二甲醚装置副产物分离、提升催化剂使用寿命

(整期优先)网络出版时间:2020-06-29
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二甲醚装置副产物分离、提升催化剂使用寿命

张传伟

贵州天福化工有限责任公司氨醇醚车间 550501

摘要:贵州天福化工有限责任公司年产15万吨二甲醚装置,利用外商专利技术,装置从2010年开车以来,由于催化剂是专利商捆綁使用,前期结蜡比较来重,后来改用国产催化剂,又产生新的问题,副主物以高碳链液态为主,影响催化剂的使用寿命,为解决副产物对催化剂使用寿命的影响,经多方分析查找原因,提出在关键位置对其进行分离,减轻对催化剂的影响,通过方案的实施,将催化剂的使用寿命从每次运行一年,提升到运行两年,而且产品消耗降低,经测算,换催化剂加上运行费每年可节约上在百万元。

关键词二甲醚装置副产物回收利用催化剂

一、概述

贵州天福化工有限责任公司年产15万吨二甲醚装置,于2010年建成投产,采用外商专利技术,第一炉催化剂必须用专利商提供的催化剂,前期投产后,在装置后系统结蜡比较严重,处理成本较高,装置不能长周期运行,为解决此问题,在国内采购催化剂,解决了后系统结蜡问题,但是出现新的问题,催化剂在运行一年后活性下降较快,后来系统副产物较多,已成为装置长周期运行的重大障碍,经过装置的现状分析和调查研究,再与催化剂厂商交流,确定对现有装置理行工艺改造,对副产物进行分离,同时回收利用,解决影响催化剂使用寿命的问题。

二、装置现状

2.1副产物的产生和成分

年产15万吨二甲醚是将甲醇蒸发,经催化剂反应后进行分离,通过二甲醇精馏塔进行精馏,从塔顶采出合格二甲醇产品,未反应的部分甲醇从精馏塔底进入废水精馏塔,进行甲醇和水的分离,回收的甲醇经泵加压后送入原料管一起进入蒸发器,经过循环进行,随着催化剂运行时间的加长,副产物增加,其中的部分副产物碳链越来越长,就不再进行反应,而是作为一种惰性介质在里面进行循环,影响甲醇脱水的正常反应,造成催化剂温度不能维持正常运行。副产物与甲醇、水不相溶,玻璃杯里分层明显,主要成分为。

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经过与同行业交流,在二甲醚生产过程中,都存在副产物影响催化剂寿命的问题,对其分离比较困难,处理难度较大,若不进行处理,必须更换催化剂,增加企业成本,同时生产能耗增加。

2.2二甲醚的生产流程和原理

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2.3二甲醚生产原理

15万t二甲醚装置采用粗甲醇为原料,汽化后的甲醇通过固定床立式反应器合成二甲醚。在催化剂床层中存在如下反应:

2CH 3 OH= CH 3 OCH 3 + H 2 O +Q

该反应是一个放热反应,在选择的催化剂作用下,甲醇反应生成二甲醚的转化率为 80%以上。另一方面,有副反应生成一氧化碳、二氧化碳、甲烷、烯烃等碳氢化合物,但这些副反应的生成率很低,二甲醚的选择性大约 99.9%。副产物的产生根据催化剂运行的特点,刚开始生产催化剂的选择性较高,但是随着时间的推移,粗甲醇中的部分杂醇以及反应生成的副产物,经过废水精馏塔返回,在系统催化剂的脱水反应下,碳链进一步加长,其沸点比二甲醚高,在二甲醇精馏里从底部进入废水精馏塔,又于由于沸点低于水的沸点,就从精馏塔上部返入前系统进行循环,经过长时间的积累,原本分层的副产物由于量大,无法排除,影响精馏系统的运行,为控制精馏塔返回罐的液位,到一定的时候就会将副产物送到前系统,造成催化剂床层跨温。只能全系统置换,重新进行开车。为确保装置的正常运行,拟采用后系统阻断的方案将其进行隔离,确保副产物地合适的问题被分离出来。

三、方案的确定

经过对装置分断进行分析,查出副产物积聚位置,在废水精馏塔顶部回流罐,通过对其进行分,用玻璃杯观察,副产物在杯里分层明显,而且每周产量有限,主要在其分离罐的顶部,若期进行排放,将其从系统中分离出去,使其不进入前系统进行反应,对二甲醚的反应能起到很好的促进作用,不会产生影响产品质量的问题,从理论上解决此问题的发生,同时将分离出来副产物用于园区的热风炉作为燃料,解决了副产物的处理问题。

3.1方案的实施过程

2019年2月,装置催化剂已使用一年,温升明显异常,利用停车检修期间,将废水精馏塔回流分液罐进行改造,从其中上部接一根DN25管子,增加一个带玻璃视镱的分离罐,在玻璃视镱下部安装上排液管,底部加排放管,将分层的甲醇水返回废水精馏系统,上部分层的副产物排到单独的罐中贮存用作燃料。

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3.2效果

通过装置的运行,每周能将副产物从分离罐里进行准确的分离,达到分离效果,催化剂床温也恢复到正常运行,已用一年的催化剂反应温升与新催化剂一样,整个装置运行平稳,只需每周进行一次分离副产物的操作,就能确保催化反应的正常运行,同时废水精馏塔的运行也更加平稳。

结论

通过对装置进行整改,催化剂的使用寿命得以延长,按每延长一年计算,节约相应的费用在50万元以上,同时在解决副产物在系统中损耗的蒸汽消耗,节约蒸汽用量一年在50万元以上,两项总计能为装置产生100万元以上的效益,为装置的催化剂国产化提供了良好的保证。

参考文献

[1]吴文章张博计扬,.一种甲醇或二甲醚制丙烯过程中副产物乙烯的利用方法:

[2]董迎召,郭振宇,李港桥.甲醇精馏和二甲醚生产中杂醇油的提浓回收[J].辽宁化工,2015(05):44-45.