姚电公司#2炉煤粉仓煤粉自燃原因分析及处理方法

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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姚电公司#2炉煤粉仓煤粉自燃原因分析及处理方法

杨超

(平顶山姚孟发电有限责任公司河南平顶山467031)

摘要:因#2炉#1、2煤粉仓煤粉发生自燃,最终造成#1、2仓给粉机大面积不来粉、处理时长达半月之久,耗油巨大的经济损失。通过对此事件处理及进行原因分析、为后续类似问题提供处理方法。

关键词:自燃;给粉机;温度高;煤粉仓

一、制粉系统概况

姚孟发电有限责任公司#2锅炉采用的是锥形钢球磨煤机,中间储仓式制粉系统。每台炉由四套制粉设备组成,两套制粉设备共用一个粉仓。设计煤粉细度R90=18%~23%。采用乏气送粉双炉膛四角切园燃烧方式。每台排粉机出口有8根一次风管,分别到双炉膛同层一次风喷口的8个角。制粉系统图如下:

二、事件介绍

从2018年4月22日起#2炉甲侧粉仓陆续出现异常。甲侧下部1-1、1-2、1-8、2-8、2-1、2-2给粉机不下粉,检修组织掏粉处理,24日以后发现有结焦煤块及脱落的水泥块;4月24、25日、5月7日#1防爆门爆开3次,#1细粉分离器下部小筛子检查孔多次冒正压向外喷煤粉。5月6日粉仓温度异常,温度升至80℃。发展至5月8日#1、2粉仓下部16台给粉机14台不下粉的后果。掏粉处理过程中发现有燃尽的焦块和自燃的煤粉。处理期间因给粉机不来粉、火检波动、多次投油助燃,造成巨大经济损失。

三、原因分析

1、2018年2月13日#2炉停运,粉仓内部煤粉未烧净,粉位6米,停运后未及时组织放粉工作,造成2月26日启动后粉仓里存在因长时间堆积、缓慢氧化后出现自燃结块,为后续下粉不利埋下隐患。

2、经排查甲侧粉仓防爆门锈蚀破损及粉仓顶棚有裂纹,裂纹处温度最高至200℃,粉仓密封性差漏空气,为自燃提供了氧气。

3、煤粉仓内壁面角度和内椎体角度太小,内椎体角度60度,煤粉流动性差,煤粉仓仓壁易挂粉堆积自燃,局部高温造成粉仓壁水泥块膨胀脱落,加剧给粉机的不来粉,延长了煤粉在粉仓堆积时间。

4、为节约燃料成本,#2炉#2仓采取参烧神华煤、神华煤挥发份含量达40%、为防止煤粉自燃爆炸、磨煤机出口温度控制在65℃以下,煤粉较潮、在粉仓内流动性差,易积分自燃。

5、此次处理时间之长,因前期没有想到自燃发展的严重性,只采取控制磨煤机出口温度,降粉,压粉、掏粉等粉位控制措施、造成自燃情况加重。

四、处理操作

本次处理采用向#1、2煤粉仓注入二氧化碳,将瓶装的二氧化碳通过减压器减压后从小筛子注入粉仓内部,将粉仓内部自燃煤粉与空气隔绝达到灭火目的。#2炉#1、2粉仓内部联通,粉仓截面积12x6m,考虑二氧化碳隔绝厚度1米,估算单次注入9瓶二氧化碳。具体方法是,#2炉甲侧粉仓粉位在6米时停运#1、2磨煤机,停止制粉,关闭#1、2吸潮管,向粉仓内注入二氧化碳.,粉位降至3米时,启动#1、2磨煤机磨制煤粉,煤粉上升至6米后,重复停运磨煤机,向粉仓内注入二氧化碳。经过两次向粉仓内注入二氧化碳后,间隔1小时向粉仓内注入2瓶二氧化碳,对粉仓温度进行监视,以防粉仓温度过低,造成煤粉结块。

经过一天的灭火放粉处理、给粉机下粉恢复正常。

五、预控措施

1、严格定期降粉措施,定期降粉仓粉位至3m,停机后将粉仓烧光或放尽。

2、暂停参烧高挥发份煤种。

3、对粉仓内壁涂层进行更换,改用涂层光滑度好、摩擦系数小的材料。

4、对粉仓不严密处进行封堵。

5、原防爆门为铁皮制作,易锈蚀漏风,更换为铝制材料。

六、结束语

通过此次事件,充分认识到煤粉仓自燃的危害性,必须高度重视,积极采取灭火措施,以防事故扩大,造成经济损失。

参考文献:

[1]电力<<二十五项反措>>

[2]樊泉桂主编锅炉原理中国电力出版社2004

[3]洪啸吟,冯汉保著涂料化学(第二版)科学出版社2005