凝结水精处理系统问题改进

(整期优先)网络出版时间:2020-09-27
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凝结水精处理系统问题改进

孙建飞

山东核电有限公司 265100

摘要:基于凝结水精处理系统讨论,探究其运作存在问题,笔者通过树脂污染、树脂捕捉器压差高、再生系统负压问题,解析了问题根源所在,结合我厂实践经验,阐明有效处理方式,本文主要针对凝结水精处理系统存在的问题展开解析,结合问题因素,阐明有效改进策略。

关键词:凝结水精处理;探究;分析;策略;应用

引言:

随着大容量、高参数机组的建设,对水质提出了更为高质量的要求,凝结水处理装置作为系统水质处理的核心要素,在诸多机组受到了广泛应用。其目的,针对凝结水进行有效处理,降低水中微量杂物,提高水质量,促进水汽品质得以全面提升。

  1. 凝结水的阐述

凝结水通常指锅炉产生的蒸汽,在汽轮机做功后,通过循坏冷却水冷却,形成凝结的水。实际中,凝气器热井的凝结水涵盖了高压加热器、低压加热器等疏水。基于电力系统不可避免的水汽损失,进而需要向热力系统补充一定的补给水。因此,汽轮机内蒸汽做功后产生、各种疏水、锅炉补给水形成的水即凝结水。

  1. 凝结水精处理阐述

凝结水精处理系统采取了中压凝结水混床系统,前置过滤器与高速混床的串连,每台机组的设置为2X50%管式前置过滤器、3X50%球形高速混床,混装树脂失效后,通过三搭法体外再生系统,有1、2号机组精处理共用一套再生设备。再生系统主要涵盖了离塔、阴塔以及阳塔,此外,还包含了酸碱设备、热水罐、罗茨风机等设备。

  1. 系统阐述

330MW循环流化床机组设计中,凝结水精处理系统为2台高速混床。其中,采取了单元制的中压系统,混床采取了H/OH的运行模式。凝结水处理系统出力参数为772t/h,进水压力3.5Mpa,水温为55度。其中,进出口差压为0.35Mpa。在机组正常运作模式下,2台混床运作,实施对凝结水以100%的处理模式,配置了3套树脂,1套备用。为了保证投运时水的质量,设置了1台再循环泵,缩短混床出水时间的同时,也保障了出水质量。通过此系统出力后,凝结水水质实现了水质标准,即GB/T12145-2016凝结水除盐后标准[1]

4.凝结水精处理问题及处理策略

4.1树脂污染问题

混床树脂存在一定的铁污染问题。树脂污染主要变现为,阴、阳树脂颜色变深,存在抱团严重、分离塔中难以分离、分层不清晰等现象。如按照传统的步骤操作,分离效果不仅无法实现最佳效果,也会对水质造成树脂交叉感染。通常面对这一现象,工作人员需在分离塔中繁琐进行空气擦洗若干次,基于底部排水的过程中,污染物会被树脂阻挡在上层,进而出现受塔高度不利于观察,擦洗效果不佳的同时,浪费大量水资源。精处理运行的过程、新建机制初期启动阶段,都会发生树脂污染现象。树脂受到严重的铁污染后,表面呈黑色,可取出阴、阳树脂实施试验,观察污染程度,并在这一过程中,对树脂污染物质的性质进行确认。

我厂在凝结水精处理过程中,出现失效树脂时,发现分离塔内树脂发黑,无法对其判断阴阳情况,在取出阳树脂后,发现树脂中含有黑色且不规则、粉末状杂志,树脂呈黑色,将水倒出后,适当加入盐酸,水呈铁锈红色;将阴树脂取出后,其颜色无异常,树脂中,仍存在不规则形状、粉末状杂志,上层水清澈。在反复查找因素,解析因素的过程中,充分怀疑树脂中铁锈,可能是在精处理运行过程中形成,后与汽机专业共同解析此问题,在机组运行中,由于大量爆管,导致高加满水,行程水位无法有效控制,所以将危急流水门打开,水徘至凝汽器,于高加内部,水与铁产生反应,形成四氧化三铁,且水侧压力高于汽测,爆管后,高压水侧对汽测形成了高效冲洗,冲洗下的铁锈,通过危急输水混入凝结水,混床截留后,形成铁锈停留混床上层现象。树脂失效后,将树脂输入分离塔,通过进水混合,树脂形成黑色,进而发现污染现象。

