地铁暗挖车站大管棚施工工艺及控制要点

(整期优先)网络出版时间:2019-05-15
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地铁暗挖车站大管棚施工工艺及控制要点

魏宁关红军

中咨工程建设监理有限公司北京100000

摘要:管棚法被用于城市地下铁道的暗挖施工,是近年发展起来的一种在软弱围岩中进行隧道掘进的新技术。地铁多处于闹市区,受地下管线及不良地质影响,为了预防管线与地面沉降及拱顶土体坍塌的潜在危险,多设计大管棚施工。

关键词:地铁车站;暗挖法;管棚;预支护;精度;注浆效果

1概述

大管棚是地铁暗挖工程超前支护非常有效的一种手段,在隧道内拱顶采用该施工工艺,能够确保结构下穿或侧穿建(构)筑物的稳定,而且后期对地表及管线沉降有较大的控制效果,其质量好坏直接影响到地铁暗挖初期支护施工过程的稳定状态。

在建的北京地铁3号线工人体育场站上层小导洞拱顶地层主要为细中砂和卵石层,该地层是一种典型的力学不稳定地层,其基本特征是结构松散、无胶结,呈大小不等的颗粒状,开挖后易变形,开挖过程中的扰动易诱发地层坍塌,周边地埋管线风险源较多。本文就针对该车站上层小导洞大管棚施工为例,阐述小导洞初期支护中特殊地层大管棚施工工艺及质量控制要点。

2车站暗挖工程概况及大管棚施工参数

2.1车站概况

工人体育场站为3号线与17号线“T”字型换乘站,3号线在下,17号线在上。

3号线车站为岛式车站,车站长253.4米,总宽23.7米,有效站台长186米,站台宽14米,拱顶覆土厚度约12.5m,底板埋深约36.9m。主体结构为地下三层直墙三连拱结构,

17号线车站为岛式车站,车站长318.2米,总宽23.4米。主体结构为地下两层直墙三连拱结构,靠近换乘节点处局部为地下两层平顶直墙三跨结构,两层拱顶段覆土厚度约12.8m,两层平顶段覆土厚度约15.7m,底板埋深约29.3m。

工人体育场站1A横通道~车站西端距离为81.4米,5号横通道~交叉平直段距离为91.1米,在砂卵石地层打设如此超长大管棚,成孔、钢管跟进、孔位控制等施工工艺缺少成熟经验,在开工前选择代表性地层进行了多次试验,通过试验对比,大管棚施工工艺最终选择为潜孔偏心锤跟管法,即潜孔偏心锤冲击振动前方土体,使用风压将土体通过钻杆和套管之间的空隙排出套管端部。

2.2大管棚施工参数

主要材料包括φ108×6mm无缝钢管、1:1水泥砂浆,主要设备有YG-100工程钻机及ZML-160型号钻机、SYB-60/5注浆泵、SJY-双层立体式搅拌桶、钻杆(1、1.5m,根据现场需要)、GL70遥显仪及探棒、0-4MPa压力表等。

3施工工艺及质量控制要点

3.1大管棚施工工艺

施工准备→测量定位→墙体初支混凝土凿除→钻机进场、钻机就位→导向管安装及冲击器定位→钻孔跟进钢管→孔口密封处理→管棚注浆→效果检查→结束

(1)测量放线与钻机就位

在工作断面前搭设钻机操作平台,由测量员放出隧道开挖轮廓线,在隧道开挖轮廓线外20cm处标定钻孔入土点。钻机运至作业面后必须固定牢固。调整钻机钻杆轴线与导向管轴线相吻合。

(2)导向管安装及钻杆定位

沿预施做大管棚支护的孔位范围,采用风镐凿出导向孔位并打入导向管,确保钻杆引入φ108钢管时具备足够精调空间并能在钻进过程限制其偏离。调整钻机高度,将钻具放入导向孔套管中,使导向孔、钻机立轴和钻杆在一条直线上,并用仪器量测这一条直线的角度。

(3)钻孔

在确认钻孔方向和角度满足设计要求后方可开钻。钻孔过程中要始终注意钻杆角度的变化,并保证钻机不移位。每钻进10m要用仪器复核钻孔的角度是否有变化,以确保钻孔方向。

(4)清孔验收

成孔后对孔深进行检查,确保与设计相符。用高压风从孔底向孔口清理钻渣。

(5)管棚钢管跟进与安装

根据管棚打设长度,冲击器初始定位采用1°~2°上仰角进行钻孔,管棚钢管采用丝扣连接,同一断面上的管接头数不超过50%,接管要及时、快速。钻机钻杆轴线与导向管轴线相吻合。钻孔采用跳孔方法进行管棚施工。成孔跟管达到设计深度后,方可反转回退钻杆施工。

