LNG加气站气化率较高的问题研究

(整期优先)网络出版时间:2020-09-18
/ 2

LNG加气站气化率较高的问题研究

马玉龙

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司,新疆 吐鲁番, 838202

摘要:LNG作为一种液态的商品形式存在,在加气站内存在气、液混合的状态,在具体运输LNG过程,涉及到运输、存储等环节,整个流程环节中,存在一定损耗问题,基于此,加强对LNG质量管理显得尤为重要,本文就LNG加气站气化率较高问题展开全面的研究,确保通过试验的方式,探索实际解决问题的办法。

关键词:加气站;气化率;LNG

引言:液化天然气“LNG”,是一种清洁、安全的新能源,自身具有诸多的作用优势,便于存储、成本较低,安全性能高,一旦发生气体泄漏问题,可自然气化,污染小。因此,为更好提升LNG在实际应用中的效用,相关研究人员进一步加强对LNG加气站气化率较高问题的研究,确保降低LNG加气站的损耗。

  1. LNG损耗分析

LNG新能源在广泛的应用推广中,广受社会各界的青睐,为降低LNG在加气站中的损耗率,相关研究人员积极探索,确保找到解决LNG损耗的方法,增加LNG利润指标,推动加气站健康长远发展。研究人员在实践中,从多家液化工厂中购液,进行指标对比分析,发现不同厂家购买的LNG,气化率存在一定的差异性。在LNG运输环节发现,LNG存在一定的损耗,大部分的损耗资金都是由液化厂进行承担的,长此以往,买卖双方的利益遭受不同程度的损失,并且在LNG运输到达目的地后,槽车中仍存有余液,增加了LNG的损耗值。在LNG库存和销售环节中发现,LNG受多种因素的制约,人为方面主要是工人在计量操作环节出现的问题,致使验收数量和罐存数量精确度不高,尤其在加气环节未拧紧接口,进而出现了空枪加气操作行为,严重加剧了LNG的损耗值[1]。设备方面,主要是设备故障问题,加气站忽视设备检修、老化更新的问题,造成LNG跑、漏、滴等损耗现象;在计量环节,存在计量误差的问题,在卸车、加气过程中,人员使用的质量流量计,然而仍不可避免地出现不同程度的损耗问题,相关液化工厂,尽可能将误差控制在最小的范围内。

二、解决LNG加气站气化率较高问题的方法

(一)液化天然气的基本特征

LNG是被社会各行业公认的最干净的化石能源,无色、无味、不易腐蚀、质量较轻,经过天然气净化后,在节流、外加冷源制冷等工艺下形成的液化天然气LNG。具体将LNG进行燃烧后,污染性较小,可释放热量大,支持在低温罐中进行存储,并在运输、使用过程中,重新气化。

  1. LNG中各成分的气化率分析

LNG中主要的成分是甲烷,具有阻燃性的特点,可在燃烧过程中吸收热量。相关研究人员对LNG成本的气化率展开研究发现,LNG中的甲烷、乙烷、液氮成分分别在0摄氏度和20摄氏度温度下的气化率发生不同的变化(具体如表所示):从表中可清晰化发现,0℃和20℃工况环境下,LNG气化率差异较大,不同成分在不同的工况环境下,气化率均存在一定的差异。

1 LNG中主要成分气化率比较

温度指标

甲烷

乙烷

液氮

LNG

0℃

1399.5

755.8

625.8

1305.56

20℃

1488.6

789.6

675.12

1406.6

(三)降低LNG损耗的控制措施

1.由于LNG具有挥发性、膨胀性等特点,并在高温作用下,极易挥发,受环境影响较大,在环境温度作用下加快了气化速度。为更好降低LNG加气站的气化率,相关人员必须严格控制储气罐的压力,通过技术应用,降低LNG损耗,完善机制,建立LNG库存监控体系,加强库存管理水平,提升LNG加气站运营效益。同时,加气站要制定严格的交接班制度、计量监管制度,将具体责任落实到个人,避免人为改动计量结果,减少LNG库存管理过程中的漏洞问题。另外,加气站要进一步优化加气流程,严格筛选优质的LNG来源,从根本上降低放空的频率。在运输环节中,要采取用磅计量的方式,尽可能将运输损失控制在合理范围内[2]。要想从根本上解决LNG加气站气化率较高的问题,加气站必须加强站场的精细化管理,做好储气罐的降压工作,全面做好降低LNG损耗工作。

