主井底煤泥综合治理

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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主井底煤泥综合治理

张辉

河南平宝煤业有限公司河南许昌461714

摘要:主井提升系统在其原煤提升过程中,由于装卸载过程的非绝对严密性,会产生一定量的落煤,并通过井筒窝,落至主井底堆积。对这类落煤,采取适当的措施加以回收利用,是主井可持续提升的一个必备条件。但在实际生产实践中,存在诸多不利因素,增大了清理的难度。针对各项实际问题,通过对落煤堆积产生的一系列问题,采取有针对性的治理措施,达到治标治本的最终目的。取得了一系列良好的经济效益和社会安全效益,并经过现场实践使用,取得了较好效果,各系统之间协同运转衔接有序,形成良性循环,减小了工作投入,却提高了工作效率。

关键词:主井底、煤泥治理、连锁反应

1主井落煤概况

1.1概述

随着瓦斯和防突治理效果的日益提高,综采设备向着大功率强支护重装备发展,采场能力已经具备达产条件,主井提煤量也在稳步提高,相应的落煤量也会有所增长。落煤通过井筒窝、溜煤嘴,堆积在主井底,然后由人员清理装车,升井回收。

如果不能够正确对待主井底煤泥清理工作,防患于未然,长此以往,会给矿井安全运转带来一系列连锁反应,并最终形成恶性循环,最直接的后果就是浪费大量人力物力治理。治理措施不力,或者没有及时治理,就会导致安全责任事故。

1.2存在问题

1.装卸载过程中,由于装载定量仓口与箕斗入煤口,以及箕斗出煤口与卸载仓接煤口存在一定量间隙,导致在装卸载过程中不可避免的存在撒煤情况。

2.混入原煤的污水,进入主水仓堆积,使仓容变小,大大减小雨季中央水仓的承受能力,降低矿井排水安全系数。矿井个前期每年只需清理水仓一次,即可保证排水系统正常运转。污水量增大后,水仓清理次数达到每年三到四次。

3.中央泵房水泵为SGD200×8多级离心泵,属清水泵。抽排混有煤泥的矿井水时,会加大水泵各部件的磨损,导致盘根更换频繁,平衡盘、平衡环磨损加剧,增加了水泵维护成本,降低水泵的可靠性。

1.3研究方向

1.减少主井提升系统装卸载过程中的落煤量

2.主井筒井壁治水

3.中央泵房自平衡泵改造安装

2方案实施

2.1方案设计

1.减少主井提升系统装卸载过程中的落煤量

(1)精确计算箕斗容量及装载量,确定合理的定重装载量及定时装载保护时间,防止多装煤;

(2)密切关注原煤密度,及时调整定重装载量及定时装载保护时间,防止撒煤;

(3)加强设备检修,对装卸载设备及箕斗及时进行检修加固,防止原煤在装卸载及运输过程中发生泄漏;

2.主井筒井壁治水

(1)采用疏导的方式:在井筒壁上打眼固定接水槽,再敷设一趟引水管路,并与接水槽相连,然后顺延至主井底水沟。水经由接水槽汇入管路,流入水沟。

①接水槽的设计:考虑接水槽机械强度和截面满足涌水流量的需要,接水槽材料选用厚度为8mm的钢板,截面做成半开放的矩形(安装后利用井壁成为一个封闭的矩形),截面100mm(宽)*150mm(高),截面积15000mm2,满足排水流量的需要。

②接水槽的安装根据主井出水点的分布情况,在井筒258米、298米、313米、322米处位置安装四套接水槽,所有接水槽的水流出口均以软连接的方式与疏水主管连通。接水槽安装采用分段组装的方法,用焊接或螺栓连接方式固定在井筒内托架上。

(2)采用堵的方式:对于出水口较大、出水量较多的点,与专业治水厂家合作,在出水口附近先打孔,然后往孔内灌注特殊有机材料,迅速充盈出水点周围空间并凝固,彻底堵死出水通道。新型材料的耐侵蚀性很高,坚固且与井筒能够有效地粘合,防止地质水渗透。

3.中央泵房自平衡泵改造安装

中央泵房原安装水泵为SGD200×8多级离心泵,属清水泵。对含杂质较多的矿井水适应性低,长期使用对内部构件磨损较快。新型水泵为MD420-96×8(P)自平衡型多级离心泵,适用于输送清水及固体颗粒含量不大于1.5%(体积浓度)的中性矿井水(粒度小于0.5mm),以及类似的其他污水的液体,特别适用于矿井水的抽排。

2.2解决的关键问题

1.减少主井提升系统装卸载过程中的落煤量

通过一系列的技术革新措施,从源头上有效控制了煤泥的产生,使得由于煤泥治理不当而导致的所有问题,都得到了改善和缓解。

2.主井筒井壁治水

初期仅采用疏导的治水方法,是针对于井筒漏水点和漏水量较小的情况下决定的。而随着井筒使用期限的延长,以及地质水的侵蚀作用,井筒漏水点和漏水量逐渐加大,疏导已经不能达到满足治水要求了,这时,就需要采取措施去疏、堵结合。大的出水点,通过钻孔加注浆凝固的方法进行堵,小的出水点,继续用接水槽及排水管道进行疏导。合理的治水措施,是井筒水治理效果显著的关键。

3.中央泵房自平衡泵改造安装

新型水泵的安装使用,为主井底煤泥治理提供了更多一道保护。相比较老泵,新型水泵在对矿井水中颗粒物的适应性上有了质的提高。一旦主井底至水仓的中间环节出现紧急问题,导致污水进入泵房,新型水泵仍然能够正常运转,确保无水淹矿井的巨大隐患,为问题的排除提供了可靠地保障。

利用新型水泵替代原有水泵,更能适应现有矿井水的颗粒物,大大减少了设备的维护,解放了人力。

4创造的效益

4.1经济效益

1.水仓清理由原来的每年三到四次减少为现在的一到两次,按平均减少了两次计算,每次清仓投入人工每班6人,每天三班清理,每天共计18人次,为期一个月,每月为540人次,内外仓合计1080人次。每年减少两次,即减少2160人次,每人次计时工按照125元计算,每年可节省人工费用27万元。

2.泵房水泵维护费用,每台水泵外修费用单台次为2万元,全面外修次数,综合治理之后,平均减少了8台次,合计16万元。

3.综上,每年为矿井节省各项支出费用共计40+27+16=83万元。

4.2社会安全效益

主井底煤泥的综合治理,从源头上减少了主提升系统提煤时的浪费,使劳动成果得到保障,同时改善了提升环境,使井筒淋水大大降低,井筒装备不再受湿冷环境的侵蚀。

减员增效,每年为公司创造近百万元利润。

中央泵房主排水系统的负担,也相对降低。水泵的使用寿命增强,各管道阀体不会再因为煤泥的堆积,而影响使用效果,同时减小了维护量,节约了泵体外修费用。

本次综合治理项目取得了一系列良好的经济效益和社会安全效益,并经过现场实践使用,取得了较好效果,各系统之间协同运转衔接有序,形成良性循环,减小了工作投入,却提高了工作效率。同时在主井底煤泥治理方面,积累了大量宝贵的现场实际经验,培养了许多各级管理人才,为以后的管理工作,打下了坚实的人才基础。

参考文献:

[1]国家安全生产监督管理总局.煤矿机电设备检修技术规范[M].北京:煤炭工业出版社,2010

[2]刘晓欢.企业管理概论[M].北京:高等教育出版社,2005

[3]张建民.机电一体化系统设计[M].北京:高等教育出版社,2000