(6)孔口密封:

用带连接注浆管的钢板与管棚钢管焊接牢固,然后再将管棚钢管与钻孔环形空间用干硬砼料封堵密实。

注浆

安装好钢管后及时对孔内注浆。

2)注浆材料采用1:1水泥砂浆,采用注浆机将浆液注入管棚钢管内。

3)注浆量应满足设计要求,注浆体积不小于孔内体积;若注浆量超限,未达到压力要求,应持续注浆至压力达到设计要求。

3.2施工质量控制要点

大管棚施工质量控制要点包括:砂卵石地层长距离管棚打设、施工精度控制、施工沉降控制等。

(1)砂卵石地层中长距离管棚打设。

为克服长距管棚施工中钢管与地层的摩擦产生的阻力,现场采用较大功率的ZML-160型钻机进行成孔作业,必要时加入膨润土、润滑剂降低钢管与地层的摩擦。

(2)管棚施工精度控制。

随着不断钻进,时刻观察探头角度变化情况,角度偏差偏大时,及时纠偏。准确做到初始角度控制,加强过程量测,通过信息来反馈施工,遇到特殊地质采取慢进,反复冲击控制角度等有效措施。

(3)管棚施工沉降控制。

1)建立沉降预警机制,加强沉降监测,沉降监测频率每天不少于1次。

2)保持孔道畅通,注浆时要让浆液能够返回到孔口,适当加大注浆量。

3.3异常情况处理

(1)坚硬异常障碍物

在钻进过程中遇坚硬异常障碍物导致钻进困难,在排除既有管线和建构筑物的基础上,可采取更换钻机或更换合金牙轮钻头,增强钻进动力、增强钻头强度。

(2)冒浆

注浆过程中认真观察地表及相邻管线的变化情况,由于浆液的进入,引起地层变化,封闭强度较低的地方,首先可能会冒出浆液,这就需要在冒浆处加以堵塞,必要时采取间歇注浆方式,以保证浆液有效的注入地层。

(3)注浆压力变化:

注浆过程中,控制注浆压力,过大或过小的注浆压力都不能满足施工需要,如果压力过低检查是否有漏浆之处,或浆液通过地下某些管道流走,压力过高检查管路或混合器是否被堵塞。施工时控制好注浆终压不能高于规定的注浆压力值。

(4)注浆泵异常:

在注浆过程中,由于凝胶时间短,管路在两种浆液混合过程中,不可避免的发生凝固和堵塞现象,此时注浆泵会由于管路故障而提高压力,机器发出异常的声音,压力表指示压力上升,如果不及时处理会产生高压伤人危险事故。

4大管棚常见问题及预控、处理措施

4.1相邻的钻孔相撞和立交

原因:钻杆初始方向偏差较大,相邻两孔相交方向钻进;钻进过程中钻机移位;钻头遇障碍物水平偏离。

措施:严格预控,控制钻杆初始钻进方向,钻机必须固定牢固,做好钻孔前验收。

4.2侵入隧道开挖线内

原因:钻杆初始角度错误;钻头遇障碍物竖向向下偏离;钻进过程中复核钻孔角度,造成的误调整。

措施:严格预控,控制钻杆初始钻进角度,做好钻孔前验收。侵界棚管割除后视开挖后注浆效果,在该孔位采取深孔注浆等措施补强。

4.3管内凝固浆体不饱满

原因:注浆压力表失效导致不能正确控制注浆压力;未达到单孔注浆结束条件即停止注浆;未及时进行有效封堵,导致浆液流失。

措施:做好注浆前施工准备工作检查,督促施工单位严格执行技术交底,对方案中施工工艺不合理的地方根据实际情况进行修订。

结语:

北京地铁3号线工人体育场站已成功完成多段大管棚施工,在施工过程中严格按图纸及规范要求施工,在开挖过程中拱顶土层稳定,拱顶沉降很小,说明本工程管棚作为预支护措施,与周围土层和初期支护结构形成了整体稳定状态,超前支护质量得到了满意的效果。

参考文献:

[1]《地下铁道工程施工质量验收标准》(GBT50299-2018)

[2]《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

[3]《地铁暗挖隧道注浆施工技术规程》(DBJ01-96-2004)