多边形曲线落煤筒在输煤系统中的应用

(整期优先)网络出版时间:2020-05-13
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多边形曲线落煤筒在输煤系统中的应用

柔艳成 金虎 周全

河北国华沧东发电有限责任公司, 河北 061110

【摘 要】:针对输煤系统落煤筒堵塞,输煤栈桥粉尘浓度超标,落煤筒腐蚀磨损漏煤,皮带运行跑偏、撒落煤等问题,提出将原传统落煤筒改造为曲线落煤筒。改造后,彻底解决了落煤筒堵塞、落煤点不正、皮带运行跑偏等问题,使粉尘浓度降低到4㎎/m³以下,噪音降低到70dB,输煤系统堵煤落煤情况得到明显改善,现场环境卫生水平提高。

【关键词】:抑尘;防堵;输煤系统;多边形:曲线

1 输煤系统概述

河北国华沧东发电有限责任公司(以下简称国华沧东电厂)输煤系统从煤棚到原煤仓的6号-9号皮带机为双路设计,1用1备。设计带宽1.4m,带速2.5m/s,输送量1500t/h,落煤筒横截面为1.1m的正方形。落差较大的转运站配备锁气器,以减缓煤流下落过程中产生的冲击力,导料槽落煤点处设计了缓冲托辊或缓冲穿等设备。

2 存在的问题及原因分析

输煤系统运行时,常出现落煤筒积煤、堵煤,皮带跑偏,噪音大,以及导料槽出口喷粉等现象,输煤栈桥内粉尘浓度超标,给电厂安全文明生产带来较大影响。

2.1冲击性堵煤

传统方形落煤筒煤流与管壁冲击角过大,经过碰撞后原有的动能损失殆尽,不利于煤的连续流动。落煤筒内表面粗糙、摩擦系数高、溜槽倾角偏小,在煤质较差、湿度较大时,物料逐步从底部和两侧直角部位开始形成挂料。挂料越积越厚,不断减小落煤筒的过流面积,最终导致淤煤、堵煤。

2.2电动三通挡板无法切换

因物料从皮带抛出后几乎呈垂直角度冲击头部漏斗,如果物料水分含量偏高,就会在头部漏斗不断堆积,造成堵煤。头部漏斗积煤和堵煤会造成电动三通挡板无法切换,而清理工作量大且有危险性。冲击点堵煤常发生在落煤筒拐角处以及料斗侧面。

2.3落煤点不正,胶带跑偏

传统设计方式是落煤筒中心同皮带中心交叉,在转角落差较小时,落煤筒下部的物料必然冲刷导料槽对侧,引起皮带受料偏载和对导料槽的冲击,造成漏料、撒料和扬尘,导致皮带重载跑偏。导料槽承受的冲击大,导料槽密封系统(防溢裙板)频繁损坏,栈桥撒煤漏粉现象严重。

2.4物料下落产生强烈的诱导风

在各转运站,物料由匀速直线运动突然转变为自由落体运动,下落的分散物料产生强烈的诱导风,将物料粉尘吹起。诱导风进入导料槽后受空间的限制,风速高达7—15 m/s,除尘器无法彻底吸取运动携带的大量粉尘(负压除尘要求理想风速3m/s以下)。由于导料槽密封差,粉尘常从导料槽入口、出口、左右两侧溢出。

2.5噪音大

煤在下落过程中与落煤筒筒壁相互碰撞,产生强烈的噪音,有时可达90dB以上。

3 多边形曲线落煤筒特点

为了消除上述缺陷,国华沧东电厂决定对输煤系统进行改造。利用离散学(DEM)原理,对物料、空气二相流的状态进行详细分析,研究物料粒子的弹性、黏性、塑性、形变等级、滑动、膨胀和流动性,采用三维动态模拟分析技术,分析煤流的滑落过程,设计了新型防堵抑尘曲线落煤筒。该落煤筒有以下特点。

3.1 防堵抑尘

采用流线型弧形落煤筒,对煤流进行全程导流,防堵抑尘曲线落煤筒使煤流从无序坠落转变为可控的滑落过程,使燃煤在上下级皮带机转换过程中导料槽内部诱导风减小,控制粉尘产生,且可提高除尘器的除尘效率。

