KW调速电机实现对液压马达的调速,动力稳定,车、磨速度调整便捷。

2.3.5 机体设计满足对多种型号滚筒的安装固定。

2.3.6 操作台设计满足机械化车削胶皮、表面打磨需求,降低劳动强度提高效率显著。

2.4 实践效果

该装置制作完成后,在大修某矿胶带运输机滚筒时投入试用。采用该装置对需包胶的滚筒进行去胶皮和打磨滚筒表面作业,与传统人工作业相比,职工劳动强度降低和工效提升极为显著。以1件φ1030×1800滚筒维修包胶为例,传统人工4人6天完成,使用滚筒表面快速清理装置后,只需3人1.5天即可完成。具体对比数据见下表:

传统人工滚筒包胶与使用滚筒表面快速清理装置对比表:

类别

滚筒

型号

包胶

面积

(㎡)

作业

人数(个)

清理滚筒作业工时

(时)

滚筒包胶作业工时

(时)

合计作业工时

(时)

人工作业费用

(元)

包胶材料费

(元)

合计

费用

(元)

传统人工包胶修理

φ1030×1800

6㎡

4

4×8×5=160

4×6=24

184

184×22.48=4136.3

4922.5

9058.8

滚筒表面快速清理装置包胶修理

φ1030×1800

6㎡

3

3×3=9

3×8=24

33

33×22.48=741.8

4922.5

5664.3

对比结果

1件


-1人

-151

0

-151

-3394.5

0

-3394.5


通过上表分析对比,使用滚筒表面快速清理装置修理1件φ1030mm×1800mm滚筒,包胶滚筒费用比传统人工费用降低3394.5元,修理工期比传统人工修理工期减少4.5天。

3 结语

该厂滚筒表面快速清理装置的成功运用,使滚筒包胶作业中费时费力的去胶皮和表面打磨工序实现了机械化,大幅提高了检修效率和质量,降低了生产成本。同时使该厂具备了承接各类在装置参数范围内的滚筒包胶工作,节省了大量外委修理费用,缩短了维修工期,为以后完善各类检修装备积累了宝贵的经验。


作者简介:尚现亮(1972-),男,河南省叶县人,机电高级工程师、注册安全工程师,现在陕西陕煤黄陵矿业有限公司机电公司生产技术部工作。