1.加气流程

加气站在实际加气过程中,部分站场可能出现异常问题,主要的影响因素在于,低温泵在运转过程中产生一定的高压气体,影响到低温泵的正常运转,要想解决此类问题,需要操作人员将泵池上部的气体排出,从而降低LNG的损耗。同时,当车辆在加注过程中,加注时间超过25min,会影响到低温泵池中LNG的气化反应,要求操作人员必须及时打开泵池的气相进行放空排气,最大程度上避免LNG气化过程中的损耗问题。

2.卸车流程

加气站在卸车过程中,由于储罐存储时间较长,LNG的温度、压力升高,往往导致储罐压力高出槽车的压力,严重影响卸车;因此,在等待卸车过程中,产生了一定的损耗。解决上述问题的有效办法,是对加气站的储罐进行降压,确保储罐的压力低于槽车的压力,缩短放散时间,进而减少气体的排放。

(四)控制LNG气化率措施

相关研究人员在实践中发现,将LNG中加入适量的液氮,可提升LNG长途运输效果,加气站可对液化工厂LNG来源进行检测,严格控制液氮的含量,进而提升LNG的气化率。在标准的工况环境中,要保证LNG在气化后,安装带有温度补偿仪的设备进行计量,降低LNG气化率的损失。同时,加气站要建立科学的数据统计方法,通过安装远传技术,实时对用气数据信息进行采集、监控和分析,全面监控用气的动态化变化情况,相关人员要加强对数据中的出现的不规律气化率的分析,及时找出原因,将LNG气化率维持在合理范围内。

以某一正在运行的LNG加气站为例,为提升加气站运行的安全性、增加加气站经济效益,必须严格控制LNG的气化率,加强对影响LNG气化率的因素进行分析,集中解决不利因素,推动加气站稳定运行。部门研究人员,通过分析LNG气损原因,采取相应的解决方法,减少LNG的损耗,在加气站运行过程中,研究人员发现,LNG液相管道升温过快,同时发现在货车加气过程中,气瓶加液不满等问题。相关人员,对管道、设备进行检测,排除设备因素影响,最终发现是由于潜液泵出口的变径管道做了保温设计,影响了加气站场加气效果。因此,为更好解决此类问题,对LNG储罐进行改造设计,发现改造后的LNG储罐,较比改造前的温度明显降低,在实际加液过程中,气化率减少了;同时,操作人员拆除原来的管道,更换后的LNG液相管道中的液体压力可达到0.3MPa左右,有效解决了加液体过程中加不满的情况,提升了某加气站运行效果,增加了经济效益。

结论:综上所述,液化天然气气化是燃气企业中重要的工艺流程,气化率直接关系到燃气企业的经济效益。研究人员通过研究分析LNG加气站气化率较高问题,具体探究了影响了LNG气化率的影响因素、分析LNG损耗原因等,并提出具体的控制措施等,加快推动了LNG加气站的可持续发展,确保LNG加气站积极改进各项设备,严格按照LNG加气、卸车流程进行操作,控制好LNG的气化率。

参考文献:

[1]冯星星,李建芳,安志强.LNG加气站气化率较高的问题探讨[J].辽宁化工,2020,49(04):423-424+427.

[2]刘俊.影响液化天然气气化率的因素及控制措施[J].化工设计通讯,2019,45(03):177+192.