磨煤机齿轮振动原因及处理

(整期优先)网络出版时间:2019-11-21
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磨煤机齿轮振动原因及处理

王云飞

大唐阳城发电有限责任公司048102

摘要:引起球磨机振动的原因较多,包括对中不良,联轴器柱销磨损,基础螺栓松动,润滑失效,大小齿轮磨损等,但是对于对中不良、基础松动等问题,通过定期检修和维护基本可以提前避免或及时纠正。如果发生大小齿轮失效、磨损、齿面存在严重的疲劳脱落、变形等问题,是引起球磨机振动的关键因素,也是处理难度较大的问题。所以需从齿轮振动问题入手,着重分析故障处理难点,提出针对性的预防及改进措施,为保证球磨机正常运行和维护提供经验

关键词:磨煤机;小齿轮轴承振动;原因;处理

前言

在大型火力发电厂中,磨煤机是重要辅机设备,在电力系统设备中起到至关重要的作用。但是磨煤机通常都存在易振特性,在运行过程中很容易出现振动问题。一般产生磨煤机振动的原因较多,而由于大小齿轮齿面磨损、损坏、点蚀及大齿轮变形等原因引起的振动尤为复杂,同时此类缺陷会进一步产生负面影响,进一步导致磨煤机设备基础、小齿轮轴承、减速机、联轴器等其它部件损坏,因此我们必须重视齿轮振动故障排除,需要及时、准确的找出造成振动的原因,从而保证磨煤机的正常运行。

1磨煤机振动主要原因

1.1齿面磨损

磨煤机大小齿轮为开式齿轮传动,采用毛毡对齿轮两端面进行密封,由于制粉区域运行环境煤粉含量较大,容易进入齿轮护罩内部,吸附于齿轮齿面,齿轮啮合过程中产生振动。

1.2齿面点蚀

球磨机属于重载齿轮传动,齿轮啮合过程中,齿面受周期性交变接触应力作用,发生疲劳脱落,形成点蚀现象。齿面点蚀无法形成润滑油膜,润滑效果差,长周期运行,磨损情况加剧引起振动。

1.3塑性变形

齿轮在重载作用下,齿面材料所受作用应力大于材料屈服应力,齿面发生移动,引起齿轮发生永久性塑性变形,在齿轮节线处形成沟槽和凸起。

1.4大齿轮变形

大齿轮直径较大,由两半大齿轮组成,由于加工误差及受重载变形等原因,造成大齿轮节线成非圆曲线,引起齿轮啮合噪声及振动增大。

1.5筒体鼓包变形。

球磨机筒体内衬板出现磨损、碎裂脱落后,筒体中运转的钢球直接砸在筒体外壁上,长期运行造成筒体鼓包变形,影响筒体端面的飘偏,进而造成安装在筒体端面的大齿轮飘偏值增大,使部分齿轮啮合不良,引起振动增大。

1.6大小齿轮润滑不良

大小齿轮啮合时,由于喷淋系统故障、喷嘴堵塞等原因,导致大小齿轮全部或部分齿面缺油,啮合时齿面直接接触干摩擦,引起大小齿轮啮合冲击振动,加速齿面磨损。同时齿面磨损或点蚀后,齿轮运行中无法正产生啮合所需油膜,引起振动增大。

1.7齿轮啮合间隙不良

大齿轮在安装及检修后,由于齿轮啮合间隙值不符合技术要求,导致齿顶、齿侧间隙存在偏差,啮合中发生齿轮偏齿、啃齿等现象,发生齿轮跳动引起振动增大。

1.8小齿轮轴承损坏

运行中小齿轮轴承发生损坏现象后,致使轴承在运行中产生振动在问题,同时影响到小齿轮的跳动、振动现象。

2故障处理及对策

2.1大小齿轮更换处理

大小齿轮在重载下长时间运行后,齿面磨损严重,当磨损量达到齿厚的10%时,需对齿轮进行更换。

2.2小齿轮翻面处理

一般情况下对齿轮进行翻面,即将齿轮在轴线方向上进行换向,拆除小齿轮后进行翻面回装即可完成。但由于大部分齿轮装配设计为过盈配合,小齿轮与齿轮轴安装工艺需热拆、热装,且需使用大型压力机进行,无法实现现场无损拆装,短时间无法完成。针对对称布置的磨煤机,小齿轮工作面刚好相反,齿轮、齿轴、齿轮轴承规格、型号均相同,可将小齿轮及小齿轮轴承一起吊出,进行对调安装,完成齿轮翻面工作。

2.3齿轮防护罩密封

由于运行环境比较恶劣,做好齿轮密封防护有利于减少齿轮的磨损及润滑油泄漏。大齿轮防护罩与大齿轮端面采用毛毡进行密封,松紧程度要适宜,过松不能形成良好密封,杂质容易进入齿轮护罩内,过紧会加速毛毡的磨损,且护罩会随大齿轮端面位置变化而摆动(大齿轮端面跳动大)产生异音。毛毡可通过松紧毛毡压板进行调节。小齿轮护罩方法兰连接也需做好密封,否则容易造成润滑油渗漏,粉尘进入护罩内。为减少、防止润滑油泄漏,毛毡安装前先用润滑油浸泡,再取出晾干后进行安装,压板均匀压紧毛毡。

2.4齿轮材料的选用及表面处理

大齿轮采用H钢H造毛坯加工。可根据齿轮材料选择合适的轮齿表面硬化处理方法,一般有渗碳、渗氮、表面调质处理等,以提高轮齿抗折断、齿面抗磨性、抗点蚀及塑性变形的能力。因此新设备选型或更换齿轮时应注意齿轮加工工艺标准,提出相应要求。