3.2煤流速度可控

通过合理设计落煤筒弧形和面积,可以有效控制煤流的轨迹和速度,减小了煤流携带的空气量,避免形成高压气流,有效地抑制了燃煤转运过程中产生的扬尘。

3.3煤流冲击减小,防止皮带损伤

流线型的弧形落煤筒设计,减小了煤流与筒壁冲击角,降低了湿煤、粘煤的堵塞概率。独特的多边形断面结构形式,在输送的过程中保证煤束始终处于“裹紧”状态,减小了与空气的接触面。通过合理控制煤流的出口速度和方向,减小了煤流中大块杂物对皮带、托辊的冲击,延长皮带的使用寿命。

3.4消除落煤点不正、皮带跑偏现象

在散料输送转运过程中,当输送量和煤种密度发生变化而引起落料点不居中时,可通过调整头部导流集流装置,使弧形导流装置根据落料点情况进行调节,以保证落料点居中,减少了因落煤筒落料不居中而出现的接料皮带跑偏现象。

3.5降低噪音

多边形曲线落煤筒内部衬板采用双金属复合板组合结构,运行中煤流与筒体接触均匀,煤流的平滑运动减少了煤块的碰撞摩擦,可大幅度降低现场噪音。

4 两种落煤筒参数比较

表1为传统落煤筒与多边形曲线落煤筒的总体情况比较。

表1 落煤筒总体结构情况比较

项目

多边形曲线落煤筒

传统方形落煤筒

断面形状

落煤筒断面几何形状较小、无死角;煤流与筒壁冲击角方向均按管道圆形截面的切向方向;沿断面方向不易积煤、堵煤

落煤筒断面几何形状比相管应的圆形曲线落煤筒断面面积大,而且拐角多、死角多;落煤筒内煤流与管壁直接冲击;沿断面两边夹角处很容易积煤、堵煤

空间夹角

落煤筒是以空间角形式布置曲线落煤筒,在落煤筒内对煤流进行全程导流,使煤流从无序坠落转变为可控的滑落过程

落煤筒无法形成空间角布置形式

煤筒内煤流下降方式

以空间角形式布置曲线落煤筒,煤流在落煤筒内完全沿筒壁滑动到接料皮带上

落煤筒无法实现空间转弯布置,落煤筒内煤流以冲击筒壁的方式坠落到接料皮带上,或者靠下部挡板调节到接料皮带上

5 改造效果

通过对比分析,决定在输煤系统5号皮带机、6号—7号皮带机处,将方形落煤筒改造为多边形曲线落煤筒。制造厂家与电厂的有关技术人员经过现场实地勘察,对两级皮带机落差、带速及煤种等参数进行了分析研究,设计制作了6号—7号皮带机与5号皮带机的多边形曲线落煤筒,并在现场实施了改造。表2为曲线落煤筒主要设计参数。

表2 两种落煤简主要设计参数对比

项目

多边形曲线落煤筒

传统方形落煤筒

项目总投资/万元

98

40

粉尘浓度㎎/m³

3~6

6~18

噪音/dB

<80

80~95

落煤筒使用寿命/年

12~15

6~10

下级皮带使用寿命/年

8~10

5~8

皮带上煤出力/(t/h)

1200~1500

1000~1200

落煤筒堵煤情况

从不堵煤

经常堵煤

平均维护费用/(万元/年)

0.5

4.5

改造后,煤流与筒体接触均匀,煤流的平滑运动减少了煤块的碰撞摩擦,导料槽内部正压减小,除尘器效率得以提高,无落煤筒积煤等问题造成的胶带跑偏情况,煤流对胶带的冲击力减小,延长了胶带的使用寿命,现场噪音也大幅降低。

7 结束语

国华沧东电厂通过对输煤系统落煤筒进行改造,大幅改善了输煤廊道的工作环境,现场噪音明显降低,有效地控制了输煤系统原煤在转运过程中粉尘的产生,解决了栈桥粉尘浓度超标问题,消除了易引发火灾等安全隐患,经济效益、社会效益显著。

参考文献

[1]《火力发电厂运煤设计技术规程(第1部分):运煤系统》,中国电力出版社,2004。

[2]《湖北凯瑞知行科技有限公司曲线落煤筒产品技术说明书》,湖北凯瑞知行科技有限公司,2017。

作者简介:

柔艳成(1982-),男,工程师、从事输煤系统设备检修及维护工作,