我厂针对此问题,展开了相应试验,在试验过程中,发现树脂受染后,混床接地开始空气擦洗,将水质清澈后,输送分离塔实施分离即可,也可采取分离塔失效树脂之间送入阴阳塔进行擦洗,等排水水质呈现清澈后,返回分离塔实施分离,不仅可以解决分离塔反洗擦洗效果不佳的问题,也是提高水质量,确保处理系统稳定的有效策略[2]

4.2树脂捕捉器压差高

机组冲洗的过程中,凝结水的水质满足混床进水要求后,高速混床开始投入。在运行的过程中,混床树脂捕捉器进、出口压差存在一定差异。其标准一般小于0.02MPa,最大出力时压差小于、等于0.10mPa。如出现压差超过0.10MPa时,内部已然出现污堵,树脂博做起压差较高,且形成上升趋势;在混床进水量达到500t/h时,压差已然到达0.10MPa。

鉴于此,为了规避精处理系统运作中,树脂捕捉器压差偏高的现象,在停机消缺阶段,有关人员应将树脂捕捉器定律打开,对其进行有效清洗。此外,筛管应分离捕捉器进行清洗,对捕捉器底盘铁屑实施面粘的处理方式,进而确保树脂捕捉器清洁,有效避免了差压偏高现象。

4.3再生系统负压

试运行过程中,精处理高速混床运行周期变短,制水两降低,导致再生频繁。精处理再生系统中,体外再生采取负压再生形式,此方式的重、难点都在于调整再生、置换时液位。为了确保再生中,酸碱液位处于树脂界面上方20cm,进再生液前需要调整液位。在液位调整的过程中,空气门、底部排水门实施排水的过程中,要经历不断摸索,如平衡后,液位无法达到要求,就需要再次进行重新调整[3]。如图1。

图 1

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在运作的过程中,随着时间的不断增加,酸碱液位逐渐降低,最后形成树脂层高于酸碱液位。在这种情况下,水位上方的树脂与再生液接触时间较短,无法长期得益于再生液再生。此外,再生液浸泡不均匀,部分树脂实施再生,且在短时间的再生系统下,导致树脂再生效果全面降低,进而形成混床运行周期短,处理水量降低。我厂基于此问题,展开了深度研究。研究后安心,造成酸碱液位下降的主要因素为再生罐、部分阀门、法兰出现轻微泄露。为了提高再生效果,全面展开了相应分析。

通过与厂家的不断合作下,得出有效措施。即罐内满水的再生方式。再生塔处于满水状态下,对其进行酸碱液再生。满水再生的过程中,再生塔内处于满水状态,因此解决了调整液位的情况,大气压力变化影响降低,树脂量变化得到了良好的适应性。这一方式不仅操作简单,且再生效果得以显著提高。再生系统发生微泄露情况,满水再生可以有效地保障整个过程中,酸碱液位处于树脂层上方,不仅保障了再生液处理时间,再生效果也得到了相应的保障,进而提高水量处理[4]

  1. 结论

综上所述,大容量、高参数机组的建设,对水质提出了更为高质量的要求,改进凝结水精处理系统,全面提高了凝结水精系统处理效果,保障了其稳定性、可靠性,有利于改善机制运行期间水汽品质问题的同时,为后续调试工作提供一定参考保障,进而深入展开调试工作。

参考文献:

[1]张宝军.凝结水精处理运行控制现状与优化研究[J].给水排水,2020,56(01):73-76.

[2]李长军,王俊,孟宇.凝结水精处理系统问题改进[J].城市建设理论研究(电子版),2017(04):160-161.

[3]任军兵,白春淼,宋炜.凝结水精处理系统问题改进[J].科技视界,2016(23):322+371.

[4]王永生,武哲,秦峰.凝结水精处理系统优化设计[J].东北电力技术,2009,30(12):12-15.