2.5确保润滑良好

齿面润滑为喷雾润滑,运行中难以准确掌握润滑量及油膜形成状况,于喷嘴、活塞长期处于高温区域运行,会出现喷嘴、活塞堵塞现象,导致齿面少油、缺油。同时对停运时间长的磨机,齿轮齿面油发生干涩,无法启到润滑效果。所以需在运行中定期对喷淋油系统进行检查,对齿轮油膜形成状态进行跟踪,发现问题及时处理,保证齿轮润滑效果良好,对停运待启动磨煤机,需将自动喷淋调为为手动喷淋,建立油膜润滑后,恢复正常。还需检查润滑油的粘度情况,对粘度不合格的油进行更换。

2.6啮合间隙调整

按安装技术要求对安装或检修后的大小齿轮啮合间隙进行调整,并严格把好质量关,调整后的齿顶、齿面间隙需均匀、对称,不得出现偏齿、啃齿、着力点不均匀现象,避免运行中产生磨损、损坏、振动现象。

2.7小齿轮轴承检查

对小齿轮轴承缺陷进行检查,发现损坏进行更换,对轴承间隙按技术要求进行调整,消除振动问题。

3实例分析

3.1概况

某电厂6×600MW机组,配6台双进双出钢球磨,热一次风机直吹系统。磨煤机型号为BBD4760型低速双进双出型磨煤机,生产厂家为上海重型机械厂。磨煤机出力48t/h,传动方式为大小齿传动。2016年2月以来,2号磨煤机小齿轮轴向振动28丝左右,其余侧振动8丝左右,轴向振动远超于规程规定值10丝,长期运行会造成设备损坏。利用通过机组检修机会,对2号磨煤机振动因素仔细排查分析,提出解决方法。通过对大齿轮进行对调翻面,小齿轮轴承更换,大小齿轮重新啮合装配,联轴器中心找正,大齿轮喷射油更换等措施,成功解决2号磨煤机小齿轮振动大问题。

3.2检查分析

(1)对大小齿轮齿面磨损检查

大小齿轮齿面磨损是造成磨煤机振动的重要因素,作为磨煤机传动的作用力初始点,如果出现漏粉、喷油堵塞及喷淋系统装置故障时,会造成磨煤机大小齿轮严重磨损。对大小齿轮齿面进行检查,发现大齿轮齿面有点蚀、凹槽、台阶等现象,大齿轮齿面损坏,大小齿轮啮合产生的作用力位置产生严重偏差,齿轮啮合差造成振动。

(2)大小齿轮啮合效果差

大小齿轮啮合正常值为齿顶间隙8-10mm,接触率达到60%左右。由于大小齿轮啮合不好,齿顶、齿侧数据太大或太小,大齿轮变形等原因,大小齿面受力不均匀,从而造成小齿轮轴承振动。检查结果为齿顶间隙13mm,大小齿轮的接触率为50%左右,齿顶间隙比正常值大3mm,接触率比正常值小10%左右,大小齿轮啮合不良,作为磨煤机传动的作用力初始点,大小齿面受力不均匀,从而造成振动。

(3)轴承磨损。

对轴承进行了全面的分析与检查,发现小齿轮轴承内套转动,轴承游隙测量0.48mm(标准≤0.40mm)超标,保持架磨损损坏,润滑脂缺少且脂质变差。轴承与轴颈初始配合紧力小,运行期间内套转动,轴颈磨损变细,轴承保持架磨损,轴承间隙增大超标,轴承内润滑脂不足,造成轴承摩擦发热,进而保持架磨损损坏,加剧了小齿轮轴承振动。

(4)大齿轮润滑油粘度低。当前磨煤机喷射油使用#680润滑油,润滑油粘度较稀,粘附性能和抗磨极压性较差,齿轮润滑不足,润滑剂粘附性能不足导致齿轮表面润滑剂量比较少,齿轮油比较严重的点蚀,塑变,擦伤等异常磨损,润滑剂也比较脏,容易把杂质带上齿面造成二次磨损,不易保护大小齿轮啮合面,齿轮磨损速度较快。

3处理方法

3.1对小齿轮进行翻面

对小齿轮进行对调翻面,将大齿面清理干净,消除齿面缺陷,翻面后确保轴向晃度≤2mm,径向晃动≤1.0mm,各项技术指标满足要求。

3.2大小齿轮重新进行装配

经过装配后,推力侧齿顶间隙8.53mm,承力侧齿顶间隙8.50mm,工作面两侧0.03mm,大小齿轮的接触率大于60%。

3.3小齿轮轴承更换

对两侧小齿轮轴承进行更换,装配,推力、支力侧顶隙分别为0.15mm和0.14mm,推力、支力侧轴承游隙分别为0.33mm和0.34mm。

3.4大齿轮润滑油更换

经过考察后,选用高级重负荷开式齿轮专用润滑脂,润滑良好、油膜非常厚,该产品的极压性能达到了7840N(800kg),在非常苛刻的重载条件下,仍然可以确保齿轮在平滑的状态下运行,有效防止齿面剥落和点蚀。

结束语

磨煤机正常运行关系到机组的稳定运行,齿轮振动是磨煤机故障的关键诱因,产生振动故障的原因比较复杂,在检修过程中必须考虑到每个因素,逐个进行排除,同时在运行中做好设备监视,及时发现问题,认真分析,找出原因并正确处理,消除设备隐患,保证设备安全稳定运行,同时给其它辅机振动处理有很好的借鉴。

参考文献:

[1]尹立新.锅炉设备检修[M].中国电力出版社,2015.

[2]锅炉辅机检修[M].中国电力出版社,2018.